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小苏打母液冷却再结晶工艺试验

2018-04-18,,

纯碱工业 2018年2期
关键词:碳酸钠小苏打碱液

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(1.内蒙古明大新科技有限责任公司,内蒙古 鄂尔多斯 017000;2.大连市化工设计院有限公司,辽宁 大连 116000;3.沈阳石油化工设计院大连分院,辽宁 大连 116000)

1 天然碱卤制备小苏打的原理

天然碱卤吸收二氧化碳气,使其中的碳酸钠重碳酸化,转变为溶解度较小的碳酸氢钠沉淀的过程,是一个多温条件下,伴有化学反应的吸收、传热、结晶的复杂过程以及具有气、液、 固三相的复杂过程。而NaHCO3的结晶是过程的中心,是过程最佳化的控制因素。

碱液中的重碳酸化反应为:

Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3+61.21 kJ/mol

这个反应的结果是生成溶解度较反应物小的NaHCO3,并放出热量。因此,逐渐向碱液中加入CO2并不断移走NaHCO3(结晶)和热量(降温),有利于反应向右进行。析出较大的NaHCO3结晶颗粒,才便于过滤和洗涤,使它与母液分离时损失小。尤其是必须避免出现“糊状”结晶,100 μm左右的NaHCO3结晶颗粒有较好的过滤性能。

2 现有生产存在的问题

鄂托克旗现有的小苏打生产,原料主要是湖内直接抽取的已制好的卤水(卤水各成分平均含量为:Na2CO3140 g/L、Na2SO432 g/L、NaCl 105 g/L),再兑一少部分天然碱(片碱),溶化天然碱过程中调节各组分含量,达到进塔液浓度的要求后进入碳化工序。碳化过程中产生很多通常称为“浮碱”的细小晶体,过滤时随母液排出,致使母液中存在大量的小苏打细小晶体。

另外,用湖内卤水直接化碱,过滤母液不回收,就全部排入母液池(在每年的5月~10月期间)。虽说有母液池露天沉降蒸发,回收一部分所谓的母液碱,但势必要造成很大的浪费,同时露天的蒸发环境,泥沙和灰尘及其他杂质落入母液中,使小苏打产品的质量降低。

3 小苏打母液冷却再结晶工艺试验

本装置在未用湖内卤水之前,是用过滤后排出的母液直接化碱,作为碳化液。这样母液的利用率高,同时母液中的细小晶体可以作为晶种,为NaHCO3晶体更好地形成,起到了一定的促进作用。

将以上方法应用到卤水制小苏打工艺中。

因此利用冷却结晶器,适当冷却母液,使细小晶体得以长大,便于过滤。因为冷却形成的结晶体含有结晶水,氯化物含量也高,这样就使小苏打的质量受到一定的影响。但相比露天蒸发,母液中杂质少,小苏打质量有很大的改善和提高,产品价格也有保障。

对经冷却结晶后排出母液进行加热湿分解,使母液中剩余的碳酸氢钠的得以分解,母液中碳酸钠的含量增加,分解排出的二氧化碳回压缩工序,进行二次利用,提高尾气二氧化碳的利用率。分解后碳酸钠含量高的母液返回碱液制备工序,补充碱液浓度的不足,母液得以重复利用,减少排放。工艺流程见图1。

图1 小苏打生产工艺流程图

表1是对冷却结晶前和冷却结晶后的母液进行测定的两组数据。

表1 冷却结晶前后母液成分对比表(单位:g/L)

从表1分析的数据可以看出,经过冷却结晶后母液中Na2CO3的含量升高,NaHCO3的含量减少,说明小苏打晶体在长大,冷却结晶后可以回收部分小苏打,因此利用母液冷却结晶工艺,进行小苏打的二次回收,技术上是合理的,有待逐步完善推广。

表2是露天蒸发回收母液和冷却结晶母液生产的小苏打产品的质量数据。

表2 两种工艺生产的小苏打产品质量

从表2 分析的数据可以看出,经过冷却结晶母液生产的小苏打,没有杂质成分,NaHCO3的含量高;而露天蒸发母液生产的NaHCO3含量低,碳酸钠、硫酸钠的的含量比较高,说明冷却结晶工艺的产品质量相比露天蒸发工艺所得产品质量,得到了实质性的提升。

4 结 语

从产品的销售环节对比,露天蒸发工艺的小苏打产品成本约300元/吨,售价650元/吨;冷却结晶工艺的小苏打产品成本约420元/吨,售价1 100元/吨。两者利润相差330元/吨。按年产3000 t的二级品小苏打核算,制成二级品小苏打可新增利润99万元,直接的经济效益还是比较可观的。小苏打母液冷却再结晶工艺可以提高产品质量,值得推广尝试。

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