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油田污水预氧化工艺配套阻垢技术研究

2018-03-13付广永

长江大学学报(自科版) 2018年3期
关键词:防垢结垢水样

付广永

(中石化胜利油田分公司东辛采油厂,山东 东营 257000)

自2007年开始电化学预氧化污水处理工艺在采油厂污水处理系统全面推广,该工艺可以有效解决腐蚀和水质稳定等问题。但是由于该工艺特点是将成垢离子在地面上析出去除,从而减少结垢对注水井的影响,特别是在混合反应器(其作用是将所投加药剂与污水充分混合,使药剂和污水中杂质结合形成的絮体能在较短的时间内从混凝沉降罐中充分沉降)至混凝沉降罐这一段管线,如果成垢离子无法与药剂充分混合后在沉降罐中沉降析出,就会造成后端(如缓冲罐段管线、过滤器滤料等)结垢严重,从而影响外输水质,进而影响到后端注水井异常。目前以广利污水站结垢现象较为明显。广利污水站投产8个月后,发现管线及阀门上出现结垢,阀门关闭不严现象,其中反应器出口阀门管线结垢最为严重,垢厚达50mm左右,每年需要清垢2~3次,同时过滤器滤料也存在结垢现象,每年需要清洗1~2次。为此,开展了油田污水预氧化工艺配套阻垢技术研究。

1 污水结垢原因及机理研究

1.1 站内沿程水质分析

图1 广利联合站水处理工艺流程图

图2 工艺流程沿程结构趋势变化

根据所测的pH值、钙离子浓度、碱度等参数,采用Raznar稳定指数(SAI)对油田水的结垢趋势进行预测[1]。当SAI≥6时,无结垢趋势;当5≤SAI<6时,有结垢趋势;当SAI<5时,结构趋势严重。根据现场实际情况,反应器之前几乎没有结垢现象,而混合反应器之后结垢现象非常严重,系统运行8个月后,垢厚达50mm。根据水质监测结果(图2),反应器前后结垢趋势有重大变化,水质稳定指数大幅度下降,在混合反应器和沉降罐后均出现稳定指数SAI<5的情况,有严重结垢趋势。

1.2 垢样分析

垢样取自反应器和混凝沉降罐后(即D和E处),这是站内结垢最严重的位置。首先采用酸溶法初步判断了垢样组成,然后进行扫描电子显微镜-能谱(SEM-EDS)和X射线衍射(XRD)分析进行了垢样成分的确认。

1)垢的酸溶试验 用HCl将垢物溶解,垢物化学分析结果见表1。其中,HCl可溶物占95%以上,且大部分为碳酸盐。用EDTA滴定法测定了垢物中的钙、镁含量,证明了钙镁离子的大量存在,其中CaCO3约占垢总量的80%以上,另外还含有少量铁。

表1 垢物化学分析结果

2)SEM-EDS分析 从混合反应器直接取水样过滤后的CaCO3晶型为无定形态(图3)。EDS分析结果表明,垢物主要由元素Ca、C、O、Mg组成,其他元素虽然也有检测到,但是十分微量,这与化学分析结果类似。

图3 垢物微观形貌 图4 垢物X射线衍射分析

3)XRD分析 图4为垢样的XRD分析结果,其中主要是方解石型(2θ=23.14,29.51,36.09,39.55,43.31,47.27,47.71,48.70,56.80,57.60),还含有少量的文石型(2θ=26.59,31.69)。因此,进一步验证了垢物主要成分为CaCO3。

1.3 关键影响因素分析

为了进一步明确导致结垢的关键因素,进行了对比试验。试验用水样取自混合反应器出水(D取样点)。添加ATMP阻垢剂3mg/L。将添加阻垢剂的水样放置到恒温箱中于60℃下静置12h,然后取出测定Ca2+质量浓度,并与不添加阻垢剂的水样比较。

图5 悬浮物含量对结垢的影响

图6 结垢关键影响因素分析

1.3.1悬浮物(SS)的影响

对取自C、D、E的水样分别过滤后,保温(60℃)静置前后Ca2+的质量浓度变化情况如图5所示。可见,过滤后的水样保温时间内几乎没有Ca2+的损失;混合反应器之前水样中的SS对Ca2+损失的影响,要比混合反应器之后的SS的影响小得多。因为悬浮物含有大量晶核(CaCO3),晶核的生长导致了Ca2+的大量损失;而过滤后的水样已经是比较稳定的体系,除非影响结垢的因素有较大变化。

2 电化学防垢技术室内研究

2.1 试验方法

电化学防垢技术利用电化学过程,改变污水离子构成,降低成垢离子的浓度,从而降低污水的结垢趋势[2]。反应原理为:

(1)

(2)

2.2 试验效果

电化学处理的结果如表2所示。电化学工艺能够在一定条件下降低污水的钙镁离子含量,起到降低污水结垢趋势的作用。但是若要采用该工艺大幅度地降低钙镁离子浓度,则需要多次循环处理,即在较高能耗下才能够大幅度降低钙镁离子浓度。

电化学防垢器和复配阻垢剂的联用有效降低了污水的结垢量和结垢趋势,使得污水水质更加稳定,垢的析出量由原来的18mg/L降低到2mg/L,一个清垢周期延长了8倍。

表2 电化学防垢的室内研究结果

表3 现场电化学法配合药剂试验结果

3 结论

1)电子显微镜-能谱(SEM-EDS)和X射线衍射(XRD)分析广利联合站污水垢,分析结果垢物主要成分为CaCO3。

3)现场采取电化学防垢器和复配阻垢剂的联用,有效降低了污水的结垢趋势,使得污水水质更加稳定,实现了阻垢率达到80%以上的目标,保证管线清垢和更换的周期延长到原来的8倍。

[1]曹怀山,姜红,谭云贤,等. 胜利油田回注污水处理技术现状及发展趋势[J].油田化学, 2009,26(2):218~221.

[2]于洪敏,左景栾,任韶然,等. 油田采油污水回注处理技术及工艺探讨[J].腐蚀与防护,2008,29(12):776~779.

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