肉苁蓉种子纸加热箱气流组织仿真分析与试验
2018-04-08马卫彬谢建华
马卫彬,谢建华,岳 勇
(新疆农业大学机电工程学院,新疆 乌鲁木齐 830052)
0 引言
种子纸法接种肉苁蓉具有易操作、便于控制种子用量和位置、提高接种成功率的优点,接种成功率可达80%以上[1]。生产时,为了保证肉苁蓉种子的生物活性,要求种子纸的烘干温度不高于45℃。此外,肉苁蓉种子纸干燥成品为连续大卷,采用流水线生产方式,为了保证设备的生产率,肉苁蓉种子纸必须在进、出烘干箱这一短暂输送时间段内均匀烘干,这就要求加热箱提供高质量的热空气流。针对加热箱样机试验中出现的出口热空气温度分布不均匀现象,利用CFD软件对箱内气流运动进行仿真分析,采用了在风管内增设导流片的方法,将风管分为多个腔体,使各腔体通过的热空气流量相等,以实现加热箱出口空气温度均匀分布。
1 加热箱的结构特点及其工作原理
图1所示是加热箱的结构示意图。加热箱由进风管、箱体、空气加热器和出风管组成。进风管两端截面尺寸由风机出口及箱体进风面尺寸决定,形状呈方锥形;箱体为长方体,其垂直气流方向的截面尺寸由所选用的翅片式PTC空气加热器尺寸决定;出风管出口为长条形,其长度略大于种子纸宽度。
图1 加热箱结构示意
工作时风机把气流送入加热箱,翅片式PTC空气加热器为热源对空气进行均匀加热,热风通过出风管进入烘干箱。加热箱的出风口为长条形,可以提高气流速度,实现射流冲击方式烘干种子纸,从而提高烘干效率。
2 试验结果及分析
制作图1所示加热箱并对出风口热空气进行测温试验,找出其温度分布规律。如图1b所示,在出风口中心线上,取出风管出口长度方向两端为首末2个测点,然后在该线上均匀等距再取5个点,施加一定热功率后,用探针式电子温度计进行温度测量,探针在每个测点保持30 s后读取数据,测量结果见表1。
表1 加热箱出口测点温度
可见出风口温度两边高、中间低,最大温差达14.4℃,如此大的温差肯定会造成肉苁蓉种子纸烘干不均匀。高温可能会破坏种子的生物活性,影响种子纸的烘干质量。而温度较低的地方需要延长烘干时间才能实现充分烘干,进而影响种子纸的生产效率。
3 加热箱内气流组织CFD仿真分析与结构改进
3.1 加热箱内气流组织CFD仿真分析
为了探求气流在加热箱内的运动规律,进而分析、解决出风口温度不均匀的现象。采用CFD软件对箱体内的气流组织进行仿真分析,可以获得较为直观的气流速度分布图。利用CFD后处理功能,选取加热箱侧视切片及出口平面测点,得到箱内侧视气流速度云图及出口速度曲线图,如图2所示。
图2 加热箱出口气流速度云图及曲线
由侧视速度云图可以看出进风管与箱体连接处管壁、箱壁附近空气流速很低,远离箱壁的中间位置速度最高。由图2速度曲线可以看出整个出口长度方向气流速度呈“中间高,两边低”的抛物线状分布。这是由于空气属于黏性流体,受箱壁粘附力作用,气流速度在箱体横截面上呈现出梯度分布[2],距离箱壁越近速度越慢。空气加热器在整个气流运动横截面内均匀发热,靠近管壁处的气流速度很低,导致加热器靠近箱壁部分热量流失慢,从而造成加热箱出风口两端高温现象;远离管壁的中部气流速度较高,可以较快的带走热量,使出风口中间温度较低,这与表1中加热箱出口温度值“两边高、中间低”的分布结果相吻合。另外,加热箱出口气流最大速度仅为8.5 m/s左右,应进一步减小出风管出口宽度,以提高出口速度。
3.2 加热箱结构改进及仿真分析
3.2.1加热箱结构改进原理及方法
由气体流动特性知,气流速度小于声速时,气流速度变化与截面变化的关系为[3]:
式中 Ma—马赫数;Ma=v/c;c —声速,c=340 m/s;v—气流速度。
试验气流速度远小于声速,则Ma-1≈-1,即dA/A=-dv/v,可见加热箱内气流速度与截面面积变化趋势相反。据此可采用导流板将箱体进、出风管分成一定数量的分腔体,均匀输送加热块产生的热量,将加热后的气流等分通过出风管各腔体。安装导流片时,先保证各分腔体出口面积一定,入口面积按照dA/A=-dv/v的规律划分,应为“中间小,两边大”,据此调整导流片安装角度,使通过各分腔体的热空气流量相等,达到匀化出风口气流速度的目的,以实现种子纸均匀烘干。
3.2.2改进后气流运动仿真分析
如图3所示,按3.2.1所述方法在进、出风管加装导流片,适当减小出风管出口宽度尺寸。
图3 改进后的加热箱结构示意
图4 加热箱改进结构及出口速度曲线
应用CFD软件对改进后的结构进行仿真分析。建模时,被导流片分割的小块气体不必单独建立,将加热箱及导流片定义为固体,气流定义为流体,软件会根据物质属性自动辨识分割效果。应用CFD的后处理功能,对加热箱出风口选取截面、测点,生成出口气流速度曲线见图4。
可以看出,增设导流片后的加热箱出口空气流速在13 m/s附近波动,并有幅值上下突跃现象,这是由于所选取截面的测点到导流片的距离是不相等的。刚好处于两导流片的正中央的测点显示的速度会比较高,离导流片距离很近的点则显示较低值,统计学观点认为加热箱出口气流速度均匀分布,约为13m/s。
4 改进结构后试验结果及分析
按3.2.1所述方式在进、出风管加装导流片,缩小出风管口宽度对加热箱结构进行改进,保持热功率不变,然后按图1(b)所示测点进行测温试验,结果见表2。
由上表中的测试结果可以看出加装导流片后,出口温度值最高为44.3℃,低于45℃的安全温度极限值,保证了加工后肉苁蓉种子的生物活性。最低温度40.2℃,最大温差为4.1℃,与改装前的14.4℃相比,加热箱出口气流温度的均匀程度有了大幅度的提高。
5 结论
(1)通过CFD仿真分析,可以直观的看出气流与箱壁间的粘附力对气流运动产生明显影响,使加热箱出口气流速度呈抛物线状分布,进而造成出口温度中间低、两端高。最高温度达50.3℃,超出了生产上限的45℃,严重影响肉苁蓉种子的生物活性;最低温仅为36.9℃,需要延长烘干时间,降低了设备的生产率。
(2)仿真分析结合试验得出:减小出风管出口宽度可以提高加热箱出口热空气流速;对加热箱进、出风管安装导流片,使各风管分腔体入口面积按照dA/A=-dv/v的规律划分,出口面积相等,使得通过各分腔体的空气流量相等,进而实现加热箱出口热空气流速均匀,将出口温差由改进前的14.4℃降低到4.1℃,实验结果表明改进结构后的加热箱能够较好的满足生产要求。
参考文献:
[1]章尧想,高君亮,张格等.西部沙区肉苁蓉人工种植技术[J].广东农业科学,2013(14):38~40.
[2]吴双群,赵丹平.风力机空气动力学[M].第 1版.北京:北京大学出版社出版社,2011:7.
[3]罗惕乾.流体力学[M].第 3 版.北京:机械工业出版社,2008:218.