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雷家隧道出口边坡整治方案

2018-02-05王东成

建材与装饰 2018年4期
关键词:冠梁抗滑桩锚索

王东成

(中交隧道局二公司 江西省吉安市 331300)

按照原设计,在边坡溜坍体中设置28根C35钢筋混凝土钻孔灌注桩,抵挡溜坍体下滑力,桩径为2m,桩长19~23m,桩间距3m,双排布置,桩顶设C35钢筋混凝土冠梁。明洞DK135+971~DK136+001段线路右侧设置11根C35钢筋混凝土钻孔灌注桩,桩径为2m,桩长16~20m,桩间距3m,作为进洞抗滑桩。2017年元月中旬按照设计要求全部施工完毕。春节后开始隧道出口进洞施工。江西连续下雨,雨水侵蚀边皮造成边坡失稳。2017年4月20日,雷家隧道出口DK135+971~DK136+011段线路右侧边坡出现坍塌,隧道边仰坡喷射混凝土出现大面积开裂,原溜坍体中部抗滑桩外侧(山脚侧)土体下滑,形成明显台阶。预估溜坍面积为1000m2,方量为3000m3,属于小型浅层黏性溜坍。出现险情后我们对隧道出口进行了用石渣反压回填处理,等待设计单位观测和检测后给出边坡整治方案。

经过测量和检测结果如下:①洞口段11根抗滑桩均发生了位移,最大位移135cm,且桩顶一下8~12m位置出现缺陷,判定为Ⅲ、Ⅳ桩。②明洞边坡最大沉降量65cm,反压回填后沉降趋于稳定。③明洞右侧双排抗滑桩无位移,桩体稳定。④明洞仰坡无明显变形,基本稳定(暗洞衬了一组二衬)。

经设计院对本次造成溜坍原因分析如下:①抗滑桩施工工艺有误。设计要求隧道抗滑桩采用回旋钻施工,而现场采用冲击钻施工。本区域地层为全风化千枚岩,千枚岩遇水极易软化,而且已经发生了边坡溜坍,冲击钻的冲击压力及水的作用加剧了地层的恶化。②隧道明洞右侧11根抗滑桩未施工抗滑桩冠梁,造成抗滑桩整体受力不足。③设计泄水孔数量和深度均不足,造成千枚岩内积水不能及时排除,增加了土体重量。

2017年7月中旬设计院下发边坡整治方案,具体内容如下:①对洞口抗滑桩上部进行刷坡减载,减载高度约2m,边坡采用1:1.25坡率,局部地段边坡坡率小于1:1,分两级平台刷坡,中部设置排水沟,与路基边坡平台排水沟贯通。②边坡采用锚喷网防护,φ8钢筋网片,间距20cm×20cm;C25喷射混凝凝土厚度15cm;锚杆钻孔直径φ110,孔内设置双根φ25锚杆,孔内灌注1:1的水泥浆,锚杆间距1.5m×1.5m,长度8m。③一级边坡底部原抗滑桩边设置11根钢筋混凝土灌注桩,桩长20m,桩径2m,采用回旋钻施工,桩顶设置钢筋混凝土冠梁,冠梁2m×1.5m。④冠梁顶部设计一排预应力锚索,长25m,锚固端长度15m,倾角25°,孔径150cm,施加预应力300kN。⑤拆除原锚固桩侵限部分,对新钻孔桩间采用锚喷网防护,C25喷射混凝土,厚度为15cm,φ8钢筋网片,间距20cm×20cm,φ25锚杆,锚杆间距3m×3m,长4m。⑥明洞边仰坡及锚固桩间设置φ120仰斜排水孔,间距3m×3m,孔内拆入φ100打孔波纹管外包无纺布(见图1)。

7月20日,我们接到设计院正式处理方案的图纸,立即开始边坡治理。首先采用20%的水泥土将最上面一排冠梁外侧和边坡之间的裂缝进行回填处理,为了防止雨水顺着冠梁边流入边坡,造成边坡侵害。同时对冠梁处的平台全部采用C20混凝土封闭,厚度为20cm,5%的横向反坡,保证平台上的雨水全部汇集到内侧排水沟,避免冲刷边坡。边坡卸载从上而下分级进行,先卸载到二级平台顶部,二级边坡高度约为8m。刷坡完成后先初喷5cmC25喷射混凝土,对围岩基面进行封闭,然后采用3台小型潜孔钻施工锚杆和泄水孔,由于边坡坡度设计为1:1.25,局部坡度大于1:1,坡度很大,只能采用吊篮携带潜孔钻进行施工。施工完二级平台的锚杆孔后,进行安设锚杆、注浆。锚杆注浆前现场做水泥浆浓度实验,确保锚杆孔灌注密实度。待水泥浆凝固后按设计要求挂设φ8钢筋网片,间距20cm×20cm,网片搭接长度为20cm,随后再喷射10cmC25混凝土。喷射混凝土完成后,在喷射混凝土表面布设泄水孔位置,施工泄水孔。泄水孔施工时,一定要注意坡度,坡度必须是仰角,否则造成孔内的积水排不出去,更加危及边坡稳定。二级边坡完成后,在边坡底部施工排水沟,保证排水沟的排水坡度。排水沟施工完毕后再进行一级边坡卸载作业,一级平台作业工序和二级平台基本相同,但是二级平台锚喷支护要分两个阶段进行,第一个阶段完成到冠梁顶标高位置,然后进行钻孔灌注桩施工,钻孔灌注桩施工完毕后,再次卸载到冠梁底标高,凿新桩桩头,同时拆除部分旧桩(新桩桩顶标高比旧桩低2m)。最后完成一级边坡剩余部分的锚喷支护和泄水孔。整个过程需要40d时间。

图1

在一级边坡施工的同时要进行锚索预应力拉拔试验,来检测单根锚索能够承受的最大预应力大小,最终确定预应力锚索的数量。由于该段土质为全风化千枚岩,而且该段处于富水地段,千枚岩遇水极易软化。锚索倾角为25°,因此孔内积水无法排出。小型潜孔钻,每节钻杆长度为1m,而且风压相对较小,钻孔速度很慢,完成一个25m的钻孔通常需要3个多小时,因此很难成孔。为了解决成孔难得问题,我们改用履带式潜孔钻进行钻孔,20min即可完成一根锚索孔,并且因为所携带的空压机压力大,清空干净,效果非常不错。按照设计要求我们施作了两根预应力实验锚索,14d预应力为220kN,满足不了设计要求,因此需要在桩顶下2.5m处增设一排锚索。

9月初开始,开始洞口抗滑桩施工。由于抗滑桩设计为C35钢筋混凝土钻孔灌注桩,为了减少对边坡扰动,施工钻机择为回旋钻。为了保证施工进度,根据业主和局指挥部要求,我们安排了两台钻机同时施工,为了节省施工空间,保证施工顺利进行,我们采用1.5cm厚的钢板加工了两个100立方的泥浆池来保证钻孔的正常进行,同时安排一台挖掘机和一辆运输车,随时进行泥浆池清理。为了保证第二排预应力锚索位置的准确性,我们在钢筋笼制作时提前预埋φ150的钢管,倾角为25°,钢筋笼安装时特备注意前后方向,不能安反,否则造成角度不对,影响锚索受力。桩基完成后7d即可进行检桩,施工冠梁。

10月中旬开始冠梁施工。为了减少边坡扰动,冠梁施工必须分段进行,挖开一段施工一段,每次开挖3根桩,每段开挖完成后立即进行剩余部分的锚喷支护施工,锚喷完成后立即进行冠梁施工,冠梁完成后再进行下一段开挖。冠梁施工时,必须按设计要求预留第一排锚索孔,预留孔尽量采用PVC管。每段冠梁接头均要要求预留接茬钢筋,确保每段冠梁都能连城一个整体,达到整体受力的效果。冠梁完成后开始第一排锚索施工。

第一排锚索施工前要平整钻孔平台,确保履带式潜孔钻能正确调整钻孔角度和高度,锚索钻孔前,必须先加工好几根锚索,成孔后立即安装锚索,防止塌孔造成锚索安装不到位。每安装完两孔锚索就立即注浆,以免因时间过长,造成锚索孔塌孔,影响注浆效果。为了加快水泥浆的凝固速度,适当给水泥浆中加入一些水玻璃。第一排锚索张拉完成后才能进行旧桩拆除。

旧桩拆除过程全部采用挖掘机携带破碎锤施工,旧桩拆除分段进行,每次拆除高度不超过1.5m,拆除前先开挖反压回填的石渣,每次开挖高度为1.5m。拆除过程密切监测,如有异常立即停止作业,分析原因,并制定措施再进行施工。旧桩破除到同里程隧道轨面标高处,即可结束。

旧桩拆除完毕后进行第二排锚索施工,在施工第二排锚索前要对新桩之间的土体进行锚喷处理,C25喷射混凝土,厚度为15cm,φ8钢筋网片,间距20cm×20cm,φ25锚杆,锚杆间距3m×3m,长4m。处理完毕后按设计要求施作泄水孔,最后施工第二排锚索。施工锚索前要根据钢筋笼外漏长度推算第二排锚索孔,然后用风镐找出锚索孔,再打锚索孔。第二排锚索施工工序和第一排锚索一样,就不再重述。

第二排锚索施工完成标志着隧道出口边坡整治基本结束,剩余部分就是正常的隧道明洞施工部分。

雷家隧道出口边坡整治全都是采用普通的施工工艺解决了施工难题,从而达到理想的施工效果,整个施工过程要注意一下几点:

(1)施工过程中要采取有效的防雨水措施。因为江西地区常年多雨,在边坡治理过程中应配备足够的防雨布,下雨前要对坡面进行覆盖,防止雨水冲刷。

(2)整个施工过程要加强围岩检测。整个边坡土质为全风化千枚岩并且处于溜坍体上,稍有不慎就有可能造成边坡再次滑塌,只有加强围岩监控,才能保证施工安全进行。

(3)锚索和锚杆注浆必须分多次进行。因为锚杆孔和锚索孔均为倾角,造成孔内积水排不出来,注浆时不可能一次就能注满,等第一次水泥浆初凝后再进行多次补浆,直到注满为止。

(4)锚杆孔不能和泄水孔同时施工。

①因为泄水孔和锚杆孔间距过小,在风压的作用下容易串孔,造成漏风,清孔时渣土排不出来;

②串孔后锚索注浆时浆液会顺着缝隙流入泄水孔,造成泄水孔堵塞,无法达到排水效果。

(5)第二排锚索施工时,必须先在钢筋笼上预留孔位,免得后期用钻机在桩体上钻孔,很容易伤的桩体的钢筋,造成桩体损伤而影响桩的受力。

(6)在土体范围内施工锚索或者锚杆时,尽量采用钻杆较长的履带式潜孔钻,以提高钻孔速度,避免塌孔,从而保证成孔效果。

以上是本人对雷家隧道出口边坡整治过程的简单介绍,不足之处请大家指正。

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