APP下载

曹妃甸X油田伴生气气举工艺设计

2018-05-04旭,雷

机械设计与制造工程 2018年4期
关键词:气举产液电泵

郑 旭,雷 源

(1.中海石油(中国)有限公司曹妃甸作业公司,天津 300460) (2.中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津 300460)

曹妃甸X油田主力生产层为明化镇组下段和馆陶组,以水平井为主,电泵采油,由单点供电滑环供电。随着开采的深入,储层压力逐渐降低,油田注水量增大,注水泵所需电力负荷加大;同时含水率上升,单井为了获得经济效益,电泵需要增加泵挂深度并加大排量才能获得足够的产油量。电泵功率日益增加,导致曹妃甸X油田耗电量日益增大并达到单点电滑环警戒上限。为了提高油藏最终采收率和达到油田总产油量的要求,新钻调整井投产就需要关停部分老井以保证新井用电,但关停老井还是不可避免地造成产量损失。虽然可以通过优化电泵生产参数[1-4]、注水泵工作参数[5-6]等方式来节约用电,但其节省的电量有限,尚无法满足新井投产的用电需求。为此本文考虑曹妃甸X油田日产伴生气25×104m3/d且具备天然气压缩机(外输天然气使用)等条件,拟将部分电泵采油井改为气举生产井,以节省部分电量,减少油井关停造成的产量损失。

1 气源评价

曹妃甸X油田2015年以来综合开采曲线如图1所示。该油田随着新调整井投产,产液量和产气量逐渐增加;但进入2016年10月以来受电量限制,开始关停含水率高的老井,日总产液量下降了约5 000m3/d,油田总含水率下降,日产油量基本不变。

图1 曹妃甸X油田综合开采曲线

曹妃甸X油田日产气约25×104m3/d,井口回压1.9MPa,由天然气压缩机增压外输,其出口压力为8MPa,满足气举压力和部分气举井注气量要求。

2 气举选井

将电泵目前的生产状况与气举采油的适应性[7-10]相结合,制订出转气举井的初步选井原则:1)产液量较大,以确保转气举后能稳产一段时间,具有经济效益;2)井深相对较深,以提高气举举升效率。为此首先选7口电泵生产故障井,基础参数见表1;其次从正常生产井中综合考虑气液比、井深、流压等选择5口井,基础参数见表2。

表1 曹妃甸X油田故障井转气举生产井基本情况

表2 曹妃甸X油田转气举井生产数据

考虑压缩机输出压力8MPa和地面管网及阀的压力消耗,按注气压力7.5MPa、井口油压2MPa,优选出12口转气举井,其电泵生产与气举生产情况对比见表3。当单井按与电泵目前相当的产液量生产时,12口气举井需要日注气27.5×104m3,实际产液量为9 072.65m3/d,比采用电泵时的产液量9 976.63m3/d少903.98m3/d,主要是X22H和X29H井气举产液量较低。若按气举优化结果组织生产,需要日注气32.5×104m3,实际产液量为10 672.51m3/d,比采用电泵时的产液量多695.88m3/d,即优化后注气量增加了5.0×104m3/d,累计产液量增加了1 599.86m3/d,可见优化注气量是十分有必要的。

图2为电泵与气举优化后日产液量对比图。

表3 转气举井电泵生产与气举生产对比

除X22H和X29H井气举产液量比电泵产量低,X35H井气举与电泵产液量相当,其余井气举后产液量比电泵大。通过分析电泵提供的压差可知,当电泵的压差低于3.0MPa时,在7.5MPa注气压力下可以获得800m左右的注气点深度,气举在较小的注气量下可以获得比电泵大的压差;当电泵压差大于6.0MPa后,气举提供的压差较小,这主要是由于7.5MPa的注气压力限制了注气点深度,导致井底流压的降低有限,产液量低,即电泵在井底流压低时举液量好,气举在地层压力高、产液量高时举升效果好。

综合考虑伴生气产气量和气举所需的注气量,注气量按10.0×104m3/d计算。综合考虑地面管网、X油田开发的整体性,设计出转气举井预选方案:1)X13H、X14H、X15H、X18H、X22H共5口井总产液量4 089.46m3/d,产油量160.85m3/d。若

图2 电泵与气举生产对比图

单井按照与电泵相当的产液量生产,需注气10.5×104m3/d,完成产液量3 499.78m3/d,较电泵减少产量589.68m3/d;若按气举优化生产需注气13.5×104m3/d,完成产液量4 496.35m3/d,较电泵增加产量406.89m3/d。2)X26H、X27H、X29H、X34H、X35H、X36H共6口井总产液量5 044.8m3/d,产油量322.68m3/d。若单井按照与电泵相同产液量生产,需注气15.0×104m3/d,完成产液量4 714.16m3/d,较电泵减少产量330.64m3/d;若按气举优化生产需注气16.0×104m3/d,完成产液量5 095.86m3/d,较电泵增加产量51.06m3/d。根据总的气资源量,以产液量最大为目标,确定最终转气举井选井方案,即选取X13H、X14H、X15H、X18H,产液量为3 683.89m3/d。

3 气举工艺设计

3.1 气举管柱设计

曹妃甸X油田井下均有封隔器,因此气举采用半闭式管柱。所选气举井的注气点位置井眼轨迹情况见表4。X13H注气点位置井斜角为49.58°,已接近井下投捞工具的井斜角界限,故采用固定式气举阀及与其配套的工作筒;其余井的井斜角最大仅为35.96°,但狗腿度为2.58~3.67(°)/ 30m,因此采用投捞式气举阀及与其配套的工作筒。

表4 注气点位置井眼轨迹情况

3.2 典型井气举工艺设计

X13H井含水率(93.59%)高,降频让电生产情况如图3所示。2015年10月前罐装电泵采用50Hz时增压2.8MPa,产液1 188.24m3/d(2015年9月平均数据),产气0.57×104m3/d,产油68.54m3/d;目前电泵转速为35Hz,泵增压2.23MPa,生产压差只有0.3MPa,产液617.66m3/d,表明该井地层能量足。

图3 X13H井生产情况

图4为不同注气压力条件下气举特性曲线。随着注气量的增加,产液量逐渐增加,且产液量增加的幅度逐渐减小,综合考虑后,X13H井注气量定为3.0×104m3/d。对比图中不同注气压力下的注气点垂深和产液量曲线,可知当注气压力设为7.5MPa时,其注气点深度可达783.87m,产液量预计为1 182.2m3/d,接近电泵50Hz转速下的产液量。

4 气举实施效果预测

图4 X13H井注气压力敏感性分析 表5 X13H气举设计结果

级数深度/m温度/℃阀孔直径/英寸地面打开压力/MPa地面关闭压力/MPa试验架打开压力(15.5℃)/MPa1525.1683/167.57.456.612902.0711/4孔板阀--

5 结束语

本文提出的采用伴生气缓解电泵采油中后期用电超负的思路,通过在曹妃甸X油田的应用表明该思路是可行的,在一定条件下气举能取得与电泵相当的产液量。实践表明,电泵在低井底流压时举液量好,气举在地层压力高、产液量高时举升效果好。该研究成果对于海上同类油井具有借鉴作用。

图5 X13H井孔板阀和气举阀注气产液量对比

参考文献:

[1] 邵永实,师世刚,刘军,等. 潜油电泵技术服务手册[M]. 北京:石油工业出版社, 2004.

[2] 李令喜,李彭年. 渤海油田大排量潜油电泵的开发及应用[J]. 石油钻采工艺,2012,34(增刊1):55-58.

[3] 姚诚, 金炜. 胜坨油田潜油电泵井节能配套技术研究[J].石油天然气学报,2009,31(5):400-402.

[4] 赵春民, 王则宾. 潜油电泵系统的能耗分析[J].油气田地面工程,2005,24(6):33.

[5] 宁利,李光英,徐杰,等. 注水泵运行参数优化及最小单耗的实现[J].石油机械,2000,28(7):4-6.

[6] 杨建军,刘扬,魏立新,等. 考虑变频调速的注水系统运行参数优化[J].石油机械,2005,33(9):16-20.

[7] 李安, 万邦烈. 连续气举采油举液机理研究[J]. 石油矿场机械,2004, 33(4): 19-21.

[8] 方勇. 气举采油在南堡油田适应性研究[J]. 石油天然气学报(江汉石油学院学报),2010,32(1): 321-323.

[9] 宋显民, 刘清友, 孙成林,等. 大斜度井钢丝投捞式气举采油技术[J]. 石油学报,2014,35(5): 979-986.

[10] 付道明, 吴晓东, 魏旭光,等. 阿尔及利亚Zarzaitine油田气举工艺优化[J]. 天然气工业,2009,29(10): 77-79.

猜你喜欢

气举产液电泵
疏松砂岩油井合理产液量算法研究及在河南油田的应用
油田气举采油系统区块的优化研究
渤海S油田气举故障诊断及解决对策
P油田油井产液规律影响因素分析
一种适用于大井斜的潜油电泵井单流阀
靖边畔沟长6油层采油制度效益研究
气举采油技术在渤中26-3油田的应用
高温高压屏蔽式电泵螺栓计算优化分析
同心式投捞气举工具研制及在川渝气田的应用
关于高温潜油电泵推力轴承承载特性的研究