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单驱动液力透平机组的研制及运行总结

2018-03-04肖国华

肥料与健康 2018年6期
关键词:液力驱动电机

宋 根,肖国华

(1.四川美青化工有限公司 四川射洪 629200; 2.四川省自贡工业泵有限责任公司 四川自贡 643000)

四川美青化工有限公司(以下简称美青化工公司)是主要从事合成氨、尿素、碳酸氢铵、三聚氰胺及其下游产品开发、生产和销售的综合型化工企业,目前已经建成200 kt/a合成氨、300 kt/a尿素、100 kt/a车用尿素溶液、45 kt/a三聚氰胺、120 kt/a碳酸氢铵和氨碳分离等生产装置。

美青化工公司合成氨装置采用苯菲尔脱碳工艺,脱碳液流量730 m3/h(密度1.21 t/m3),吸收塔工作压力3.00 MPa,再生塔工作压力0.08 MPa,扣除管道压降,两端压差为2.30 MPa。如何回收压差达2.30 MPa的富液能量,对液力透平的需求因此产生。

液力透平是利用高压富能流体经转轮相互作用,将液压能转换为机械能以实现能量回收的装置。液力透平可广泛应用于具有高压富能剩余流体的回收工段中,以此降低企业生产成本。离心泵反转作为液力透平,即此时泵的进口为透平的出口,泵的出口为透平的进口。当高压富能流体进入透平时,推动叶轮旋转,叶轮则带动主轴旋转,末端通过外接受能装置实现机械能的回收。

一直以来,单驱动液力透平机组只能依赖进口,国内只能生产双驱动液力透平机组[1]。美青化工公司于2006年建设的200 kt/a合成氨项目采用国产双驱动液力透平机组,投产几年来运行断断续续,节能效果不明显。为了进一步降低合成氨能耗,美青化工公司与四川省自贡工业泵有限责任公司(以下简称自贡工业泵公司)达成合作协议,共同研发单驱动液力透平机组。通过近3年的研发,单驱动液力透平机组(图1)于2016年3月试车成功,并于同年通过四川省科技成果鉴定。

图1 单驱动液力透平机组

1 液力透平测试技术

在5 000 m3开式A级精度水泵试验平台上,采用中国农业科学院PSM泵自动检测系统[2],四川省自贡工业泵有限责任公司拥有的6个测试台位最大测试当量直径可达DN 2 000 mm,测试压力可达25 MPa。测试中心动力配电采用工频和变频2套运行系统,动力总配0~10 kV可调电源,装机容量达2 500 kW。泵进行透平测试时,安装1台透平机组,透平所需富液由2台多级泵供给。在透平联轴器一侧安放扭矩测量仪,富液压力通过压力控制装置进行调节,可控制在0~5 MPa。

采用2台多级泵并联形式向透平注水,辅以调节阀、泄流阀及旁通管路控制注水量。测试对象为同一叶轮的4种改进形式,所有测试都是在转速2 950 r/min下进行。对测试得到的流量、扬程、轴功率和效率进行了计算,测试误差在5%以内,可认为测试结果是可靠的。

2 投运后的效果及比对

2.1 双驱动液力透平机组的缺陷

(1)需要设置全功率电机,回收的能量只能部分被有效利用。按API 610标准附录C的C3.4.2,主驱动机的额定功率应在无液力透平机的协助下能驱动机组,即主驱动电机应按全功率选取,造成电机在低负载率下运行。

(2)液力透平机流量或压力的波动引起超速离合器的脱开或啮合,从而影响超速离合器的使用寿命。该超速离合器大多从国外进口,价格昂贵。

(3)半贫液泵、电机、超速离合器、液力透平机用3套联轴器将4个转子串联,机组很长,不仅影响机组运行的稳定性和可靠性,而且对维修要求较高。

(4)需要为全功率电动机增设配电设施。

2.2 工艺对比

如图2所示,采用国产双驱动液力透平机组时的设备配置:国产双驱动液力透平机2台,2开1备;电动半贫液泵(630 kW)2台,2开1备;液力透平机带动半贫液泵(630 kW)2台,2开1备。投用液力透平机组前,先启用电机带动半贫液泵,待电机及泵运行正常后对液力透平机冲转,液力透平转速达到电机转速时离合器咬合,配合电机起到节电的效果。

A、B、C、D. 半贫液泵图2 双驱动液力透平机组设备配置

如图3所示,采用国产单驱动液力透平机组时的设备配置:国产单驱动液力透平机1台;电动半贫液泵(630 kW)2台,2开1备;液力透平机带动半贫液泵1台。利用富液对液力透平机冲转,通过能量转换带动半贫液泵A,在转速增加过程中待半贫液泵出口压力达到工艺指标后并入管网。

A、B、C. 半贫液泵图3 单驱动液力透平机组设备配置

3 优势及经验总结

3.1 提供试验平台和数据

该项目能够取得成功,除了自贡工业泵公司的创新研发、不断改进、持续投入外,美青化工公司作为联合开发该项目的第1用户,凭借多年的现场运行经验及优秀的管理团队,让国产第1台单驱动液力透平机从试验阶段就应用于工业化装置中。通过在工业装置中的多次投运试验,积累了试验数据,然后反馈给自贡工业泵公司不断优化透平自身的设计,使之适应不同生产负荷下的循环量及压差。

3.2 不断优化工艺流程并完善控制手段

3.2.1 自主编制透平机组及配套电驱泵联动控制软件

国外的半贫液泵-液力透平机组在转速较低时,透平驱动的A泵与电驱动的B泵无法并联运行,液力透平机须脱开,只用2台电驱动的B泵和C泵并联运行,造成富液能量的浪费。当透平的转速超过2 980 r/min时,为防止飞车危险,按API 610标准规定,应将富液旁路阀打开,也造成富液能量的浪费。

而国产的单驱动液力透平机组在转速较低时,液力驱动的A泵出口调节阀自动关小,使所需功率减小,转速不再下降,虽然转速略低,因工作点移向小流量区域,扬程上升,仍可与电驱动的B泵并联运行(两泵的出口压力相同);而电驱动的B/C泵出口调节阀自动开大,使流量增加,A+B/C泵的总流量不变,从而满足工艺要求。即液力透平机工作液(富液)的流量和压力在较大范围内波动时,国产的半贫液泵-液力透平机组仍可运行,实现了富液能量的充分利用。

3.2.2 设备自适应能力强

通过不断摸索,液力透平机组可以在压差1.9~2.3 MPa、循环量600~800 t/h、转速2 850~3 150 r/min的条件下均能适应并满足生产装置不同负荷要求,与进口设备相比适应性更强。

3.3 能量回收充分

国外半贫液泵-液力透平机组在转速高于2 980 r/min时,液力透平机的旁路阀必须打开,富液走旁路,造成能量浪费。

国产单驱动液力透平机组可在转速2 850~3 150 r/min下运行,实现了能量回收的最大化。

3.4 节能效果显著

国产单驱动液力透平机组投运之前,同时开2台电动泵,其中:B泵电机电流30 A,功率490 kW;C泵电机电流32 A,功率520 kW。国产单驱动液力透平机组投运后,只开1台电动泵,其电流为37 A,功率580 kW。

经测定,相同工况(天然气负荷570 000 m3/d)下,国产单驱动液力透平机组比双驱动机液力透平机组节电约500 kW·h。按吨氨耗天然气940 m3/h、日产合成氨607 t、电价0.5元/(kW·h)计,吨氨节电19.8 kW·h,年节电3 600 000 kW·h,年节约电费约180万元。单套国产单驱动液力透平机组总投资约250万元,18个月左右即可收回全部投资,经济效益显著。

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