白家疃地震台观测井纠斜施工实践
2018-03-05岳永东宋殿兰谭春亮林广利
岳永东,宋殿兰,谭春亮,林广利
(北京探矿工程研究所,北京 100083)
1 钻孔概况
1.1 钻孔要求
中国地震局白家疃地震台拟在台址内安装一款GTSM三分量钻孔应变仪,安装应变仪的钻孔由我单位实施。钻孔设计要求:①终孔直径150 mm,深度200 m左右,以满足仪器安放要求为准;②穿过第四系覆盖层后全孔取心,取心率>90%;③孔底仪器安放裸孔段>10 m,孔壁光滑完整;④套管固井;⑤全孔最大斜度<5°。
1.2 钻探工艺及设备
由于缺乏可供参考的地质资料,结合钻孔要求,钻探工艺设计分为两步:首先是穿过第四系覆盖层后基岩取心,准确掌握地层结构,确定应变仪安放位置;然后是成孔,满足三分量钻孔应变仪的安放要求。取心工作拟采用∅91 mm合金钻头+∅89 mm套管隔离松散层,再采用NQ系列(∅76 mm)绳索取心钻进至终孔孔深;成孔工作拟采用∅219 mm跟管钻进(钻头∅230 mm)穿过覆盖层→∅180 mm普通潜孔锤扩孔至裸孔段上端→测井→下入∅168 mm套管→起拔∅219 mm套管→固井→∅150 mm PDC钻头通井至终孔深度(确保裸孔段大于10 m)→洗井→放置仪器。分别采用TGQ-500CZ和JSK300型钻机完成取心及成孔施工工作。
1.3 地层情况
第四系覆盖层厚度52 m,绳索取心施工钻遇基岩以灰岩为主,岩溶裂隙发育,其中:82.85~86.40 m段为溶洞夹泥层,钻柱部分空放,泥浆完全漏失;146.55~165.15 m段为红泥砾石填充的裂隙、溶洞层,泥浆严重漏失。绳索取心钻进中多次发生夹卡钻、断钻杆事故,钻进至184.85 m钻杆再次断裂,钻取19.7 m完整岩心段,满足仪器放置要求,完成取心工作。根据取心情况,该孔地层结构如图1所示。
图1 白家疃地震台观测井地层结构图
1.4 钻孔孔斜情况
根据钻孔取心情况明确了地层结构,该钻孔施工的主要技术难点是控制井斜。小径取心后大径扩孔,极易造成井斜,原孔完成纠斜、扩孔工作施工难度大,考虑钻孔质量及施工工期,决定在原孔位西移3 m重开孔完成成孔工作。同心跟管钻进钻柱稳定性好,因此项目组调整了施工方案,拟采用∅219 mm同心跟管钻进跟管至最大深度,穿过覆盖层及82.85~86.40 m的第一层溶洞,充分利用跟管钻进护壁堵漏和防斜作用[1]。
施工过程中,∅219 mm同心跟管钻进至101 m,管靴打穿,∅219 mm套管下至101 m;∅180 mm普通潜孔锤钻入第二层红泥填充的裂隙、溶洞层,至153 m卡钻,停止施工,提钻。钻进过程中回转阻力增大,提钻后发现下部钻杆和钻头有偏磨现象,考虑钻孔已经偏斜。测井结果表明钻孔自108 m处开始偏斜,120 m起偏斜严重,偏斜距离2.9 m,钻孔斜度超过5°,需要纠斜后再继续钻进。
2 孔斜原因分析
2.1 地层因素
该钻孔地层复杂,是典型的造斜地层。岩层大小裂隙发育,其可钻性各向异性,钻遇倾角较陡的裂缝时,容易导致“顺层溜”;钻遇两层红泥、砂砾石填充的大裂隙、溶洞层,灰岩与泥砂层硬度差别大,破岩不均匀产生钻速差,同时充填物不规则和孔底高低不平也易使钻头滑动偏离轴线[2]。
2.2 工艺因素
2.2.1 钻进参数选择不当
潜孔锤钻进中钻压的主要作用是保证钻头齿能与岩石保持接触,克服冲击器及钻具的反弹力,以便有效地传递来自冲击器的冲击功。钻压过小则进尺慢、效率低,钻头停留在孔底时间长,扩大孔壁间隙,增加孔斜;钻压过大则会造成钻杆柱弯曲,粗径钻具倾斜,也会导致钻孔偏斜。
潜孔锤钻进以冲击作为碎岩的主要方式,无需过快的线速度。转速过快杆柱离心力增大,加剧钻具的横向振动和倾斜;转速过慢,则将使柱齿冲击时与已有冲击破碎点重复,导致钻速下降,孔径变大。因此,潜孔锤钻进过程中钻压与转速的选择都存在一个合理的范围,过大或过小都会引起钻孔一定程度的偏斜。∅180 mm潜孔锤钻进钻压7~16 kN、转速20~40 r/min较为合理[3]。
2.2.2 钻具级配不合理
潜孔锤钻进钻具结构为∅190 mm钻头+∅180 mm冲击器+∅76 mm钻杆,钻具与钻杆直径级差大,且未使用相应的扶正器,环空间隙较大,钻杆横向振动强烈;钻杆直径小而长度大,刚度不足,在钻压作用下更易产生弯曲变形,引起粗径钻具上端靠向孔壁,迫使钻具轴线偏离原孔轴线;较大的环空间隙导致气流速度较小,影响孔底岩屑的排出,不利于防斜[4]。
3 回填纠斜施工
为解决裂隙溶洞层的漏失问题,同时改善钻孔内软硬间层的造斜环境,在102~153 m采用桥堵材料+水泥浆复合堵漏的方式,回填堵漏纠斜。先依次投注黏土球、废麻绳、锯末等惰性堵漏材料,再用水泵灌注水灰比0.5的水泥浆,注浆完毕后立即替入清水[5]。待水泥浆完全凝固后,仍采用∅180 mm潜孔锤工艺通孔纠斜,控制钻进参数轻压慢钻。钻进至120 m停钻测斜,发现斜度仍较大,达不到设计要求,纠斜失败。
分析认为导致纠斜失败的主要原因有:①灌注水泥浆的强度与岩石的强度不一致,钻具易向原孔斜段偏移;②钻具级配不合理,钻杆直径偏小且未使用扶正器,钻杆弯曲变形大导致钻具倾斜。
4 内阶梯金刚石钻头纠斜施工
由于现场钻探机具配备不够充分,决定更改纠斜工艺,放弃潜孔锤钻进,采用金刚石单管钻具纠斜。更换为∅89 mm钻杆,并设计定制了一种内阶梯孕镶金刚石纠斜钻头,用于钻孔纠斜。
4.1 内阶梯金刚石纠斜钻头设计
4.1.1 钻头唇面设计
为解决钻孔偏斜处岩坡的导斜问题,钻头唇面形状设计为三级内阶梯式,唇面外高内低。纠斜钻进时,最外层切削刃率先接触岩体,单边垂直切削钻孔偏斜处形成的岩坡,克服了全面钻进钻头及锥形钻头的岩坡打滑缺点。初始削坡纠斜时,要严格控制钻进参数,轻压慢钻吊着打,待外切削刃切削形成台阶和岩柱后,岩柱将起到导向保直防偏斜的效果,此时可以适当提高钻压和转速。由于纠斜钻进过程中不能施加过大的钻压,因此要尽量减小钻头的底唇面面积,以获得较高的单位比压,提高钻头的碎岩能力。
4.1.2 钻头胎体设计
灰岩地层为中硬中等研磨性,因此选择胎体硬度HRC30,以确保在软硬层均能获得良好的钻进效率。金刚石浓度和粒度的选择对于金刚石钻头的钻进效率有重要影响。金刚石浓度偏高时,钻头胎体端面的金刚石与岩石的接触面积增大,减小了单粒金刚石上的平均压力,导致金刚石压入岩石的深度较小,降低金刚石的碎岩效率。反之,若金刚石浓度偏低,在钻头胎体端面出露的金刚石太少,导致单粒金刚石上面的平均压力过大,出露的金刚石过早的磨损或崩刃、脱粒,严重影响钻头寿命。金刚石粒度与岩层性质、钻进参数、金刚石浓度等参数有关,一般来说岩石越硬,粒度应越小。结合地层情况及钻进参数,胎体选择采用不同粒度(46~80目)的金刚石混镶,浓度为60%[6,7]。
钻头的结构参数:外径190 mm,内径150 mm,胎体高度25 mm,水口数20个,钻头如图2所示。
图2 内阶梯金刚石纠斜钻头示意图
4.2 内阶梯金刚石钻头纠斜工艺
为降低钻杆柱的横向振动,提高钻杆柱的稳定性,在杆柱中每间隔10 m安装一个扶正器(∅89~∅190 mm),且保证扶正器位于∅219 mm套管中,以便发生钻杆断裂事故时加快处理速度。钻具结构为∅190 mm金刚石钻头+∅185 mm单管钻具+∅89 mm钻杆+扶正器(∅89~∅190 mm)。
纠斜施工过程中根据钻进情况及时调整钻进参数,在满足钻头破岩能力的情况下要尽量选择小钻压,低转速,以达到控制井斜的目的。经过现场实践,选择的钻进参数为:钻压8~16 kN,转速100~160 r/min,泥浆泵泵量160 L/min。对于冲洗液的要求主要是提高黏度,保证冲洗液携带岩粉的能力,保持孔底清洁。冲洗液配方:5%膨润土+6%纯碱+0.2%CMC+0.1%PHP;冲洗液性能参数:黏度26~30 s,密度1.03~1.05 g/cm3,滤失量9~12 mL/30 min,泥饼0.5~1 mm。
自孔深108 m处开始纠斜施工,进尺1 m,成功取出月牙形岩心两段,每段长约300 mm,如图3所示,削坡成功,初步判断纠斜工艺有效。提钻测斜,斜度<1°,证明了内阶梯金刚石钻头纠斜工艺的可行性。
图3 纠斜施工取出的月牙形岩心
继续采用该钻进工艺施工,通过控制钻进参数,加强钻孔质量监控,勤测斜,成功钻进至120 m,钻孔测斜数据见表1,最大偏斜距离1.24 m,孔斜2.5°,孔斜控制较好,满足钻孔要求,纠斜成功。
表1 白家疃地震台观测井测斜数据表
4.3 施工中存在的问题
由于钻探机具配置的不够合理,本次施工中存在的最大问题是钻头与钻杆直径级差较大,过大的环空间隙既会导致钻孔的偏斜,又降低了冲洗液的上返流速,严重影响钻进效率。金刚石单管钻具虽然纠斜成功,但钻进效率仅约为3米/班次。对于大口径正循环钻井来说,冲洗液的上返速度推荐值最小为0.3 m/s,可以根据下式计算满足该流速时所需的理论泵量:
式中:Q—泥浆泵排量,m3/s;v—上返流速,m/s;D—环空间隙大径,m;d—环空间隙小径,m;m—上返速度不均匀系数,1.03~1.1。
当环空面积一定时,冲洗液的上返流速与泥浆泵的排量成正比,本次施工各孔段排渣所需的理论最小泵量如表2所示。
表2 钻进中各孔段所需的理论最小泵量
由表2可见,过大的环空间隙致使尽管使用了BWF160泥浆泵的最大排量,仍不能满足钻孔的排渣需求,这导致了以下问题:
(1)冲洗液上返流速不足,造成岩粉在孔底堆积,重复破碎,影响了钻进的效率,加剧了钻头磨损;
(2)岩粉堆积可能会造成埋钻事故,此外,为提高较大环空中钻杆柱的稳定性而安装了多个扶正器,又进一步导致岩屑易聚集形成“砂桥”卡钻[8];
(3)岩屑的堆积也会影响钻头在孔底的稳定性,导致钻孔偏斜。
5 结论
通过该钻孔的纠斜实践,项目组吸取了深刻的教训,也学习了丰富的经验,为今后的施工打下了良好的基础。
(1)在岩溶裂隙发育的地层钻进施工时要特别注意孔斜的预防,需要结合具体工况,合理地选择钻探机具、钻具结构、冲洗液及钻进参数。大口径钻探施工中,合理的钻具级配是保证钻探施工效率及质量的关键问题,环空间隙太大既会影响钻杆柱的稳定性从而造成孔斜,又会严重影响钻探施工效率,导致事倍功半。
(2)内阶梯金刚石钻头纠斜效果明显,解决了钻孔偏斜处岩坡的导斜难题,具有良好的纠斜导正作用,配合合理的钻具结构及采用低压、慢转的钻进参数,可以有效完成孔斜的纠正。
(3)采用潜孔锤同心跟管钻进成功穿过了第一层溶洞,测井结果表明钻孔垂直度良好,证明了该工艺有较好的防斜能力。
(4)水泥浆+惰性材料虽然成功封堵了岩溶裂隙层的漏失,但若要提高纠斜施工的成功率,还需做好岩石的强度检测,以便配制强度相符的混凝土,消除岩层的软硬差异。
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