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整车控制器检测不到离合信号的故障案例分析

2018-03-29黎琪珍吴明瞭董庆大

汽车电器 2018年3期
关键词:信号线低电平高电平

黎琪珍,黎 新,吴明瞭,董庆大,李 光,李 敏

(1.湖北科技学院,湖北 咸宁 437005;2.东风汽车股份有限公司商品研发院,湖北 武汉 430057)

东风汽车股份有限公司开发的某款纯电动物流车,在样车调试阶段发现整车控制器检测不到离合信号。虽然这个问题不影响换挡和行驶,但是远程监控系统会发现异常(驾车全程离合信号不变,挡位信号却有变化)。

1 离合相关电气原理图

某款纯电动物流车离合相关电器原理图如图1所示。离合踏板内部带一个常闭开关,一端搭铁,另一端分两路分别接整车控制器(简称VCU)和电机控制器(简称MCU)。不踩离合踏板,开关闭合,VCU和MCU均应检测到低电平;踩下离合踏板,开关断开,VCU和MCU均应检测到高电平。当VCU或MCU检测到离合信号变为高电平时,电机停止输出转矩,防止电机超速。从理论上说,离合信号接入VCU就够了,但是为了提高整车安全性,避免电机超速,此处采用冗余设计,离合信号接入VCU和MCU,只要有一个控制器工作正常,电机就不会超速。

图1 离合信号线

2 故障现象

点火开关钥匙拧到ON挡,VCU调试工具接入OBD诊断口,反复踩踏/松开离合踏板,上位机软件始终显示离合未踩下。测量VCU离合信号输入引脚,踩下离合时输入电压为0.7 V,松开离合时输入电压为0,也就是说无论离合踏板是否踩下,VCU输入信号都是低电平,从而使VCU误判离合踏板未踩下。

3 故障分析

VCU检测离合信号的接口电路如图2上半部分所示。

图2 VCU与MCU离合检测电路

松开离合踏板,离合信号输入端经常闭开关搭铁,单片机检测到低电平;踩下离合踏板,常闭开关断开,单片机检测端口被R3上拉,经R4、R5分压得到12 V×150/250=7.2 V,经单片机内部二极管钳位到5 V,识别为高电平。该接口电路经多个项目实践验证可靠,除非元器件脱落、虚焊或变质,否则不会有问题。

更换VCU后,新的VCU仍然检测不到离合踩下。在以往的电动车型中,离合信号只接入VCU,从未出现过这种故障。尝试剪断接入MCU的离合信号线,果然VCU能够正确识别离合踏板的状态,这充分说明是MCU干扰了VCU。

联系MCU厂商,得知接口电路如图2下半部分所示。光耦U1的2脚搭铁,1脚是控制端,输入低电平时U1截止,输入高电平时U1导通,但MCU内部并未将1脚上拉,而是经VCU内部的R3上拉。

当离合踏板踩下(离合开关断开)时,由于VCU内有上拉电阻R3,因此光耦U1导通,MCU离合信号输入端(此输入端与VCU离合信号输入端为并联关系)通过光耦的原边搭铁,VCU输入端电压由12 V降低为0.7 V(VCU内部单片机输入端口电压相应地由7.2 V降为0.42 V),反相器U2输入端通过光耦的副边搭铁,经过反相器后MCU_GPIO检测为高电平;当离合踏板松开(离合开关闭合)时,VCU和MCU离合信号输入端经离合开关搭铁,光耦U1截止,由于反相器输入端有上拉电阻,经过反相器后MCU_GPIO检测为低电平。故离合器闭合和断开时检测的电平不一样,即MCU电平检测有效。

拔掉VCU再上电试验,踩离合,MCU光耦1脚悬空,光耦截止;松离合,MCU光耦1脚搭铁,光耦截止。MCU无法检测离合状态,表明上述分析推理是正确的。

4 整改方案

临时方案剪断MCU离合信号线即可。永久方案可以在现有MCU接口电路基础上改进,光耦1脚在MCU内部接上拉电阻,2脚接离合信号线;也可以取消光耦,参考VCU接口电路重新设计。

5 结论

踩下离合踏板(离合开关断开不搭铁)时,VCU的R3本来是用于拉高VCU输入电平至12 V的,却被MCU利用使得光耦能够导通,而光耦导通反过来使得VCU输入信号被拉低至0.7 V,从而使得VCU检测不到高电平,误认为离合踏板未踩下。从表面上看,VCU有故障,MCU正常,实际恰恰相反,本例故障的根本原因是MCU检测电路设计不合理。本案例教导我们在工作实践中切忌头痛医头脚痛医脚。

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