鄂尔多斯盆地陇东地区天然气开发技术
2018-04-19孙利永
刘 峰 ,张 歧 ,叶 超 ,李 涛 ,孙利永
(1.中国石油长庆油田分公司陇东天然气项目部,甘肃庆城 745100;2.川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司压裂九队,陕西西安 710021)
陇东地区位于鄂尔多斯盆地西南部,开发面积约3.7×104km2,2013年长庆油田公司开始在该地区进行天然气开发,目前处于评价5段。笔者依据近5年陇东地区天然气评价工作进展情况,从井位部署、钻井工艺及储层改造工艺,分析总结了该地区天然气开发技术,以期对同类型气田开发提供参考[1-4]。
1 井位部署
陇东地区沟壑纵横、梁卯交错、高低起伏,储层单一、厚度小、物性差,最大落差达300 m,地面条件复杂,井场选址困难。采用直井(V)、定向井(D)、水平井(H)组合布井的方式,大幅节省土地面积,降低了后期生产的管理难度。目前已实施的井型组合方式主要有3 丛式井组(“1V+2D”、“1V+2H”)、5 丛式井组(“1V+4D”)(见图1)。
图1 不同井型组合方式
1.1 地质意义
陇东地区砂体基本呈近南北向或西北~东南走向,因此水平井方位以南、北向为主,后期作为生产井产量高,单井产量约为直/定向井产量的3~5倍,同时可探明单砂体在横向上发育长度;直井以探明砂体纵向发育厚度及层位为主,作为导眼井,为水平井实施层位和水平段调整提供依据;定向井方位以东、西向为主,探明砂体发育宽度。结合砂体发育长度、宽度及厚度参数,为刻画河道平面发育规模及砂体走向提供参数。
1.2 节省土地使用面积
陇东地区天然气标准单井井场为长×宽:100 m×70 m,面积为7 000 m2。丛式井井口距离为10 m,每增加1口井,井场宽度不变,长度增加10 m,面积相应增加700 m2,相比2个单井场节约土地面积6 300 m2。若该井组为n丛井,节约土地面积则为(n-1)×6 300 m2。目前实施最大井组为5丛井。
2 钻井工艺
陇东地区储层埋藏深度在3 600 m~4 400 m,地层温度在110℃~130℃,地层压力35 MPa~40 MPa,地面黄土层厚度200 m~400 m,与苏里格气田相比,储层埋藏更深,地层温度更高,地层压力更大,因此钻井工艺相比苏里格气田,难度更大、成本更高。通过优化井身结构及钻具组合、调整钻井液体系、采用水平段固井工艺,实现了提高机械钻速、缩短钻井周期、降低钻井成本的目标[5,6]。
2.1 井身结构
2.1.1 直井井身结构 前期采用Φ346 mm钻头×Φ273 mm技术套管+Φ241.3 mm钻头×Φ177.8 mm二开井身结构。在实际施工中,由于陇东地区目的层较深,裸眼段施工周期较长,难以解决黄土层漏失以及直罗层坍塌问题,导致钻井周期过长。经过后期探索调整,目前直井均采用Φ444.5 mm钻头×Ф339.7 mm表层套管+Φ311.2 mm钻头×Φ244.5 mm技术套管+Φ215.9 mm钻头×Φ139.7 mm的三开结构,利用技术套管封固洛河层及直罗层,满足直罗层防塌、洛河层防漏要求。
2.1.2 水平井井身结构 采用Φ346 mm钻头×Ф273 mm表层套管+(Φ241.3 mm钻头+Φ215.9 mm钻头)×Φ177.8 mm技术套管+Φ152.4 mm钻头×Φ114.3 mm套管的三开井身结构,为采用套管固井完井工艺创造条件。
2.2 钻具组合
优化钻具组合,直井段施工容易实现防斜打直,减少井斜纠偏时间,斜井段减少了由于钻具结构不合理造成滑动时磨阻大、钻具托压严重、钻时慢等现象,提高了机械钻速(见表1)。
表1 不同井型不同施工5段钻具组合参数
2.3 钻井液体系
经过不断探索,对比钻井参数,钻井液体系由最初的钾基聚磺钻井液体系、抗高温无土相复合盐水钻井液,到目前采用无土相低密高黏钻井液。该钻井液体系具有高温流变性,在高温条件下具有较强的抑制能力,润滑性能好,形成的泥饼厚度薄、韧性好,使井壁更加稳定,有效减少了钻井过程中水平段钻遇长泥岩段井壁坍塌的情况。
2.4 水平井完井工艺
水平井由于井身结构的特殊性,其完井工艺决定了后续的改造方式。陇东地区水平井完井工艺主要历经三个5段,依次为裸眼完井、尾管悬挂完井、套管完井,相应的改造方式为裸眼封隔器分段压裂、水力喷射压裂改造及水力泵送桥塞压裂改造(见图2~图4)。
通过近三年钻井指标对比,2017年与2015年、2016年相比,水平井平均钻井周期分别降低24.9%、29.1%,直井平均钻井周期分别降低44.9%、25.5%,钻井提速效果显著(见图5、图6)。
3 储层改造工艺
3.1 改造方式
3.1.1 直井改造方式 下古生界储层采用酸化压裂的改造方式,上古生界储层采用压裂改造方式。经过前期探索与效果评价,目前形成了上古井采用Φ139.7 mm套管+Φ60.3 mm油管环空注入压裂;上古、下古合层井采用Φ89 mm+Φ73 mm油管机械分层改造,压裂、酸化一次连续作业,减少了起下管柱施工工序,节省作业时间;下古储层采用Φ89 mm+Φ73 mm油管酸化。
图2 裸眼封隔器分段压裂钻具组合
3.1.2 水平井改造方式 2013年至2016年期间,水平井采用裸眼完井及尾管悬挂固井完井方式,采用Φ114.3 mm裸眼封隔器体积压裂,施工过程中发生压差滑套无法开启或打开不明显的情况,影响储层改造效果。2017年,水平井采用水平段一次上返固井完井工艺,为实施水力泵送桥塞分段压裂创造了条件,完试2口水平井均采用水力泵送桥塞分段压裂工艺,试气效果良好,平均无阻流量达到43.3×104m3/d,证明在陇东地区水平井改造方式中,水力泵送桥塞工艺实施效果优于裸眼封隔器压裂改造工艺。
该工艺主要针对Φ114.3 mm套管固井的水平井。施工开始,将射孔枪用连续油管或爬行器送入第一段预定位置进行射孔,作业完成后起出射孔枪,进行第一段压裂;第一段压裂完成后,用电缆下入桥塞及射孔枪,开泵,用水力泵送的方式将桥塞下入预定位置并座封,上提射孔枪至预定位置进行第二段射孔,起出射孔枪,投球至桥塞球座,封隔第一段压裂层,进行第二段压裂作业。根据压裂段数,依次重复上述操作(见图7)。水平段压裂作业完成后,用连续油管将桥塞钻除,保持水平段通径。该工艺以桥塞封隔,封隔效果好,定点起裂、多级射孔、压裂层位精确,井筒完善程度高,压裂段数不受限制,施工砂堵易处理,适合陇东地区水平井改造。
图3 水力喷射压裂钻具组合
图4 水力泵送桥塞压裂钻具组合
图5 水平井钻井指标对比
图6 直井钻井指标对比
3.2 施工排量
陇东地区储层埋藏深,前期储层改造施工排量直井采用6 m3/min、水平井采用10 m3/min,入地液量大,后期排液困难且周期长。2017年在压裂作业中探索降低施工排量、减少入地总液量,对比发现试气无阻流量与前期改造效果持平,测试井口产量与前期改造效果相比更高。
庆1-A-C、庆1-A-D为同井场2口井,储层测井解释参数相近(见表2),改造层位均为山13,改造方式均采用Φ139.7 mm光套管+Φ60.3 mm油管环空混合水压裂。庆1-A-C井施工排量6 m3/min,试气无阻流量 6.7×104m3/d,测试井口产气量 1.2×104m3/d,稳定压力23.7 MPa;庆1-A-D井压裂过程探索将施工规模从6.0 m3/min降至3.0 m3/min,加砂量从53.1 m3降至31.7 m3,改造后试气无阻流量5.5×104m3/d,测试井口产气量1.9×104m3/d,稳定压力25.5 MPa。对比发现,施工排量大与小和改造效果好与差无明显相关性。
图7 水力泵送桥塞压裂改造示意图
表2 储层测井解释参数对比
4 结论
(1)陇东地区地貌复杂,采用水平井、直井、定向井组合布井方式,适合地形特点,有效节约土地面积,降低布井困难,有利于加快天然气评价工作进展。
(2)井身结构及钻具组合优化、泥浆体系调整和水平段固井工艺改进,是降低施工风险、提高机械钻速、缩短钻井周期的有效方法。水平井采用一次上返固井工艺,结合水力泵送桥塞分段压裂改造技术,解决了常规水平井裸眼封隔器压裂改造的缺陷,该工艺更加适用于陇东地区水平井改造。
(3)陇东地区储层单一且厚度较小,施工排量并非越大效果越好,压裂改造过程适度控制施工排量有利于储层裂缝延伸,有效避免了目的层上、下气水层被压穿,直井排量控制在4 m3/min内,水平井施工排量控制在6 m3/min~8 m3/min,实施效果良好。
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