轻灰3#蒸汽煅烧炉系统设备改进
2018-03-06
(连云港碱业有限公司,江苏 连云港 222042)
轻灰蒸汽煅烧炉是纯碱生产的重要设备,其生产能力大小和连续稳定运行,对轻质纯碱生产至关重要。目前我公司有4台φ3600×30000轻灰蒸汽煅烧炉,设计生产能力800 t/d;1台φ3000×30000轻灰蒸汽煅烧炉,设计生产能力700 t/d。正常生产时5台炉全开无备用,当1台炉出现故障时,对生产负荷影响较大。为保证轻灰生产连续稳定运行,提高单台轻灰蒸汽煅烧炉的生产能力是较好的途径,2017年8月10日至27日我公司对轻灰3#炉主要设备进行技术改进,改造后缓解了我公司轻灰蒸汽煅烧炉无备用炉的缺陷。
1 冷凝水系统改造
1.1 改造前状况
轻灰3#蒸汽煅烧炉原设计生产能力为800 t/d,经过多年运行,炉体状况下降,在目前3 400 t/d的生产条件下,需5台炉全开无备用煅烧炉,当系统出现问题时,基本都是减量生产,对生产系统的稳定性造成了影响。
1.2 改造实施情况
为提高单台轻灰蒸汽煅烧炉的生产能力,通过冷凝水系统进行改造,增大冷凝水流通截面提高轻灰蒸汽煅烧炉换热能力,达到提高轻灰蒸汽煅烧炉产量,改造后轻灰蒸汽煅烧炉的生产能力由800 t/d提升到964 t/d。
1.2.1 汽轴的改进
汽轴疏水外套筒通径加大。进汽中心套筒内径φ219保持不变,出水外套筒内径由φ350增加到φ440,出水外套筒内径的加大,不但抗扭矩力增加,而且保证了出水量的畅通,流通截面积显著增加,在提高轻灰蒸汽煅烧炉生产能力的同时,又使得加热装置的进汽与出水保持畅通。
1.2.2 旋转接头的改进
旋转接头的进汽管线由原两支φ159改为φ219单管路对接(与进汽管等径),出水管线原两支φ159改为φ273单管路对接(与出水管等径),出水管流通截面积增加,同时出水管开口位置更低,有利于冷凝水快速排出;旋转接头进汽中心套筒内径保持φ219不变,回水外套筒内径由φ350增加到φ440与汽轴保持一致,流通截面积增加。
2 返碱刮板运输机加宽改造
2.1 改造前状况
返碱刮板运输机是轻灰蒸汽煅烧炉系统的重要设备之一,返碱刮板运输机技术规格:B=580 mm,L=415 848 mm,N=45 kW,η1=980 r/min,输送能力135 t/h,经过近30年的使用以及反复修理,目前存在以下问题:
1)头轮驱动不同程度存在窜轴、摆动、振动现象,虽经过多次修理后,效果不太明显。
2)整条刮板箱体破损严重,四处漏碱,导致刮板巡检通道及刮板箱体上积碱较多。
3)运输链导轨多处损坏不平、不齐,运输链节磨损严重,备件使用周期变短,费用增加50%。
4)轻灰蒸汽煅烧炉量大或出料拥碱时,返碱刮板运输机电流波动大,易造成返碱刮板运输机堵停。
2.2 改造实施情况
返碱刮板运输机加宽,由580 mm加宽到700 mm。改造后返碱刮板运输机技术规格:B=700 mm,L=415 848 mm,N=75 kW,η1=985 r/min,输送能力150 t/h。实施后消除了返碱刮板运输机头轮驱动窜轴、摆动、振动,箱体漏碱,运输链导轨、链节磨损的现象,输送能力增大,使设备长周期稳定运行。
3 分离器扩径改造
3.1 改造前状况
轻灰3#双筒旋风分离器1989年安装使用,外形尺寸φ1325×7900,2001年曾进行整体更换,至今已使用16年,旋风分离器器壁腐蚀结疤较重,整体状况老化。旋风分离器的炉气处理能力下降,分离效率差,造成热碱液浓度高,补水量增大,热碱液系统膨胀,热碱液塔阻力增大,停炉清理频繁,缩短轻灰煅烧炉炉气系统的运行周期,生产能力受限。
3.2 改造实施情况
2017年8月10日对轻灰3#双筒旋风分离器进行扩径改造,外形尺寸φ1425×7900,内径增大100 mm。通过扩径改进的改造,提高了旋风分离器的炉气处理能力,分离效率提高,减少碱粉进入液相量,每年减少热碱液过剩量500 m3,减少热碱液系统膨胀,减少往热碱液系统补充脱盐水量,每个班减少补充脱盐水约40 m3,降低了吨碱成本消耗。
4 增设出料阀
4.1 增设前状况
由于重碱车间过来的湿重碱进轻灰煅烧炉顺序为:轻灰4#煅烧炉→轻灰0#煅烧炉→轻灰1#煅烧炉→轻灰2#煅烧炉→轻灰3#煅烧炉。在实际生产操作过程中,重碱车间湿重碱的来量不稳,有时波动值达到40~50 t/h,出现波动时,若不及时将增大的湿重碱均匀分配到各台轻灰煅烧炉内,最后这部分湿重碱进入轻灰3#煅烧炉内,造成轻灰3#煅烧炉正压、出碱温度低于160 ℃、炉转频繁调整、炉内料层忽高忽低、出料拥碱等不稳定状况。
4.2 改造实施情况
轻灰3#蒸汽煅烧炉技术改进中,在轻灰3#出料螺旋运输机上方增设出料阀,具体设备参数:
主电机:N=11 kW,n=1 450 r/min。
主减速机:I=1∶27.58。
通过增设出料阀,使煅烧炉内轻灰料层保持在稳定状态,匀速的将炉内轻灰输送至出料螺旋运输机,避免了炉内轻灰料层不稳,出料拥碱憋停隐患。
5 热碱液塔材质更换
5.1 更换前状况
轻灰3#热碱液塔外形尺寸:φ2800×11362,主体材料:热轧碳素结构钢,操作压力:P=-0.001 MPa,操作温度:T=100 ℃,设备内介质为Na2CO3、CO2、H2O、NH3,随着多年运行后,设备主体出现很多问题,主要如下:
1)塔体腐蚀严重,塔体漏液,已经多次补焊。
2)塔内件腐蚀严重,栅板、支架等随时有断裂坍塌的可能,严重影响轻灰3#蒸汽煅烧炉系统稳定运行。
5.2 更换实施情况
根据轻灰3#热碱液塔的实际情况,利用本次轻灰3#蒸汽煅烧炉技术改进机会,将轻灰3#热碱液塔主体材料进行更换,主体材料更换为热轧不锈钢S30408。该设备投用后,消除了塔体腐蚀漏液,促进了轻灰3#蒸汽煅烧炉系统稳定运行和节能降耗工作。
6 主传动结构更新
6.1 更换前状况
我公司轻灰3#蒸汽煅烧炉由于使用年限长,前后滚圈磨损严重,炉体振动大,虽然经过滚圈车削等工作,短时间内效果较明显,运行一段时间后炉转30 Hz炉体仍然振动大,被迫炉转降至27 Hz维持运行。
当轻灰蒸汽煅烧炉整体负荷加大,主减速机、小齿轮和大齿圈的传动结构需改变,原传动结构为减速机直接安装小齿轮,在炉体产生振动时,大齿圈将振动通过小齿轮传递到主减速机上,很容易造成主减速机的损坏。
6.2 更换实施情况
轻灰3#蒸汽煅烧炉技改后,整体负荷加大,根据其他碱厂的技术经验,增加驱动小齿轮、弹性柱销联轴器和爪形联轴器各一套,更换新的大齿圈,改造成将小齿轮单独进行用轴承座固定,通过爪形联轴器与减速机相连,主减速机与电机之间采用弹性柱销联轴器。改造后消除了存在的传动缺陷,炉转增加到35 Hz,炉体运行稳定。
7 改造总结
轻灰3#蒸汽煅烧炉主要设备进行技术改进后,通过对技术改进前、后数据对比分析,从分析数据看,技改后效果显著,轻灰3#蒸汽煅烧炉生产能力明显增大,超出原设计能力20%,具体对比分析数据见表1。
表1 轻灰3#蒸汽煅烧炉技术改进前、后数据对比
轻灰3#蒸汽煅烧炉主要设备技术改进后,生产能力提升20%左右,本次技术改进实现了节能高效的目的,同时也为轻灰煅烧炉类似改进积累了经验,我公司计划将对另外4台轻灰煅烧炉进行技术改进,实现当1台轻灰蒸汽煅烧炉出现故障时,对生产负荷无影响,轻灰蒸汽煅烧炉连续稳定运行。
[1] 马乐骋,范丹桂,田金彪. 轻灰煅烧炉冷凝水系统改进[J].纯碱工业,2016(5):34~36