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抽油机多功能调速装置节能评价与认识

2018-03-14黄晶杨关宏业大庆油田有限责任公司第七采油厂

石油石化节能 2018年1期
关键词:冲程节电单井

黄晶杨 关宏业(大庆油田有限责任公司第七采油厂)

1 调速装置结构及原理

抽油机多功能调速装置主要由传感器、控制面板、变频器、滤波器组成[1]。设备共设有两个控制回路,可实现工频、变频之间任意切换[2]。其中传感器负责传输曲柄旋转过程中的位置信号,分辨出抽油机悬点位于上冲程或是下冲程,并将信号传递给控制面板;控制面板向变频器传达工作指令,测量电参数,分析判断工况,监测设备运行,同时具备过载、欠载保护功能;变频器接受控制面板工作指令,实现节能、软起、软停、电动机转速调整和无级调整冲速的功能[3];滤波器可有效减少对周边其他电力设备的干扰及电网的冲击,有效控制谐波对电动机的影响[4]。

2 调速装置软启动特性试验

根据抽油机变负载的运行特性[5],针对启动困难、液面波动较大的井应用抽油机多功能调速装置,并通过跟踪测试应用前后电动机工作电压、电流和功率变化曲线,分析曲线变化规律,对比启动电流和有功功率等电能参数,评价该装置的软启动特性。

2.1 标准井软启动试验

在动液面200 m情况下(其他工况类似),对比标准井工频启动与变频启动的启动电流。由图1可以看出,工频启动时的启动电流为正常运行时的7~8倍,而变频启动的电流小于正常运行时电流值。

图1 启动电流对比

2.2 生产井软启动试验

为验证该装置软启动特性,选择启动困难且功率利用率低于20%的抽油机井作为试验对象(表1)。以葡A井为例,该井机型CYJ10-3-37HB,电动机额定功率37 kW,功率利用率仅为16.8%,且启动困难。应用多功能调速装置后,采用变频顺利启动。将原电动机更换18.5/28 kW双速电动机,工频无法启动,变频正常启动。因此,证明多功能调速装置的软启动特性既能解决抽油机启动困难问题,而且能合理匹配装机功率,提高电动机利用效率。

表1 葡A井软启动性能评价

3 调速装置无级调速功能试验

该装置的变频器以“交-直-交”转换的方式,通过三项逆变电路来调整频率[6],来达到控制电动机转数,实现不停机调整冲速的功能。该装置的控制面板上带有电动机转速调节旋钮,转动旋钮可以实现冲速的无级调节。综合考虑电动机承受能力,将变频调整范围设定为工频频率的60%~120%。即可在30~60 Hz进行无级调节。实现无级调速后,节省更换皮带、皮带轮费用,降低工人劳动强度,提高抽油机运行时率的目的。

为验证装置的无级调速功能,选择供液不足且参数无法下调的抽油机井作为试验对象。以葡B井为例(图2),该井冲程1.8 m、冲速4次/min,参数已无法下调。通过频率调整后,冲速变为2.4次/min,沉没度逐渐下降,并保持相对稳定。对比试验前后功图情况(图3),发现试验井功图得到明显改善。

图2 葡B井冲速调节与沉没度变化曲线

同时,为防止非机采井管理人员随意调节冲速,造成抽油机井动液面急速下降,导致干磨、烧泵现象发生。将变频器主板内数字处理器程序进行升级改造。通过简单设置,可将电位器锁定。此时,任意旋转电位器,生产参数也不会发生变化。

4 调速装置“上快下慢”运行工况技术试验

该装置传感器安装于曲柄下方,它是通过监测曲柄旋转过程中的曲柄位置信号,分辩出抽油机悬点位于上冲程或是下冲程,提供变频器开关信号,使抽油机下慢上快运行。根据单井的生产参数,在保证或接近原井冲速的前提下,跟踪测试在一个冲程周期内,对抽油机的上、下行程速度的优化分配状况,试验其能否实现延长下行程时间、缩短上行程时间,提高油井泵效,减缓杆、管冲击,延长油井检泵周期。表2为200 m时变频器40 Hz与变频上冲程45 Hz下冲程35 Hz时的对比数据,由数据可以看出,“上快下慢”基本没有节能效果,但是泵效大幅度提高。

表2 200 m时变频器不同冲程时的对比数据

5 节能效果及适应性评价

5.1 标准井节能效果评价

图3 葡B井试验前后功图变化

按照标准SY/T 6422—2008《石油企业节能产品节能效果测定》中的要求,分别在动液面为200 m、300 m、400 m、500 m,抽油机平衡率在80%~110%的条件下,进行装置安装前后对比测试。共对比8井次,标准井平均功率因数0.938、系统效率31.90%、有功单耗0.889 kWh/100 m·t,平均无功单耗0.211 kvarh/100 m·t。与同型常用抽油机对比结果:有功节电率7.81%,无功节电率90.31%,综合节电率13.11%。同时,发现沉没度在200 m、300 m时,调速装置节能效果最好。综合节电率分别为14.70%、15.99%(表3)。

表3 不同负载条件下汇总

5.2 生产井效果评价

按照标准SY/T 6422—2008《石油企业节能产品节能效果测定》中的要求,油井产液量和动液面变化不应超过±5%,抽油机平衡度应在80%~110%,进行装置安装前后对比测试。对比测试884井次,平均有功节电率11.63%,无功节电率47.87%,综合节电率16.35%,单井日节电37.8kWh。

1)生产井单井效果。运行功率和运行电流大幅度下降,运行电流和功率降低幅度在50%以上(表4)。

表4 葡C井运行电流和启动功率对比

2)综合节电率与产液量级别关系。该装置适用于任何产液量级别的机采井,平均综合节电率均可达15%以上。

3)综合节电率与沉没度关系。当沉没度控制在该区块合理沉没度界限时(160~360 m),综合节电率相对较高。考虑到现场参数实际调整情况,建议将沉没度控制在200~300 m。

4)单井日节电与产液量及沉没度。沉没度控制在合理范围内(200~300 m)时,单井日节电随着产液量的增加而增加。当沉没度大于合理范围时,单井日节电呈下降趋势。

6 结论与认识

1)适用于0~140 t产液量级别的机采井,当沉没度控制在区块合理沉没度界限内时,随着产液量增加,单井日节电也随之增加。

2)根据其软启动特点,可应用于启动困难且功率利用率低于20%的机采井。

3)根据其无级调速功能,可应用于供液不足且参数无法下调的低产井。

4)在新井上应用“多功能调速装置+双速电动机”,可有效降低装机功率和机型。同时,起到节能降耗的效果。

[1]吴学博.多功率电动机在抽油机井上的应用[J].自动化技术与应用,2017(4):82-85.

[2]姜杰.抽油机节能配电装置应用效果评价[J].石油石化节能,2015(7):40-42.

[3]张利.抽油机多功能调速装置与伺服试验对比[J].石油石化节能,2013(3):17.

[4]徐勇.低压变频器中的滤波器设计[J].电动机与控制应用,2007(12):10-13.

[5]白连平.关于游梁式抽油机用电动机节能的讨论[J].石油机械,1999(3):15-17.

[6]刘慧芳.变频调速技术在游梁式抽油机中的应用[J].石油矿场机械,2004(5):22-24.

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