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国产超临界机组锅炉VTI球阀泄漏原因分析与治理

2018-02-05

关键词:排气管球阀密封面

徐 春

(浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 设备部,浙江 宁波 315722)

1 设备的基本情况

某电厂机组锅炉采用哈尔滨锅炉有限责任公司与三井巴布科克(MB)公司合作设计制造的超临界本生(Benson)直流锅炉,型号为HG-1890/25.4-YM4,采用一次中间再热、滑压运行,配内置式再循环泵启动系统,固态排渣、单炉膛、平衡通风、Π型布置、全钢构架悬吊结构、露天布置。最大连续蒸发量为1 890 t/h,过热器蒸汽出口温度为571 ℃,再热器蒸汽出口温度为569 ℃,给水温度为283.7 ℃,主汽压力为25.4 MPa,再热蒸汽压力为4.64 MPa。

在两根主蒸汽管道上对称布置有6只弹簧安全阀和2只VTI动力驱动泄放阀(ERV)。其中,动力驱动泄放阀的整定压力比弹簧安全阀的整定压力低,这样可在过热蒸汽侧超压时首先动作,起到先期警报的作用。ERV阀的具体参数如表1所示。

表1 ERV阀的相关参数

2 VTI球阀的结构与工作原理

2.1 VTI球阀的结构特点

VTI球阀的结构较为简单,便于拆卸、维修,如图1所示。

由图1可知,VTI球阀的结构具有以下特点:

1)球阀采用双阀座结构,入口阀座采用活动式结构,对阀芯起到支撑作用;出口阀座位于出口排气管处,材质为司太立硬质合金,起到真正的密封作用[1-2]。

2)出口排气管与阀体的密封采用金属“八角垫”进行密封,如图1所示。同时,该垫片在阀门解体检修回装时,起到出口排气管轴线找正的作用,便于现场的安装。由于只采用一道金属垫密封,该部位在机组运行中容易产生泄漏。

3)球阀出口排气管与大气直接相连,使得VTI阀在动作过程中,排气管中的杂质直接落到密封面上造成球阀关闭不严,产生内漏。

4)由于VTI球阀一般布置在主蒸汽管道上,为满足高温高压的要求,材质选用A182-F91。因此,焊接后需要进行热处理。但是阀门焊接端直段极短,热处理困难。

①阀球;②密封圈;③蝶形弹簧;④阀杆;⑤填料压盖;⑥填料压盖弹簧垫片;⑦填料压盖螺母;⑧格兰螺栓;⑨出口排气管;⑩阀体;阀体垫片

图1VTI球阀的结构

2.2 VTI球阀的工作原理

VTI球阀由带电动或气动执行机构的主阀和控制部分(包括压力变送器/开关、就地控制箱)组成,如图2所示。

当系统压力达到泄放阀的开启设定压力时,控制系统内部电路接通,继电器闭合,使电磁阀开始供电,通过气动或电动执行机构将阀门打开;当系统压力降低到阀门的关闭设定压力时,再通过气动或电动执行机构使阀门关闭[3]。

图2 VTI球阀的控制结构

当锅炉系统开始超压,达到动力泄放阀设定开启压力时,动力泄放阀打开,向外排放蒸汽,降低系统压力,为锅炉提供了超压保护。动力泄放阀打开后,避免在锅炉超压时,压力继续升高而导致安全阀起跳,延长安全阀使用寿命。

3 VTI球阀泄漏的原因分析与治理

3.1 VTI球阀阀体法兰泄漏与治理

1)泄漏现象

由于阀体与出口排气管采用金属“八角垫”单一密封,出现金属八角垫安装不正确或八角垫冲刷损坏,导致法兰密封面蒸汽外漏的情况,如图3所示。

2)处理方案

①在出口端盖上增加一道密封,提高了法兰端面密封的严密性,采用金属密封垫+金属缠绕垫的密封形式,如图4所示,提高了法兰端面的静密封能力,增加密封力。

②更换阀体螺栓,采用更高等级材质的螺栓,增加了密封强度,提高了密封力,密封效果增强[4-5]。

图3 VTI球阀阀体法兰泄漏

3.2 VTI球阀阀体法兰密封改造的校核计算

VTI球阀阀体法兰面如图5所示,其中阀体端面加工密封面的尺寸为φ95×φ80,厚度为2.2 mm。

图4 VTI球阀阀体改造后的密封结构

图5 VTI球阀阀体端盖改造的密封情况

按照《GB/T 150.3-2011 压力容器》的相关内容,对改造的密封面进行强度校核计算。具体过程如下:

1)VTI阀的工作压力为25.4 MPa,工作温度为578 ℃。

3)垫片的有效密封b

①当b0≤6.4 mm时,取b=b0。

4)垫片压紧力作用中心圆直径DG

②当b0>6.4 mm时,取DG等于垫片接触的外径减去2b。

5)金属缠绕垫的特性参数

垫片系数m=3,垫片比压力y=69。

6)垫片压紧力

①预紧状态下需要的最小垫片压紧力按下式计算:

FG=Fa=3.14DGby=61 260.615 N

②操作状态下需要的最小垫片压紧力按下式计算:

FG=FP=2×3.14DGbmPc

式中,Pc为工作压力25.4 MPa。

FG=Fa=3.14DGbmPc=135 306.054 N

7)螺栓载荷

①预紧状态下需要的最小螺栓载荷按下式计算:

Wa=Fa=3.14DGby=61 260.615 N

②操作状态下需要的最小螺栓载荷按下式计算:

Wp=F+Fp=0.785DGPc+
6.28DGbmPc=286 224.345N

8)常温状态下inconel-718材质螺栓的许用应力[σ]b=345 MPa,设计温度下inconel-718材质螺栓的许用应力[σ]bt=218 MPa[7]。

9)螺栓面积

①预紧状态下需要的最小螺栓面积按下式计算:

Aa=Wa/[σ]b=61 260.615/345=177.567 mm2

②操作状态下需要的最小螺栓面积按下式计算:

Ap=Wp/[σ]bt=1 312.96 mm2

③需要的螺栓面积Am取Aa与Ap之间的较大值:

Am=1 312.96 mm2

④实际螺栓面积Ab应不小于需要的螺栓面积Am,其中螺栓外径为16 mm,则:

Ab=8πd2/4=1 607.68 mm2

综上所述,螺栓采用inconel-718材质,数量为8条,能满足ERV阀的工作要求(压力为25.4 MPa,工作温度为578 ℃)。

3.3 VTI球阀内漏原因分析与治理

1)泄漏现象

机组负荷为600 MW,主汽温度为570 ℃,主汽压力为27.2 MPa,达到左侧主蒸汽管道ERV阀动作值为27 MPa,此时VTI球阀动作,系统压力降低,VTI球阀关闭。阀门关闭1 h后,测量球阀出口排气管温度达到85 ℃,判断球阀出现内漏。

2)原因分析

现场检查VTI球阀动作前,阀门运行正常,排气管温度为30 ℃(环境温度为25 ℃)。动作后,阀门出口温度升高达到85 ℃,阀门出现内漏。判断球阀动作过程中排气管壁的杂物进入阀门密封面,导致阀门关不严,产生内漏。

由于VTI球阀疏水盘上部的排气管采用Q235材质,露天长时间运行导致排气管内壁有大量的铁锈,阀门动作后,随着管壁的震动铁锈脱落,铁锈卡在球阀密封面处,最终导致VTI球阀内漏。

3)治理方案

由于排气管采用Q235材质,露天长时间运行容易产生大量铁锈,因此可以更换316L不锈钢材质,防止排气管生锈。

4 改造后的运行效果

对于改造后的VTI球阀,当出现主蒸汽压力超压,达到阀门动作值,VTI球阀动作时,出口排气管法兰面密封严密未出现泄漏的情况,运行状态最佳,设备的可靠性提高。

同时,将VTI球阀出口排气管更换为316L不锈钢材质后,阀门动作以后未出现内漏的情况。

5 结 论

VTI球阀出口法兰端面采用金属八角垫单密封形式,若出现八角垫损坏,容易出现阀门外漏的情况,通过对端面密封面的改造,进行强度校核计算,有效地治理了VTI球阀外漏的缺陷。同时,对于VTI球阀的内漏治理,采用更换出口排气管的材质,减少了外界杂质对阀门密封面的损坏,提高了设备的利用率,保证了设备的安全运行。同时,也为同类型机组的设备改造提供了宝贵意见。

[1] 张卫军.锅炉HPV阀的故障分析及改造建议[J].电力技术,2009(6):54-57.

[2] 申景泉,方春晖,郭忠安,等.300 MW机组锅炉电磁泄放阀增压式辅助阀的研制与应用[J].电站系统工程,2003,19(6):28-29.

[3] 麻岩松.浅析锅炉动力驱动泄放阀(PCV阀)发展趋势[J].电站信息,2012(4):59-61.

[4] 沈坤新.电动释放阀的泄漏原因及处理[J].阀门,2001(3):35-37.

[5] 魏承利.分析阀门泄漏原因和改进措施[J].一重技术,2005(5):57-58.

[6] 全国锅炉压力容器标准化技术委员会.GB/T 150.3-2011.压力容器[S].

[7] 姜求志,王金瑞.火力发电厂金属材料手册[M].北京:中国电力出版社,2001.

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