OVPS技术特点及其在变电站建设中的应用
2018-05-06成佃虎陶丹露沈锦儒
成佃虎,陶丹露,于 彬,周 伟,沈锦儒
(1.江苏科能电力工程咨询有限公司,江苏 南京 210036; 2.江苏省电力设计院,江苏 南京 211102)
在濒临江河湖海地区建造变电站时,由于地面标高偏低,为满足抗洪需要,场地上填土荷载较大,加之地基中的淤泥层较厚,建成后极易产生较大的地面沉降,且伴随有不均匀沉降,严重影响变电站的安全运行。用真空预压进行地基处理能将填土荷载的大部分沉降在工前完成,确保变电站运行安全。
我国1980年起,在天津新港开展了真空预压的试验研究,在施工工艺和机理解释方面获得进展。从此真空预压法在我国软基加固工程中获得了广泛应用。
由于淤泥土颗粒较细,处于流塑~流动状态,真空荷载下土颗粒随水迁移,在排水体周边形成致密土柱,产生淤堵。在排水固结过程中细小颗粒随水移动进入滤膜,造成滤膜渗透性降低。又因为传统真空预压法采用真空泵—水平滤管—砂垫层—排水板—土体的连接方式,真空度传递过程中,沿程损失大。导致存在如下普遍问题:(1)砂垫层成本高,用砂多,破坏海洋环境,还会造成严重雾霾,不符合国家可持续发展战略;(2)传统的排水板易折断、淤堵、被挤压,造成排水通道失效,导致处理效果较差;(3)真空度沿程衰减较大,尤其随着深度增加,中下部软基处理效果较差;(4)承载力低,工后沉降大,往往需二次加固处理。射流泵用电大,安全性差,真空度不均匀,增加了工程的建设成本。为此业界对此进行了深入研究,OVPS技术就应运而生。
1 OVPS技术的特点
OVPS技术能很好的解决上述问题,其核心技术为:
(1)直通技术:取消砂垫层,用手型接头连接塑料排水板与真空管(图1),将真空压力直接传递到排水板及土体中,缩短了真空传递路径。减少了真空度的沿程损失,提高加固效果。
图1 手型接头、排水板与真空管网连接图
(2)防淤堵技术:特殊的排水板滤膜材料是根据土性与滤膜孔径关系研制而成。普通排水板的滤膜是凹凸结构,凹面不透水,凸面透水。凹面淤泥含水量无法降低,使排水板表面形成致密的土砣。凸面只形成单一孔道,没有水平通道,易淤堵。新型排水板的滤膜是纤维丝热压微孔,根据粘粒粒径来调整滤膜孔径;根据粘粒粘结性制成亲水性滤膜,形成纵横交错的孔道,相互连通;同时掺入天然纤维(亲水),产生毛细现象,从而提高排水板的排水性能,有效克服泥沙通过滤膜时造成的淤堵,减少井阻效应,达到最佳泥水分离目的(图2)。
图2 普通排水板(左)新型排水板(右)
(3)增压技术:增压管的增压,使土体水分子在压力作用下定向流动,加速土体固结,减少工后沉降(图3)。
图3 增压技术工作原理示意图
传统排水板的固结响应范围最小,且互不重叠,存在未响应区;防淤堵排水板的固结范围较大,且不存在未响应区;增压防淤堵排水板的固结范围最大(图4)。
图4 排水板区固结响应范围
(4)真空不倒翁集水系统技术:利用集水井的气液分离,将真空传至集水井,由集水井分布十个口,每一出口连接真空主管,主管再分布到支管上,实现真空压力均匀分布的目标,提高了真空利用率,缩短施工时间。
2 在220kV南区变电站建设中的应用
2.1 岩土条件
变电站站址地形平坦,地势较低,地面高程为2.09~3.38 m。地貌单位为海积平原,属典型的滨海深厚软土区。地层主要由第四系全新统海积成因的黏土、淤泥、粉质黏土、粉质黏土夹粉土和粉砂等组成。各土层的主要物理力学参数见表1。
表1 土层主要物理力学性质指标
2.2 真空预压方案设计
按文献[6],真空预压的设计有以下内容。
(1)真空预压的范围
变电站总平面是矩形面积外加一小块。预压平面尺寸见图5的刀把形,面积为20160 m2,略大于变电站的面积。
(2)膜内真空度
真空预压的效果与密封膜内的真空度大小有关。本工程为满足抗洪需要,场地需填高1.5 m;经真空预压后场地会产生约1.0 m左右的下沉,共需填土2.5 m,折合填方荷载约为45 kPa。采用OVPS增压式真空预压技术,膜内能达到80 kPa的真空压力,已大于大面积填土荷载,足以将填土荷载产生的大部分沉降在预压过程中完成。
图5 真空预压加固范围图
(3)估算沉降值
文献规定:“受压层的计算深度可取附加应力与自重应力的比值为0.1时的深度”。按6个钻孔资料算得的压缩层深度和沉降值(经验系数ψ=1)分别为:堆载45 kPa时为571~609 mm和66.2~67.4 m;堆载80 kPa时为66.2~67.4 m和1434~1500 mm。
(4)平均固结度
固结度要求过高会使真空预压的工期过长,况且本工程的预压荷载已大于大面积填土荷载,属于超载预压。计算表明,当真空度为80 kPa,平均固结度按80%计,固结沉降达到850 mm左右,此值已超过45 kPa填土荷载的压缩层深度内土层的全部沉降量。
(5)排水系统及密封措施
竖向排水井采用FDPS-B型防淤堵塑料排水板,按正方形布置,间距0.8 m,深度20 m。真空主、支管分别采用φ50 mm、φ25 mm的PVC钢丝软管。增压管由弹簧支撑,正方形布置,间距2.4 m,管径φ32 mm,深度为5 m,透气段3 m,密封段2 m。用手型接头将排水板与真空支管相连,真空支管与真空主管相连,真空主管与不倒翁集水井连接。密封膜采用0.12 mm厚的聚氯乙烯膜2层。膜下采用200 g/ m2短丝无纺土工布1层。四周密封沟,深1 m,底宽1 m。用功率为55 kW机械式真空泵抽真空。
(6)预估压缩层深度内全部受压土层的平均固结度
以1S16钻孔为例计算真空预压的平均固结度,计算方法见文献[6]。
首先根据土层的渗透系数、孔隙比和压缩系数算出各层土的竖向固结系数和水平固结系数,再按层厚算得加权平均值。
地基竖向固结系数按层厚的加权平均值Cv=0.0441 cm2/s
地基水平固结系数按层厚的加权平均值Ch=0.1218 cm2/s。
其次根据排水板规格和布置算得井阻影响按层厚的加权平均值Fr=0.120及其余各参数。据此算出固结时间t=138d时,竖井20 m土层平均应力固结度Urz=0.98
再次根据竖井以下土层地基竖向、径向固结系数之加权平均值和其余各参数,得到竖井以下土层的平均应力固结度Uz'=0.82。
根据竖井及其下部分土层附加应力σz分布曲线包围的面积的比值算得其比值Q=0.332。
最后即可算出整个压缩土层平均应力固结度Uz=0.332×0.98+(1-0.332)×0.82=0.875
同理可算得钻孔1S7、1S10和1S17整个压缩土层平均应力固结度值分别为0.927、0.907和0.873。
(7)地基土强度增量估算
对正常压密的黏性土,地基强度增量标准值可按下式计算:
式中各符号意义见文献。已知Urz=0.98,σzk=80 kPa,φcq=10°。
得ΔSUk=0.98×80×tan10°=13.8 kPa
本工程是超载预压,应考虑超固结的影响,故要求真空预压后上部地基土的承载力特征值从原60 kPa,提高到80 kPa,以满足变电站内场地上的构筑物对地基承载力的要求。经工后检测得到的承载力特征值fak=80 kPa。
3 施工及监测概况
3.1 施工概况
施工流程如下:
测量放线——插塑料排水板及增压管——埋设监测元器件——铺设真空主管、支管——挖压膜沟——铺设土工布、真空膜——安装真空泵、增压泵及不倒翁式集水系统——真空抽气、增压,同时开展监测工作——监测达到稳定标准后,提交技术指标,报审核验收,即可停止作业,24 h后开始测量沉降回弹值,持续时间10 d——拆除真空设备,清除滤水管,清理施工现场,退场。
在覆水前试抽真空,同时检查每台射流泵的运转情况及真空膜的密封性,发现问题及时处理。试抽真空5~7 d,膜下真空压力应达到0.06~0.08 MPa,膜下压力达到80 kPa以上,开始连续抽真空100天左右,当出水量明显减少,周平均沉降量减小至35~60 mm,即开始增压。增压采用间歇方式,一般24 h增压一次,每次1.5~2.0 h。
3.2 监测概况
表2列出本次监测工作项目及监测次数。
2015年12月22日膜下真空度达到80 kPa后,监测工作正式开始,截止2016年5月8日,监测工作全部结束,历时138 d。
表2 监测项目及次数
表3 7个测点的沉降监测值、最终沉降值及平均固结度
将各测点参照孔的平均固结度计算值U、沉降监测值A及按分层总和法算得的最终沉降值B均列于表5。C为各测点的U×B。沉降监测值A除以C即为各测点的沉降经验系数,取7个测点的平均值得本工程沉降计算的经验系数ψ=0.890。用此经验系数算得的各孔沉降计算值和实测值也列于表5,比较各孔平均固结度的实测值与计算值,其误差在-0.051~0.054之间,平均仅为0.2%。
4 结语
本工程采用OVPS增压式真空预压技术取得了预期的效果。膜下真空度81 kPa以上,
经反复增压加快了出水量。经过138天的预压,地面沉降均超过1000 mm,7测点平均固结度的平均值为0.902,超过了预期。
真空预压按单向压缩分层总和法计算所得的固结沉降值不宜采用GB 50007-2011建筑地基基础设计规范中的沉降计算经验系数ψs。利用监测成果推算得本工程沉降计算的经验系数ψ=0.890。
(3) 用上述获得的沉降计算经验系数ψ计算的各测点沉降值和平均固结度与实测值比较,误差在-0.051~0.054之间,其平均值仅为0.2%。
参考文献:
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