核电站盐酸系统衬胶管道失效原因分析和处理
2018-03-30芮守龙
芮守龙
(江苏核电有限公司,江苏连云港 222000)
0 引言
国内某核电站水处理系统采用盐酸对阳床树脂实施再生,其中盐酸接收和贮存系统接收和存储浓度为31%的盐酸。该系统管道原设计为衬胶管道,管道金属母材采用20#钢,衬胶层为天然橡胶,参数:管道内介质盐酸;管道口径DN150 mm,DN80 mm,DN50 mm;材料20#钢+天然橡胶;最高压力 0.9 MPa;最高温度35℃;运行频率3 h/周。根据上述参数,管道主要为小口径管道,最大DN150 mm,最小DN50 mm。系统压力较低,温度常温,系统使用频率不高。
盐酸为电站外购,定期通过槽车补充到盐酸贮罐中。系统安装约1 a多以后,衬胶管道开始频繁出现腐蚀穿孔泄漏缺陷,同时输送泵也开始频繁出现泵出口高压保护导致的跳泵缺陷,致使系统经常处于不可用状态,影响水处理系统阳床树脂的再生。
1 失效原因分析
通过对腐蚀的管道解体发现,管道内部衬胶出现明显的鼓泡和褶皱,尤其DN50 mm的管道,鼓起的橡胶部分占据了约一半的流道面积,流道面积的减小造成了泵出口压力升高,当压力达到泵保护压力时,泵自动切除跳停。
橡胶和橡胶粘合部位,因鼓泡褶皱底部出现裂纹,盐酸沿裂纹渗漏,直接与管道金属母材接触,对金属管道产生快速腐蚀,最后出现穿孔泄漏。
通过对上述橡胶形貌分析表明,不管是系统高压保护跳泵,还是衬胶管道腐蚀泄漏,都与衬胶层鼓泡有很大关系,衬胶层的鼓泡首先是导致流道减小,鼓泡部分在介质压力作用下产生挤压变形,并首先在橡胶与橡胶粘合部位产生裂纹,盐酸沿裂纹渗漏,直接与管道金属母材接触,对金属管道产生快速腐蚀,导致管道腐蚀泄漏。
另外,值得注意是,口径DN50 mm,长度3 m的衬胶管道泄漏数量最多,且漏点主要在中间位置,主要原因与衬胶管道的制作工艺有关,衬胶管道制作时基本依赖人工操作,小口径长段管道橡胶层接头难度较大,尤其中间位置,容易出现漏压、压接不牢的情况,当衬胶层老化鼓泡时,这部分最先出现开裂脱离。导致橡胶鼓泡一般有3个原因。
(1)系统投运时间较长或原材料橡胶本身耐老化性能较差,橡胶出现热氧老化产生鼓泡。
(2)橡胶材料选型错误,无法耐受31%浓度的盐酸腐蚀。
(3)衬胶工艺问题,橡胶与金属管道基体未严密贴合,当温度升高时,橡胶与金属基体之间的空气受热膨胀导致产生鼓泡。针对上述分析的可能原因,结合实际情况进行判断。第一,系统刚投运仅1 a时间,因此正常老化不可能在短期内产生这么严重的老化鼓泡现象,安装剩余的衬胶管道虽然露天存放也未出现鼓泡。管道供货文件中,橡胶板原材料的热老化试验也满足要求,因此鼓泡现象与原材料自身关系不大。第二,根据材料腐蚀数据手册,天然软橡胶广泛应用于盐酸工业,具有良好的耐盐酸腐蚀性能。第三,系统介质主要为常温的盐酸,介质温度基本与环境温度一致,且系统介质流速较低,系统投运时间短,介质温度上升的可能性也基本都可以排除。
从形貌看,鼓泡的严重程度并不是由简单的老化可以造成的,从橡胶层的切面看,橡胶层厚度较初始厚度有所增加,存在溶胀现象,因此怀疑系统中进入有机溶剂。
经向商务部门了解,电站使用的盐酸由本市一家小型化工厂提供,通过前往厂家调研,了解到该化工厂主要产品为氯化苄(C6H5CH2Cl),盐酸作为副产品出售。其生产工艺采用连续光氯化法,将干燥不含铁的甲苯加入到玻璃氯化瓶中,加热至110℃,使液体缓慢沸腾,按氯气和甲苯质量比1颐2.5的比例在日光灯照射下通入氯气,进行高温氯化反应产生氯化苄和氯化氢气体。其主要化学反应式为:C6H5CH3+Cl2寅C6H5CH2Cl+HCl。大部分甲苯会通过冷凝回到反应釜中,但如果冷凝效果不好,一定量的甲苯会同副产品氯化氢气体一并进入到吸收系统,如不进行二次除苯,少量甲苯会一直残留在盐酸中。因为盐酸生产工艺的问题中,难以避免盐酸中残留甲苯,且化工厂家未进行二次除苯,导致盐酸中含甲苯较高,对橡胶产生了溶胀作用,加速了橡胶老化鼓泡。
2 制定处理措施
为从根本上解决管道泄漏和堵塞问题,根据上述原因分析,电站主要从2个方面采取措施。
(1)消除盐酸中有机溶剂甲苯,重新寻找了盐酸供货商,新供货商生产的盐酸由氢气和氯气直接反应而成,完全避免了盐酸中有机溶剂的存在。
(2)对已经出现缺陷的管道实施更换,考虑到小口径衬胶管道,其橡胶层接头质量非常依赖施工人员的技能水平和仔细程度,而且无法100%通过电火花试验来确保质量,因此选择使用内外浸塑管道替代衬胶管道。浸塑管道也是一种复合管道,钢管仍采用20#钢,内外表面采用交联聚烯烃熔覆,其主要优点如下。
(1)耐酸碱性能优良。
(2)内外均有防腐层,降低了外部防腐的成本。
(3)加工工艺主要通过管道加热,塑料颗粒自动熔覆实现,其加工质量主要依赖于金属管道表面的处理和原材料的控制,因此小口径管道的产品质量更易控制。
(4)交联聚烯烃具有一定的耐油性,有效避免残留在系统中甲苯仍对管道产生影响。
3 处理结果
自衬胶管道和盐酸更换后,目前已连续使用5 a未出现管道泄漏或堵塞缺陷,同时在管道更换过程中,采用了表面涂覆氟塑料的特润氟螺栓,以及螺栓保护帽加防腐密封剂的组合,紧固件也获得很好的保护,也取得了不错的经济效益。
本次盐酸系统衬胶管道缺陷的分析和处理,从根本上解决了管道腐蚀泄漏和堵塞问题,使系统获得了长时间的稳定运行,保证了电站的制水需求。在设备维修过程中,除了关注设备自身,也需要关注设备之外的其他一些因素。虽然缺陷种类只有几个,但缺陷原因却复杂多样,本次缺陷分析和处理也为各电站盐酸系统相关问题提供了参考。