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一水草酸钙在赤泥洗液中的反溶试验研究

2018-03-02王大兵宋玉来

湿法冶金 2018年1期
关键词:草酸钙赤泥洗液

房 辉,赵 瑜,王大兵,宋玉来

(1.龙口东海氧化铝有限公司,山东 龙口 265713; 2.东北大学 冶金学院,辽宁 沈阳 110819)

山东某氧化铝厂采用拜耳法两段晶种分解技术生产氧化铝,所用矿石是澳大利亚铝土矿,矿石类型为三水软铝石和一水软铝石的混合矿。多年生产实践表明,氧化铝生产中的矿耗、碱耗、汽耗等关键技术指标较低,有较强竞争力;但矿石中存在大量有机物,总有机碳质量分数为0.22%~0.24%,有机物在高温溶出时进入到溶液中,进而在拜耳工艺流程中循环。新建氧化铝厂在运行初期受有机物的影响不明显,随有机物持续累积,其危害逐渐凸显,由此产生一系列问题,如赤泥和细晶种沉降困难,溶液起泡沫,分解率下降,产品粒度细化,种子过滤机产能降低,槽罐设备结疤严重等[1-4]。为消除有机物的危害,需要设专门工序脱除有机物。有机物脱除方法较多,每种方法都有其利弊,目前国内主要采用结晶法和氧化法[5-8]。山东某氧化铝厂首次采用苛化法去除有机物,取得了较好效果,溶液中有机物增加幅度趋缓,种分槽结疤速度减缓,碱洗周期延长,从根本上解决了种分槽频繁沉槽的恶性循环问题。但苛化渣返回赤泥洗涤槽时,有一部分一水草酸钙反溶,使得溶液中有机物成分再次升高。鉴于此,分析了一水草酸钙的反溶机制,并考察了影响反溶的各因素,最后提出了苛化工艺的优化方案。

1 一水草酸钙反溶机制

有机物苛化过程中,有2个主要化学反应:一是草酸钠与石灰乳发生反应,生成一水草酸钙,脱除溶液中的草酸钠;二是铝酸钠与石灰乳发生反应,生成六水铝酸三钙,造成氧化铝损失。苛化渣中除一水草酸钙和六水铝酸三钙外,还有其他钙盐沉淀物[9]。现有的苛化流程是,苛化液送至赤泥三洗洗涤槽回收苛性碱和氧化铝,苛化渣送至赤泥四洗洗涤槽,跟随赤泥由隔膜泵排至赤泥堆场堆存。苛化渣中的六水铝酸三钙经济价值较高,但由于缺乏再回收利用的有效方法和技术手段,目前只能以工业废渣形式外排。

赤泥洗涤槽的主要作用是回收赤泥附碱和氧化铝,减少苛性碱和氧化铝损失。为了提高赤泥洗涤效率,降低赤泥洗液浮游物,赤泥需在洗涤槽中有足够长的停留时间;同时,为防止铝酸钠溶液水解,要求三洗、四洗洗涤槽温度分别保持在85 ℃和90℃以上。据此可知,苛化渣处于较高温度、较低碱度的铝酸钠溶液中,且在洗涤槽的滞留时间较长,在此条件下,一水草酸钙很容易在二次反应下溶解,使已经脱除的草酸钠重新进入溶液。此外,工业铝酸钠溶液成分较复杂,通常含有Na2CO3、Na2SO4、Na2SiO3等大量杂质,这些杂质的存在也会促进一水草酸钙反溶。

赤泥洗液的主要成分是NaAl(OH)4、Na2CO3和NaOH,苛化渣中一水草酸钙的溶解反应主要有:

一水草酸钙与苛碱反应,

(1)

一水草酸钙与碳碱反应,

(2)

一水草酸钙与铝酸钠、苛碱共同反应,

(3)

上述3个化学反应是引起一水草酸钙反溶的主要原因。各反应同时发生但进行程度受动力学因素制约:反应(1)、(2)仅使一水草酸钙反溶,并不会造成氧化铝损失;而反应(3)不仅导致一水草酸钙反溶,还会造成氧化铝损失。

赤泥洗涤工序耗时长,洗液温度和成分波动大,二次反应受此影响较为明显。一水草酸钙的反溶既与苛性碱和铝酸钠浓度有关,还与洗液中的碳碱浓度有关。碳碱浓度提高不仅有利于反应(2)向正方向进行,而且还能增大Ca(OH)2向CaCO3转变的趋势,使反应(1)的化学平衡向右移动。

2 试验部分

2.1 试验原料与设备

赤泥洗液和石灰乳由山东某氧化铝厂提供,草酸钠和碳酸钠均为分析纯试剂,氢氧化钠为工业纯,洗涤和稀释用水为去离子水。

主要设备有鼓风干燥箱,行星球磨机,分析天平,恒温水浴槽,循环水式真空泵,离子色谱仪。

2.2 试验与分析方法

一水草酸钙由草酸钠溶液和石灰乳反应制备而成,经过滤、洗涤后用鼓风干燥箱烘干,然后再用行星球磨机磨细。

赤泥洗液加去离子水、碳酸钠和氢氧化钠调配。试验时每次量取一定体积的调整洗液移入不锈钢烧杯中,将烧杯放置于恒温水浴槽内,待水浴槽温度升至设定温度后,加入一定质量自制的一水草酸钙,随后用盖子密封、启动搅拌并开始计时。达到预设反应时间后,将溶液真空抽滤,取一定量滤液测定草酸钠浓度,计算溶液反应前后草酸钠浓度变化,然后换算出一水草酸钙的反溶率。

用酸碱滴定法测定Na2OK含量,用双指示剂法测定Na2Oc含量,用络合滴定法测定Al2O3含量,用离子色谱仪测定溶液中草酸钠含量。

3 试验结果与讨论

3.1 反应时间的影响

在反应温度80 ℃、洗液中Na2OT质量浓度15.0 g/L、Al2O3质量浓度8.6 g/L、碳碱率20%条件下,反应时间对一水草酸钙反溶率的影响试验结果见表1。

表1 反应时间对一水草酸钙反溶率的影响

由表1看出:反应时间越长,一水草酸钙反溶率越高;反应10 h时,反溶率升至30.7%。反应时间延长,一水草酸钙和赤泥洗液接触充分,有利于反应介质由颗粒表面向颗粒内部渗透,溶解反应进行的较为完全,因而加剧了一水草酸钙的溶解。

3.2 反应温度的影响

在反应时间6 h,洗液成分Na2OT质量浓度15.0 g/L,Al2O3质量浓度8.6 g/L,碳碱率20%条件下,反应温度对一水草酸钙反溶率的影响试验结果见表2。

表2 反应温度对一水草酸钙反溶率的影响

由表2看出,随温度升高,一水草酸钙反溶率增大,反应温度从70 ℃升至90 ℃,一水草酸钙反溶率由6.5%快速升至34.7%。高温条件下,体系成分的反应活性提高,反应速度加快;体系扩散阻力变小,液固相界面传质得到增强:所以,反溶率随温度升高而增大。

3.3 全碱质量浓度的影响

在反应温度80 ℃、反应时间6 h、洗液苛性比相同,碳碱率20%条件下,全碱质量浓度对一水草酸钙反溶率的影响试验结果见表3。

表3 全碱质量浓度对一水草酸钙反溶率的影响

由表3看出:随全碱质量浓度增大,一水草酸钙稳定性持续下降,反溶率不断升高;全碱质量浓度从5 g/L增至25 g/L,一水草酸钙反溶率由5.8%升至41.4%。这是由于全碱质量浓度增大后,一方面Ca(OH)2溶解度降低,另一方面溶液与一水草酸钙表面的碱浓度差加大,反应推动力增大,从而有利于一水草酸钙溶解反应的进行。

3.4 洗液碳碱率的影响

在反应温度80 ℃、反应时间6 h、洗液中Na2OT质量浓度15.0 g/L、Al2O3质量浓度8.6 g/L条件下,洗液碳碱率对一水草酸钙反溶率的影响试验结果见表4。

表4 洗液碳碱率对一水草酸钙反溶率的影响

由表4看出:洗液碳碱率对一水草酸钙反溶率的影响较为明显,碳碱能强化一水草酸钙的分解,反溶率随碳碱率增大而升高;洗液碳碱率从10%增至30%后,一水草酸钙反溶率由8.7%升至38.6%。碳碱的存在能加速一水草酸钙的溶解,且碳碱率越高,一水草酸钙溶解反溶率越高,其原因是:碳碱易将一水草酸钙分解转变成碳酸钙;此外,碳碱还能促使Ca(OH)2向溶解度更低的CaCO3发生转变,加快一水草酸钙的分解。

4 苛化工艺优化方案

为避免一水草酸钙反溶,苛化渣不宜送往赤泥洗涤槽,可采用压滤机洗涤过滤后单独堆存,待工艺成熟后回收其中价值较高的氧化铝。苛化渣经洗涤后附碱含量很低,堆存占地面积少,且对环境污染小。苛化渣洗液则可返回赤泥洗涤系统作赤泥洗水,以此来实现生产用水的循环利用和水量平衡。

生产实践表明,苛化液极易产生大量泡沫,而泡沫又会造成挟带效应,故苛化渣的沉降性能很关键,可采取控制苛化工艺参数、添加絮凝剂等措施来改善和提高苛化渣的沉降性能,从而减少泡沫挟带。苛化液也不宜送往赤泥三洗洗涤槽,在不影响赤泥洗涤效率前提下,可送至碱度较低的四洗洗涤槽,也可作为化灰生产用水。

优化方案实施后,一水草酸钙的反溶量会大大降低,系统内短路循环的草酸钠量亦会降低,草酸钠的苛化脱除量下降,每年可减少数千t草酸钠处理量,仅此一项,每年可节约稀释用水、蒸汽、石灰等生产成本数十万元,减少氧化铝损失数百万元。溶液中的草酸钠浓度降低后,有利于母液浮游物的控制,分解槽的碱洗周期也会延长;再加上母液浮游物降低后增加的效益和分解槽节省的碱洗费用,则总效益会大大提高;苛化渣中的钙含量较高,直接出售也会获得部分收益。因此,优化方案不仅节能降耗,还可实现苛化渣的资源化增值利用,具有投资少,收益高的优点。

5 结论

一水草酸钙在赤泥洗液中易于反应溶解,与苛性碱、碳碱、铝酸钠发生化学反应是导致其溶解的主要原因。一水草酸钙反溶率与反应时间、反应温度、全碱质量浓度和碳碱率等因素有关,反溶率随反应时间延长、温度升高、全碱质量浓度增大、碳碱率增大而提高。

在试验基础上提出的苛化优化方案,既能解决一水草酸钙的反溶问题,还可以实现苛化渣的增值利用。

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