富山三级电站增效扩容改造分析
2018-02-15李东进
李东进,干 超
(1.台州市黄岩区富山电站管理局,浙江 台州 318023;2.水利部农村电气化研究所,浙江 杭州 310012;3.水利部农村水电工程技术研究中心,浙江 杭州 310012)
1 电站概况
富山三级电站位于浙江省台州市黄岩区宁溪镇岭根村,是径流式电站,总装机容量2 630 kW,共装有3台机组;其中1、2号为卧式混流机组,容量为1 000 kW,于1981年9月投产发电;3号为斜击式机组,容量为630 kW,于2003年10月投产发电。电站由挡水坝、引水渠、前池、压力钢管、电站厂房、升压站等组成。拦水坝为1座浆砌块石坝,坝高4.5 m,坝长62 m(其中溢流长度38 m),由挡水建筑物形成的水库库容0.1万m3,正常库容0.08万m3,发电死库容0.05万m3。
电站原集水面积19 km2,1998年富山一级电站建成后,三级电站集水面积较原设计减少了9 km2,现集水面积10 km2,年均发电量为150万kW·h。因设备老化,存在安全隐患,需要进行增效扩容改造。
本次电站增效扩容改造不改变电站位置,不改变水库挡水与输水建筑物,主要改造内容为更新机电设备,提高发电效率,改善河道生态用水。
本次增效扩容改造将1号机组改为生态机组,机组容量为160 kW,以维持河道生态流量;2号机组更新设备,改为斜击式机组,容量为630 kW;3号机组不变,容量仍然为630 kW。3台发电机额定电压都改为0.4 kV,通过1台SCB11—2000kVA/11±2×2.5%/0.4干式变压器将3台发电机所发电能从0.4 kV升压至10 kV;再通过10 kV联丰线送入电力系统。将由10 kV供电的近区负荷改由外来10 kV降至0.4 kV与本电站厂用电系统联合供电。10 kV梅坦线路为永嘉县2座小水电站接入线路,电站还保留1个村的自供区,年用电量约30万kW·h。
2 现状分析
2.1 存在安全隐患
1、2号机组自1981年发电运行至今已有35 a,早已达到机电设备寿命期限,从电站运行的历史情况及维修记录来看,机组设备老化,存在安全隐患,不能保证电站正常和安全运行。
1号水轮机型号为HL110—WJ—59,发电机型号为SFW118/52—6,额定容量1 000 kW,1978年昆明电机厂生产,设备老化锈蚀严重,瓦温高,近几年基本没有运行,实际已退出运行。2号水轮机型号为HL110—WJ—60,发电机型号为SFW118/49—6,额定容量1 000 kW,1980年5月韶关电机厂生产,老化严重,存在安全隐患;调速器型号为XT—600,天津市水电控制设备厂生产,不能满足自动化要求,不能自动并网,运行中存在“飞车”等安全隐患。进水闸阀型号为Z941—1.6,公称直径DN500,运行时间长,已经锈迹斑斑,漏水严重,操作费力。
厂内机旁屏、低压配电屏、中控室内的测量控制保护以及升压站内变压器、断路器等设备性能落后、老化严重,属淘汰产品。高压开关柜门无电磁闭锁装置,机械闭锁均己坏,存在严重安全隐患。
2.2 机组效率低下
限于电站建设时期的历史条件和技术水平,水轮发电机组的参数落后,性能欠佳,水轮机长期处于低效率区运行,运行工况较差,效率较低,机组的额定效率约为70%。水轮机转轮HL110为我国早期使用型号,效率低,与当前技术相比,机组效率严重偏低,技术性能落后;且锈蚀严重,导叶间隙增大,漏水量较大。水轮发电机组效率逐年下降,发电耗水率也相应增加,影响发电经济效率。发电机经过多年运行,没有进行大的检修改造,线圈老化,损耗大,发电效率严重下降。
2.3 流域集雨面积与机组容量不相配
富山一级电站1998年建成后,富山三级电站的集水面积比原设计减少了9 km2,目前富山三级电站集雨面积约为10 km2,可用于发电的水量减少了近50%,与原电站装机容量不相匹配,应根据现来水情况相应减少装机容量。
2.4 自动化程度低,运维成本高
三级站建设时间早,调速器、励磁、变压器、开关设备、机组控制及保护等设备陈旧,自动化程度低,保护方式落后;绝大部分器件目前已属淘汰产品,设备效率低、能耗高,安全可靠性差,运维成本高,需进行更新改造。
机组自动化程度低,开关机都需要在现地手动操作,运行人员配备也多,运行维护成本高。
3 改造必要性分析
从安全、经济、生态等几个方面分析三级电站改造的必要性:
(1)通过改造,提高了设备的安全性和可靠性,电气设备达到五防要求,创建安全生产标准化在设备上符合要求。
(2)三级电站机组是计划经济年代配给的,机组型号多,效率低,配件难找,时常要定做加工,增加了维护成本。通过改造,可提高机组效率,进而提高经济效益。
(3)通过改造,可以解决与当地居民之间的矛盾。在机组不发电期间,下游河道水流很小,生态用水、农业灌溉均会造成与村民之间的矛盾。通过安装生态机组,不间断生态泄流,可以满足电站下游村民生产、生活和生态的需要。
(4)与电力系统电费是双向结算的,在不发电期间,需向电力公司购买用电。生态机组建成后,不间断发电泄放流量,自供区用电由生态机组提供,可减少电费支出。
(5)通过改造,自动化程度提高,可减少人员配备。也可考虑将三级站的控制用光纤连接到一级电站进行远程控制,管理局资源配置更加优化。
4 主要设备选型
设计单位确定后,进行了实地勘察,发现电站的拦水坝、引水渠道、前池、厂房等建筑物基本完好,满足增效扩容改造要求。压力钢管经检测也符合要求,可减少相应投资。
3号机组2003年改造,没达到报废年限,且设备完好,可继续使用。本次改造设计时考虑到厂房布置美观角度,2号机组可选用与3号机组相同型号。
考虑到电站下游河流生态需水和下游居民生活生产用水需求,将1号机组改为生态机组,以满足下游河道下泄流量要求。
通过多方面进行综合比较,1号生态机组水轮机采用XJE—W—42A/1×7.5,额定水头110 m,额定流量0.193 m3/s,发电机型号SFW160—6/650,机组单机容量160 kW,额定转速1 000 r/min;2号水轮机采用XJA—W—55A/1×14.5,额定水头110 m,额定流量0.739 m3/s,发电机采用SFW630—8/990,机组单机容量630 kW,额定转速750 r/min。新的励磁系统采用微机控制的无刷励磁。
机组调速器采用高油压微机调速器,根据水轮机参数计算所需的调速器工作容量为300 kg· m,可以实现机组远方和现地开机、正常停机、自动并网、事故停机等功能,新调速器型号为YWT—300。
主变压器采用干式变型式,型号为S11—M—2000 kVA/11±2×2.5%/0.4 kV,这样所有电气设备能布置在主、副厂房内。电气主接线采用三机一变接线方式,应电力公司要求,采用10 kV线路上网。同时,永嘉两电站决定接回永嘉电网。
5 改造工程实施
本改造工程2017年4月份完成招投标,总包单位9月份完成主要机电设备的采购供货,计划在枯水期间进行改造施工。2017年10月中旬开始拆除旧机组,先完成1、2号机组机坑开挖及机组安装;12月10日临时施工电源安装完毕后,开始拆除旧电气设备。2018年2月初,站内机电设备基本安装完毕,机组静态调试一切正常。由于供电局临时通知要对输电线路进行升级改造,待5月份输电线路改造完毕后,就能进行水轮发电机组的并网调试。
6 结 语
富山三级电站通过更新改造,提高了机电设备的安全性和可靠性,提高了机组效率,自动化程度增加,运维人员减少,管理更加规范,有效提高了管理局的经济效益。
通过增加生态机组,不间断发电泄流,向下游泄放流量,提升农村水电生态效益,保证了电站下游村民生产生活用水需求。