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地铁钢轨与车轮磨耗对客室内噪声的影响

2018-04-27谢建平

城市轨道交通研究 2018年3期
关键词:波磨声压级轮轨

谢建平 杨 坤 刘 军

(长沙轨道交通运营有限公司,410075,长沙∥第一作者,工程师)

轨道交通列车噪声主要由轮轨噪声、气动噪声及牵引噪声等组成。3种噪声对总噪声的贡献量与车速有关,如图1所示[1]。在列车速度小于35 km/h的阶段,牵引噪声占显著地位;随着列车运行速度逐步提升,轮轨噪声超过牵引噪声,成为主导;在当列车运行速度提高至250 km/h以上时,气动噪声超越其他噪声,占据噪声首位[2-3]。

1 长沙地铁2号线噪声初步分析

长沙地铁列车最高运行速度为80±4 km/h,一般运行速度为75 km/h。因此,地铁噪声分析可排除气动噪声和牵引噪声,主要考虑轮轨噪声。

图1 噪声源分析

轮轨噪声按表现形式主要分为尖啸噪声、冲击噪声及滚动噪声[4-5]。尖啸噪声是指列车沿曲线运行时,由于车轮挤压外轨发生摩擦及滑动而产生的噪声,主要在小半径曲线线路上产生。长沙地铁2号线线路最小曲线半径已达300 m,相对较大,因此不考虑尖啸噪声的影响。冲击噪声为车轮经过钢轨接缝处、其他不连续部位(如辙叉)及表面呈波纹磨损的钢轨时产生的噪声。长沙地铁2号线的噪声为连续不间断噪声,故排除冲击噪声。滚动噪声是当车轮踏面和钢轨顶面存在凹凸不平顺时,钢轨与车轮间受迫振动而产生的噪声。由上述分析,初步确认长沙地铁2号线主要噪声为滚动噪声,故针对钢轨打磨前后和车轮镟修前后进行噪声测量。

2 噪声测试

长沙地铁列车以80 km/h的速度级在隧道内运行时,其客室内产生的噪声已影响了旅客乘车的舒适度。为查找噪声产生的根本原因,在列车客室内进行了实车噪声测试。

2.1 车内噪声测试

被测列车为6节编组的B型车,运行时间为10个月。试验仪器采用SCM05振动噪声测试系统。传声器型号有130D20、130E20及46AE。振动噪声测试系统每1 kHz的测量精度为0.2%,传声器的精度为I级。

试验列车处于AW0(零载客)载荷工况。

车内测点根据ISO 3381—2005《声学-轨道机车车辆内部噪声测量》的要求布置。测点安装在车厢内距地板1.5 m高处。车辆中心线与车门中心线交点处安装2个传声器,乘客座位附近安装3个传声器。测点具体位置如图2所示。

图2 测点布置图

测试列车在杜花路站至沙湾公园站的试车线区间隧道内以80±4 km/h匀速运行。对轮对和钢轨进行检查,发现轮对存在磨损现象,钢轨也有摩擦的痕迹。在轮对镟修前后和钢轨打磨前后都进行了噪声测试。具体工况条件如表1所示。

表1 车外噪声工况条件

2.2 噪声测试结果

对各监测点1/3倍频程中心频率处的等效连续A声级频谱图进行分析,结果如图3所示。

由图3可见:

(1)车厢内各测点的噪声频谱变化规律相似,低频范围内的声压级相对较小,400~1 250 Hz范围内声压级较大,高频范围声压级逐渐降低。

(2)通过各测点不同工况噪声对比发现:工况3(对钢轨进行打磨后)的各测点噪声在400~1 250 Hz范围内有所降低;工况2对车轮(对进行整车镟修后)的各测点噪声在400~1 250 Hz范围内也有降低,但降噪效果未比工况3显著;工况4(磨轨和镟轮相配合后)的各测点在400~1 250 Hz频段内噪声降低效果最佳。

在频谱分析的基础上,由参考文献[7]的总声压级LpZ公式计算等效连续A声级:

图3 各测点不同工况的频谱分析图

式中:

p0——基准声压,取2×10-5Pa;

Lpi——第i个声源的声压级,i=1,2,…,n。

各测点在不同工况的总声压级如表2所示。

表2 各测点在不同工况的总声压级

从表2中可以看出:①相同工况下,车厢内各测点的噪声总声压级相差不多,说明测点受位置的影响不大。②工况1中各测点的噪声最大,工况2测点的噪声次之,工况3测点的噪声居第三,工况4各测点的噪声值最小。其中,相比工况1,工况2的各测点噪声平均降低3.81 dB(A),工况3的各测点噪声平均降低13.25 dB(A)。这说明钢轨打磨在一定程度上能有效降低噪声,且比镟轮降噪效果更明显。工况4降噪效果最佳。这进一步说明地铁噪声来源于轮轨噪声。

3 噪声原因分析与相关检测

3.1 车轮检测

首先,检查车轮表面。镟修前的轮对存在有规律的不均匀波浪形短波磨损。轮对踏面最大磨损长度测量值为12~50 mm。假设在理想状态下,列车以v=80 km/h的速度在光滑钢轨上运行,振动源波长λ为12~50 mm,根据振动频率公式f=v/λ计算可得,车轮磨损造成的噪声频率f范围为444.4~1 851.6 Hz,为中高频段;而由实车测得的噪声变化较为明显频段为444.4~1 234.4 Hz,与计算结果吻合。轮对镟修后,灰白交替状的磨损消失,噪声总声压级也平均降低了3.81 dB(A)。这说明轮对磨损是噪声产生的原因之一。

其次,检查车轮圆度。由专业技术人员以CALIPRI轮轨外形检测仪对测试列车的轮对进行圆跳动检测。现将圆跳动最大的轮踏面进行360°展开,见图4。由图4可见,车轮圆跳动最大值为0.13 mm,最小值为-0.09 mm,可得圆跳动度为0.22 mm,小于0.5 mm的检修标准[8],故车轮圆度正常未发生严重变形。因此,噪声并非因车轮变形造成。

3.2 轨道检测

图4 左轮踏面平面展开

在钢轨进行打磨前检测发现,钢轨上有长度不同的有规律不均匀波浪形波磨,明显表现为白色横线裂纹痕迹。每两道痕迹之间的长度在18~50 mm,假定其等于振动源的波长,即λ=18~50 mm。并假设列车以v=80 km/h的速度运行,则根据振动频率公式f=v/λ,得到钢轨波磨造成的噪声频率f为444.4~1 234.4 Hz。由实车测得的噪声频谱分析可知,在400~1 250 Hz频段内的噪声变化较为明显,和钢轨波磨产生噪声频段一致。钢轨打磨后,钢轨上横线裂纹消失,钢轨表面光滑,各测点测得的噪声在400~1 250 Hz频段降低,总声压级平均降低了13.25 dB(A)。这说明钢轨波磨是噪声产生的主要原因之一。

综上所述,轮对引起的噪声主要集中在中高频段,通过镟轮可起到一定的降噪作用;车轮出现的不同程度磨损是噪声产生的原因之一。钢轨波磨产生的噪声频率为400~1 250 Hz。钢轨打磨后,测点的噪声在该频段显著下降,说明钢轨表面的波磨是引起的噪声的直接原因。

4 结论

(1)通过对长沙地铁2号线列车客室内的噪声进行测量,确定噪声主要来源于轮轨滚动,由振动引起。钢轨和车轮形成的波磨主要为短波波磨。车轮的波磨波长为12~50 mm,钢轨的波磨波长为18~50 mm。

(2)车轮磨报产生的噪声频率在444.4~1 851.6 Hz之间,由实车测得的噪声变化较为明显频段为444.4~1 234.4 Hz。钢轨波磨造成的噪声频率为444.4~1 234.4 Hz。实测钢轨打磨后降噪频段发生在400~1 250 Hz频段。这说明车轮磨损和钢轨波磨是噪声产生的原因之一。

(3)车轮的磨损深度较小,可通过镟床进行轮对镟修,试验列车镟轮前后的对比试验表明,轮对镟修后各测点平均降噪3.81 dB(A)。对车轮进行周期性打磨,保证车轮表面光滑,可达到降噪效果。而钢轨打磨可降低13.25 dB(A)左右的噪声。可见,钢轨表面的磨损是产生噪声的重要原因;钢轨打磨是消除噪声的重要手段,比轮对镟修更有效。因此,在既有线路可通过轮对镟修、打磨钢轨及涂油等方式改善轮轨关系,降低磨耗甚至消除波磨是降噪的根本。

[1] 龙华炜,何小军.SFM05型地铁动车噪声预测及声学贡献度分析[D].长沙:中南大学,2010:1.

[2] 黄莎.高速列车车外气动噪声数值模拟研究[D].长沙:中南大学,2010.

[3] 任佳玉.轮轨噪音问题的最新研究进展[D].大连:大连交通大学,2010.

[4] 马龙.高速铁路集电系统噪声及治理措施研究[C]∥中国铁道学会环保委员会.中国铁道学会环保委员会噪声振动学组年会交流论文集.青岛:《中国学术期刊》电子杂志社,2008:22.

[5] 陈向东.轮轨振动、噪声模型及预测[D].大连:大连交通大学,2004.

[6] 孙洪强.简析城市轨道交通减振降噪措施[J].现代城市轨道交通,2012(4):60..

[7] 杨坤.高速列车近远场气动噪声数值模拟研究[D].长沙:中南大学,2014.

[8] 南车株洲电力机车有限公司.长沙市轨道交通2号线转向架维修手册[Z].长沙:中车株洲电力机车有限公司,2013.

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