海上钢板桩围堰防渗漏质量控制
2018-02-19谢龙
谢 龙
(温州市瓯飞经济开发投资有限公司,浙江 温州 325025)
钢板桩围堰是最常用的一种板桩围堰。钢板桩是带有锁口的一种型钢,其截面有直板形、槽形、Z形等,有各种大小尺寸及锁联形式。常见的有拉尔森式,拉克万纳式等。钢板桩围堰具有施工速度快、经济效益好、可重复利用等诸多优点,被广泛应用于修建桥梁、水闸等深水基础的围堰工程[1]。温州市瓯飞一期围垦工程北1号、北2号水闸钢板桩围堰,是国内有史以来最大的双排冷弯钢板桩围堰,一旦防渗失控,可能造成重大质量安全事故,后果不堪设想,有必要结合现场施工条件,针对质量问题进行研究。
1 工程概述
瓯飞一期围垦工程位于温州市瓯江、飞云江河口间平直岸滩,东临大海,西连瑞安丁山、龙湾永兴、天城、海滨等沿海围垦区,南顺飞云江北岸至长拔山,北顺瓯江口南岸,经批准的规划用海面积为0.89万hm2,堤线总长36.6 km,总工期9.5年,概算投资272.9亿元,工程分两阶段实施,主体工程北区于2013年7月份开工。
该工程立足于防御超强风暴潮的基本功能,围堤与交通道路和港口相结合,是一项集防洪、农业、渔业、生态、港口等为一体的多功能综合性工程,是在建的国内最大的围垦工程。其中施工Ⅰ标段所含的北闸是本工程中最大的水闸,包括北1号、2号两座水闸。由于两个水闸距离较近,设计将两个水闸布置于一个基坑内,基坑外侧布置环形钢板桩围堰。采用钢板桩围堰,在海上形成干地施工条件,为后期地基处理及水闸上部施工创造有利条件。既能满足基坑维护的安全要求,又能尽量经济,并考虑拆除方便,就近利用于海堤加高、龙口合龙等。两座水闸围堰合二为一,形成围区面积10万m2的超大型施工围堰,围堰设计采用钢板桩结合土石方压护结构形式,主体采用双排钢板桩结构,与海堤结合部位采用土石围堰结构。水闸规模大,结构复杂,将近2年时间才完成,围堰形成后已安全度过4个台汛期。
本工程围堰轴线总长度为1 532.88 m,共需16 382.2 t U型钢板桩(0.7 m×27 m,3.4 t/根,以及配套拉杆及槽钢)。
2 质量问题及原因分析
2.1 质量危害
危害一:钢板桩围堰隔仓中的吹填砂有流失现象,影响钢板桩围堰的整体稳定性,存在安全隐患。
危害二:围堰的主要作用就是为后续的水闸施工提供干地作业环境,而本工程的设计高潮位为+4.52m,围堰内北1号闸闸底板底标高为-3.5 m,北2号闸闸底板底标高为-4.5 m,当围堰外水位达到设计高水位时,围堰内外水位差为9.02 m,围堰易发生渗漏,影响水闸上部结构施工。
2.2 质量原因
围堰内抽水清淤工作结束后实地调查及抽水测算,钢板桩围堰渗漏点较多,围堰内总的渗流量达到6 100 m3/d,具体调查结果见表1。
从调查表中可以看出,钢板桩围堰主要渗漏部位是土石围堰段和钢围堰段拉杆孔及锁扣,是影响钢板桩稳定的主要因素[2]。因此必须严格控制,保障后期稳定。
2.3 原因分析
产生质量问题的原因很多,如材料的挤压变形、技术交底不到位、工人技术不过关、海上风浪大等等。主要原因可以从环境因素与工艺因素两个方面来看。
表1 海上钢板桩围堰渗漏量调查表 单位:m3/d
2.3.1 环境因素
根据水文气象资料,工程所处位置年潮高,最大值为717 cm,年潮高平均值为603 cm,换算成潮位位标高,为年最高潮位为+5.59m,年平均高潮位为+4.62m。围堰内干地施工的水位标高需小于-4.5 m,高潮位时围堰内外水位平均差达到9.12 m,围堰容易发生渗漏。
2.3.2 工艺因素
钢垫片在拉杆非受力状态下安装。
北1号、北2号闸钢板桩围堰桩身长27 m(临海侧桩顶标高6.3m,内侧桩顶标高5.5m,桩尖标高-21.5m),两排钢板桩间距11 m,每33 m分成一段隔仓。在2.0 m高程处设置拉杆以连接两排钢板桩,拉杆采用直径70 mm钢拉杆,间距1.4 m,倾斜度小于2°。拉杆高程以上回填高度大于70 cm后方可临时行走施工机械。双排钢板桩间采用杂填土充填至4.5 m高程;再在4.5 m高程处铺设土工格栅,50 cm石渣垫层保护至5.0 m堰顶。为满足围堰稳定及防冲要求,钢板桩两侧设置抛石镇压层压护,抛石面上用C 20混凝土灌砌块石护面。
钢板桩拉杆安装符合设计及规范要求,但是由于钢垫片与拉杆紧密相接,且钢垫片是在拉杆未受力时安装,当拉杆受力伸直时,拉杆会对钢垫片产生拉力,容易导致钢垫片松动。
仓内抛石时砸到钢垫片。
按照仓内土方与外侧石方同级加载的原则,应同时进行外侧抛石。土方填筑分水上施工和陆上施工两种方式,石方则全部采用水上抛填、陆上挖机理坡的施工方法。原则上,+2.7 m(钢拉杆标高以上70 cm)以下采用水上施工,+2.7 m至堰顶采用陆上施工。
仓内土方回填+2.7 m以下采用1台抓斗船停靠在围区外侧进行填筑作业,+2.7 m至顶部采用陆上施工。依据同级加载的原则,仓内石方回填至+2.7 m时,钢板桩两侧抛石已经基本达到设计高程(-1.2 m),考虑50 cm的后期沉降,抛石标高约-0.7 m,此时相对潮高基准面(黄大岙),标高达到+3 m,再考虑抓斗船的吃水深度,需要+5 m以上的水位才能保证船舶的进点和移动。因此,此时再使用抓斗船进行作业显然已经不合时宜了,因此+2.7 m以上采用陆上回填的施工方法。即以左、右岸为起始工作面逐仓立堵填筑堰内土方至+4.5 m(土方顶部高程为+4.5 m)。
路上抛石工艺相当成熟,但是由于拉杆标高为+2.0 m,此时抛石工艺为水上施工,抓斗船松放石料时难免有块石会砸到钢垫片,致使其松动。
土石围堰段仓内填料为抛石。
现场抛石全部采用的是开山天然级配石料,但是由于石料本身的渗透系数太大,且钢板桩两侧均未采取闭气防渗措施,导致土石围堰段严重渗漏。
3 解决措施
总体解决原则:钢围堰段拉杆孔及锁扣处采用堵漏王进行封堵;土石围堰段采用混凝土浇筑与黏土回填相结合的方法进行封堵,±0.0~+3.5 m标高整体浇筑混凝土,-3.0~+0.5 m标高黏土回填。
3.1 确定钢板桩围堰段堵漏方案并采取堵漏措施
本工程钢板桩围堰段轴线较长(总长度为1 415.28 m,桩号为0+020.65~0+802.99和0+861.79~0+1 494.73),经过现场调查,发现拉杆孔及锁扣处渗漏点多,其中拉杆孔处渗漏点的渗漏量较大,锁扣处渗漏点的渗漏量较小。确定最终的堵漏方案为:在低潮位时用堵漏王(速凝混凝土)对外排钢板桩渗漏部位进行封堵。具体方法如下:
渗漏部位除锈:在低潮位时(潮水退至±0.0 m以下)让操作人员依次从大桩号向小桩号方向寻找渗漏点,用除锈工具进行渗漏点周围的锈渣清除工作,并用水冲洗干净,为后续的堵漏工作提供作业面。
对渗漏部位进行封堵:待锈渣全部清除后,按照堵漏王说明书上的掺水比例进行加水调和,穿戴防腐蚀橡胶手套,手工堵漏。由于钢拉杆处渗漏较严重,锁扣处渗漏较轻,因此堵漏方法略有不同。
钢拉杆处堵漏:手工将堵漏王环绕拉杆填塞进缝隙内,并在缝隙周围的钢板桩及钢拉杆上堆填大量的堵漏王。
锁扣处堵漏:手工将堵漏王填塞进缝隙内,然后将堵漏王均匀涂抹在缝隙周围,宽度约为4 cm左右。
效果验证:经过对钢板桩围堰段拉杆孔及锁扣处渗漏点进行堵漏,钢板桩围堰段基本无渗漏现象,防渗效果显著。
3.2 确定土石围堰段堵漏方案
本工程土石围堰段轴线较短,总长度为117.6 m,桩号为0+000~0+020.65、0+1 494.73~0+1 532.88(0+000)和0+802.99~0+861.79。对土石围堰段渗漏现象进行现场调查,分析土石围堰段渗漏情况与钢板桩围堰段渗漏情况,发现钢拉杆处的渗流量与钢板桩围堰段相仿,但锁扣处的渗流量比钢板桩围堰段要大许多,现场按照钢板桩围堰段的堵漏措施,对外排钢板桩拉杆处以及锁扣处进行堵漏,发现钢拉杆处的堵漏效果明显,但是锁扣处的堵漏效果较差。钢拉杆的堵漏方法与钢板桩围堰段相同,区别是内外排钢板桩均实施了封堵,锁扣处只在围堰内侧采用堵漏王封堵,再用混凝土整体浇筑,然后黏土回填相结合的方法。
锁扣处堵漏步骤如下:
第一,渗漏部位除锈。首先将土石围堰段内侧的抛石开挖至±0.0 m,低潮位时让操作人员逐一用除锈工具进行锁扣周围的锈渣清除工作,并用水冲洗干净,为后续的堵漏作业提供工作面。
第二,堵漏王封堵。手工将堵漏王填塞进缝隙内,然后将堵漏王均匀涂抹在缝隙周围,宽度约为4 cm。
第三,C 20混凝土整体浇筑。经过现场观察,发现锁扣渗漏顶标高在+3.2 m左右,渗漏最严重段为+0.5~2.3 m,因此决定对±0.0~+3.5 m标高整体浇筑混凝土。首先在钢板桩上加焊受力钢筋,其次放置宽度为90 cm的木模板,然后紧贴木模板对称放置两根背枋,并通过模板上的预留小孔用扎丝将背枋与受力钢筋进行绑扎,达到固定模板的作用,最后进行混凝土浇筑。
第四,-3.0~+0.5 m标高黏土回填。在土石围堰段内侧±0.0~+3.5 m全部浇筑过后,±0.0 m以上锁扣已无渗漏现象,但±0.0 m以下还有轻微渗漏现象,用长臂挖机开挖至-3.0 m才无渗漏。采用黏土回填作为巩固措施,首先铺设30 kN/m无纺土工布,然后回填黏土至+0.5 m。
效果验证:堵漏效果显著,土石围堰段基本无渗漏现象。
3.3 堵漏效果
对堵漏后的渗漏量进行现场调查,详见表2。
表2 围堰渗漏量调查表 单位:m3/d
从检查结果可知,钢板桩围堰仓内吹砂已无流失现象。围堰内的渗流量为380 m3/d,远远低于最初值6 100 m3/d,围堰的渗漏情况得以控制,效果良好,保证了钢板桩围堰的稳定与安全。
4 结语
“九层之台,起于垒土”,钢板桩围堰是整个水闸工程的基础性工作,非常重要。钢板桩围堰防渗的成功处理确保了施工安全,加快了工程进度,保证了施工质量,节省了成本,取得了较好的社会效益和经济效益。
温州市瓯飞一期围垦工程北1号、北2号闸争创“鲁班奖”,通过实行一系列的解决改进措施,现场钢板桩围堰施工质量有了巨大的提高,且满足了本工程的进度要求。钢板桩围堰建成至今运行已4年,未发生任何质量安全问题,整体运行良好。说明钢板桩围堰防渗质量控制是成功的,可进一步推广到其他同类工程中。