溢流型湿式球磨机出料带石子原因分析
2018-02-17张文征
张文征
(大唐环境产业集团股份有限责任公司首阳山项目分公司,洛阳 471900)
1 设备概况
某项目两台300MW亚临界凝汽式机组,烟气脱硫采用石灰石/石膏湿法FGD工艺,制浆系统采用湿式球磨机研磨制浆,安装两台FGDM2765湿式球磨机,设计出力15t/h。
磨机运行过程中,多次发生出料口有杂物、石子现象,有时一台磨机连续运行一天,出口杂物箱能堆积1吨左右石子,分析原因均为石灰石品质差造成,原因是石子中泥沙含量大、粒度大、可磨性差。而且,石子、杂物进入磨机浆液箱后会造成泵及旋流子堵塞,不得不停泵检修,降低了设备可靠性,增加了工作量。
2 原因分析及处理[1-2]
2.1 运行人员调整原因
超出力:运行人员操作失误或称重皮带给料机称重计量系统出现问题,造成湿磨机实际出力超过额定出力,出料带石子在所难免。此时,只需减少给料量或暂停给料,保持磨机正常运行,当磨机电流达到正常值时恢复给料,注意给料量不能大于设计值。
料水比调整不当:磨机运行过程中,给料管连续、均匀地将石灰石和研磨水送入筒体内部,由运动着的钢球粉碎和研磨,如果运行人员或系统调整配比不当,入口水量过大时,料水比小,其携带能力强,会带走大量粗颗粒,导致循环倍率增加,进而导致磨机效率下降;入口水量小时,料水比大,其携带能力弱,出力下降,造成出口浆液浓度高和浆液的流动性减弱,球与球之间和球与衬板之间的摩擦力降低,磨机出口粗粒产品比例相应增多。
根据运行经验,合理的料水比一般为1∶3,入口水量调整不当而造成磨机出口带石子时,现场运行人员需要根据本单位实际情况,测量磨机出口浆液浓度,调整入口料水比在合理范围内。
2.2 石灰石品质差
杂质多:石灰石料中含有泥沙等杂质尤其是泥沙含量较多时,造成磨机内浆液浓度高,浆液流动性差,出石子现象会明显增加。此时,加大补充水量,减小给料量即可。
可磨性差:石灰石中MgO、SiO2含量高,则石灰石硬度大,可磨性差。由于钢球直径与可磨性系数成正比,且与石灰石粒径的三次方根成正比,此时,应增加大直径钢球以增加其重量,从而增大冲击力;同时,减小给料量,降低磨机出力,延长石灰石在磨机筒体内停留时间。
石灰石粒度大:给料粒度显著增加对磨机出力的影响较大,进入磨机的石灰石料颗粒度增大,磨制到同样细度的浆液需要的研磨时间将增加,造成磨机效率下降,如果不减小给料量,磨机出料口就会出石子。
3 建议[3]
在磨机出口至浆液箱之间加装可拆卸篦子,并定期清理,防止石子及杂物进入磨机浆液箱。
4 结语
溢流型球磨机出料口带石子是运行中经常遇到的问题,本文仅从运行操作和石灰石品质两方面来分析,其他如钢球充装量、钢球配比、旋流器性能等,也会造成出料口带石子,造成磨机出力降低,需要分析具体原因采取相应措施。
Analysis of the Causes of the Stones in the Overflow Type Wet Ball Mill
ZHANG Wenzheng
(Datang Environmental Industry Group Co., Ltd. Shouyangshan project branch, Luoyang 471900)