Potenza混凝土喷射机组常见故障及排除
2018-02-15付建华佘金虎汪新红
付建华,佘金虎,汪新红
(火箭军指挥学院,湖北 武汉 430012)
在地下隧洞施工中,工作面开挖后应立即进行必要的支护,以约束围岩的松弛和变形。麦斯特湿喷射机组(瑞士制造)就是对坑道掘进作业面,山体表面进行湿混凝土喷射支护的一种特种装备,利用该装备可以主动加固围岩,控制围岩变形,防止围岩的松动破坏和坍落。特别在不良地质施工中,作为喷射支护的主要设备,一旦出现故障将直接影响整个工程施工安全与进度。因此弄清施工过程中混凝土喷射机组的常见故障、产生原因及其排除方法成为施工单位维护人员的重要任务。
1 打料缸不换向
刚开始投入工作或正在工作中,一个打料缸向前推送到底后,另一个打料缸不向前推送。
1.1 故障原因
(1)输送管路堵塞,液压过压开关不工作,导致打料缸未自动反抽堵管。
(2)接近开关不工作,接近开关和液压活塞的间隙太大。
(3)接近开关与PLC间的电缆连接断开。
(4)放大卡(A491)未起作用。
(5)切换继电器故障,伺服阀未起作用。
(6)放大卡(A491)和伺服阀(Y492)间的电缆连接不好。
1.2 处理方法
(1)检查液压系统压力表的压力是否达到24MPa,如果达到,说明压力开关的功能不正常,进行更换,并将压力开关设置为24MPa。启动反抽,破坏混凝土结块,将混凝土送回料斗进行重新搅拌后,再正向泵送。如果依旧堵塞,则需要人工清除打料缸和输送管路中的堵塞。
(2)先测试接近开关B641和B642是否性能良好。测试时,可接上接近开关电源线,用万用表测量信号线的电压输出,将接近开关从远处靠近活塞杆,如果在此过程中有电压变化,说明接近开关性能良好,否则需要更换新的接近开关。将液压活塞推向最前端,用手小心将接近开关拧入直至碰到油缸活塞,然后再将接近开关退回1/2~3/4圈,锁紧固定螺母,接上电缆插塞。在通电状态下,插塞上的指示灯为黄色。
(3)当插塞上的黄灯亮时,PLC(A521)输入端相应的指示灯也应亮。接近开关B641对应A521的10011.0指示灯,接近开关B642对应A521的10011.1指示灯。如果相应的指示灯不亮,需要查找中间断线的位置,连接或更换断线。检查时可用线排X5上的38号端口辅助检查。
(4)检查PLC(A511)输出端00000.0的指示灯是否亮,不亮说明是PLC(A511)故障,需更换。如果亮,检查PLC(A511)与放大卡之间是否断线,如无断线,说明放大卡损坏需更换。
(5)检查切换断电器K728的功能,如有故障,进行更换。
(6)检查放大器卡(A491)和伺服阀(Y492)间的电缆连接,可用线排X6上的7号和8号端口辅助检查。如发现断线,应重新连接或更换断线。
2 S摆管不切换
S摆管摆向一个打料缸后,不再摆向另一个打料缸,或者向另一个打料缸摆动时停下,停在2个打料缸间。
2.1 故障原因
(1)料斗或S摆管内侧有固化的混凝土造成堵塞,阻碍S摆管换向。
(2)S摆管轴承损坏。
(3)S摆管液压系统故障,压力太低。
(4)系统压力太低S摆阀组上19或20MPa泄压阀未关闭。
(5)S摆管阀组上2/2路阀(Y465)持续泄压。
(6)切换继电器故障。
(7)S摆管阀组上切换电磁阀故障。
2.2 处理方法
(1)清洁料斗,检查S摆管内有无异物。每次班后清洁混凝土喷射机组时特别注意S摆管的清洁,确保没有残留的混凝土。每班工作前将料斗内壁涂上废机油或润滑脂,每班后及时清理凝固的混凝土。
(2)更换S摆管后轴承。S摆管必须根据磨损程度经常调节,以确保磨损环和磨损盘之间的最佳密封。步骤如下:①慢慢交替拧和支承板的4个螺母,直到耐磨环平整地接触到眼镜板;②机器运行时(无混凝土状态)再进一步拧紧所有的4个螺母,直至S摆管转动明显减慢(开始卡住);③松开4个螺母各1/2圈;④检查S摆管转动是否正常和平稳。
(3)检查S摆管液压压力,可从喷射机组后部液压压力表上观察,全负荷工作时蓄能器为19~20MPa。过低时从蓄能器充压阀向蓄能器充入氮气,通常设定压力为19MPa。
(4)检查S摆阀组上19MPa或22MPa泄压阀。拆下来进行清洗,以防杂质卡住阀芯,安装后重新调节泄压压力。
(5)检查S摆管阀组上2/2路电磁阀(Y465)的电源部分是否损坏,若损坏进行更换,阀芯拆出进行清洗,避免杂质卡住阀芯。
(6)检查继电器K454和K456功能,若故障,则更换。
(7)检查S摆管阀组上切换电磁阀Y463和Y464的连接线和插头是否故障,阀芯是否卡住,相应的进行更换或清洗。
3 操作机械臂无动作
在操作遥控器时,机械臂整体或某个部件(如大臂)无动作。
3.1 故障原因
(1)遥控器或遥控器线故障。
(2)继电器故障。
(3)溢流阀泄压。
(4)电磁阀故障。
3.2 处理方法
(1)遥控器在使用过程中,水分或水泥浆进入到了按键中会造成按键的失灵。清理或更换按键后故障能够解决,在重新安装时特别要注意防水薄膜的安装,保证密封效果。有线遥控器的电缆线在使用时会偶有折断或接触不良,这时要找到断路的线,用线束中完好的备用线进行更换。如备用线已用完时,必须更换新的遥控器线。遥控器插头在插入前需要检查里面的细针没有弯拆再小心插入,避免造成人为的断线情况。
(2)检查继电器功能,如有故障,则需要更换。
(3)清洗或更换机械臂液压溢流阀,重新设定溢流压力为21MPa。
(4)①检查电磁阀电源部分是否有电过来,如果没有,则需要更换电磁阀线缆。②检查电磁阀的线圈部分,在通电情况下用扳手靠近电磁阀线圈,若有磁力,说明性能良好,否则需要更换。③清理阀芯,看是否有杂物卡住,安装好后轻推阀芯,若活动不顺畅则需要更换。
4 液压油温高
液压油油温升到70℃后,机械自动停机,显示屏显示“故障10”。
4.1 故障原因
(1)散热风扇不工作。
(2)满载泵送时,打料缸冷却水槽内水量不足。
(3)液压油散热器孔堵塞散热效果不好。
(4)液压系统工作过程中产生热量过多。液压系统工作过程中产生的热量,主要来自于节流损失,即液压油流过油路中的某些阻力较大的部分时,压力降较大的,会产生较多的热量。具体原因有:①液压油流动阻力过大,可能是由液压油的粘度过大、滤油器堵塞或主油路有轻微堵塞现象等引起;②搅拌装置卡死不转,使溢流阀长时间溢流;③溢流阀设定压力低于系统工作压力,造成泵送过程中一直有液压油从阻力较大的溢流阀流出。
4.2 处理方法
(1)散热风扇在液压油超过35℃时启动进行散热,如不工作,液压油温升快。①检查漏电保护器Q163有没有跳阀,若跳阀,则按复位按钮使其接通。②检查继电器K283、K262、K639功能,若故障,则更换。③检测液压油温控器B638的功能,应在35℃时接通,如不能接通,则对其进行更换。④散热风扇马达损坏,进行维修或更换。
(2)打料缸水槽内加满水,每次作业前检查水槽内水量。当机械需要连续泵送较长时间时,可定期放掉水槽内水,加注冷水辅助散热。
(3)用混凝土喷射机组自带的空压机接出高压空气,从液压油散热器内侧向外侧清洁冷却器。
(4)①检查液压油粘度是否符合标准,若不符合,更换合适的液压油。检查液压油滤芯是否堵塞,若堵塞则清洗或更换液压油滤芯。检查主油路是否出现堵塞现象,保证油路畅通。②清除搅拌装置的卡死物,使搅拌装置正常运转。③检查液压系统主系统压力表是否达到工作压力,若没有,则调节溢流阀的设定压力使主系统压力达到工作压力。
5 混凝土输送压力低,喷射量减少
从泵送压力表中看到输送压力远小于18MPa,喷嘴喷射的混凝土量明显减少。
5.1 故障原因
(1)打料缸缸筒内壁磨损过量或活塞磨损过量。
(2)眼镜板、耐磨环和压力环磨损过量。
5.2 处理方法
(1)检查打料缸缸筒内壁磨损量,如失圆程度不大,可更换加大号的活塞。如失圆程度较大,则需要更换打料缸缸筒。检查活塞磨损量情况,必要时进行更换。
(2)检查眼镜板、耐磨环和压力环磨损情况,必要时进行维修或更换。当眼镜板拆下后应检查其几何尺寸是否符合要求,检查其表面平整度和磨损情况,如表面已达磨损极限或偏磨,处理时应采用堆焊,在用磨床磨平保持其表面的平整度。也可用同样厚度的锰钢板进行切割加工新的眼镜板,比购买新的配件成本低很多。在安装时,眼镜板上要涂密封胶,固定螺栓需要使用螺纹坚固胶。压力环和耐磨环表面涂润滑脂,一方面安装时更为轻松,一方面防止生锈粘连,下次拆卸时更加方便。
6 输送管堵塞
从泵送压力表中看到输送压力远大于18MPa,喷嘴无混凝土喷出。
6.1 故障原因
(1)混凝土质量不合格。
(2)打料缸活塞密封老化。
(3)S摆管眼镜板和耐磨环磨损,混凝土内泄回料斗。
(4)混凝土在管道接头处泄漏。
(5)料斗筛损坏,较大物料进入输送管道。
(6)开始泵送时水泥浆量不够,管道没有充分润滑。
6.2 处理方法
(1)混凝土质量不合格。
(2)检查打料缸水槽,是否有水泥浆进入到水槽中,如果有,说明打料缸活塞老化或磨损,需要更换打料缸活塞。
(3)更换或维修S摆管眼镜板和耐磨环。
(4)更换管道接头磨损的橡胶密封,特别观察橡胶钢丝管有无磨损破裂处,若有的话应立即更换。
(5)更换或修理料斗筛,必要的话安排专人清理料斗筛上的较大物料,避免下料不畅。
(6)用水泥和水搅拌成速水泥浆,增加水泥浆量以润滑输送管道。
[1] 高海峰. 混凝土输送泵常见问题及处置措施[J]. 建筑工程技术与设计,2014,(6).