汽轮机组供热改造方案研究
2018-02-05孙嘉权许涛商永强
孙嘉权,许涛,商永强
(1.忻州广宇煤电有限公司,山西 忻州 034000; 2.华电郑州机械设计研究院有限公司,郑州 450046)
0 引言
热电联产项目最早主要集中在工业领域,后发展到居民的集中供暖,具有节约能源、改善环境、提高供热质量、增加电力供应等综合效益,被国内外誉为朝阳产业[1-3]。我国热电联产行业已进入成熟期,行业发展平稳增长,热电联产在城市集中供热总量的占比达30%以上[4]。近年来,各地的热电联产工程项目纷纷建成投产,使我国城市供热能力持续提升。由于国家相关政策的支持,我国热电联产的发展势头十分迅猛。
1 项目背景
某电厂位于某市城北区域,是该市城区的主要热源,承担着非常重要的采供热任务。该电厂一期2×135 MW凝汽式燃煤抽汽供热机组(#1,#2机组)于2007年建成投产,二期2×350 MW超临界空冷燃煤供热机组(#3,#4机组)于2016年年底建成投产。该电厂一期2×135 MW机组供热蒸汽取自汽轮机中压缸排汽(五段抽汽),单机额定抽汽量为120 t/h,最大抽汽量为150 t/h,设计供热抽汽压力为0.245 MPa,2台机组原设计供热面积约为3.21×106m2。2012—2013年经汽轮机乏汽供热节能改造,2台机组设计供热能力约为342 MW,设计供热面积约为6.21×106m2。二期2×350 MW抽凝供热机组供热蒸汽也取自汽轮机中压缸排汽(五段抽汽),单机额定抽汽量为500 t/h,2台机组设计供热能力为653 MW,设计供热面积约为1.154×107m2。配套供热管网主管径为DN 1 200 mm。
表1 某电厂供热现状及供热规划
根据该市《城市供热专项规划(2013—2030)》(以下简称《规划》)要求,至2020年,该电厂集中供热面积需达到2.150×107m2(见表1),但该电厂机组目前设计供热面积约为1.775×107m2,无法满足该市中期(2020年)供热发展需求。结合机组现状,对#2供热机组进行背压式汽轮机改造,以最大限度增大供热能力。
2 供热改造方案
本文拟将一期#2汽轮机改为背压机。结合电厂热负荷、机组运行现状以及机组情况,初步拟定背压机改造方案如下。
图1 供热系统
2.1 本体改造方案
#2抽汽凝汽式汽轮机改为背压式供热汽轮机,新设联通管将中排上部2路排汽合并至1个DN 1 200 mm的供汽管道引出;同时,在此管线上引出约5 t/h的蒸汽,经减温减压后通入低压缸作冷却蒸汽,原中压缸排汽下部抽汽150 t/h去热网首站供热管道不变。低压缸2个进汽口,其中一个接入冷却蒸汽,另一个进行封堵。低压转子加工成一根光轴转子,连接高中压转子与发电机,起到传递扭矩的作用(低压转子改造后,应进行动平衡试验,防止由于转子不平衡引起机组振动大)。原配置空冷岛进行隔绝、废除。改造后低压隔板全部拆除,保留低压内缸及喷水装置。
2.2 系统改造方案
将中压缸新引出蒸汽接至#2余热回收装置用于加热热网循环水。由于#2余热回收机组设计参数较低,蒸汽在进入#2余热回收装置前参数降至30 kPa,60 ℃。对原有#2余热回收机组进行改造。新引出中压缸排汽约为172 t/h,其中5 t/h送至低压缸进行冷却,剩余蒸汽送至#2余热回收装置进行换热。#2机组额定供热能力约为225.3 MW。供热系统如图1所示。
3 改造前、后对比
3.1 改造前、后供热能力变化
一期2×135 MW机组目前设计供热能力为342 MW,设计供热面积约为6.21×106m2。改造前一期电厂供热量为
Q=0.086 4nP(tn-tp)/(tn-tw) ,
(1)
式中:n为采暖天数,151;P为改造前电厂总供热功率,342 000 kW;tn为室内温度,18 ℃;tp为采暖期室外平均温度,-2.7 ℃;tw为冬季室外温度,-15 ℃。数据代入可得改造前一期供热量为2.80×106GJ。
改造后供热能力增加了46 MW,总供热能力为388 MW,按式(1)计算,改造后供热量为3.17×106GJ,比改造前增加了0.37×106GJ,新增供热量为#2汽轮机改造为背压机后所增加的供热量。#2机组改造前、后供热能力变化见表2。
根据表2可以看出,#2机组改造为背压机后,供热能力增加46 MW,按照目前热负荷指标,可以增大供热面积8.30×105m2。由于热负荷指标的变化,中期可以增大供热面积9.00×105m2,远期可以增大供热面积9.60×105m2。
改造后,全厂中期供热能力可达1 041.0 MW,较中期规划值1 096.5 MW偏少55.5 MW,较远期规划值1 488.0 MW偏少447.0 MW。建议未来根据实际热负荷发展情况,对二期机组进行余热回收利用改造,以补足不足部分。
3.2 主要热经济指标
年利用小时按照2015年机组采暖期核查电量,折合2 643 h进行计算。#2汽轮机改造为背压机后额定功率为98.29 MW,主要热经济指标见表3。
表2 #2机组改造前、后供热能力变化
表3 #2机组热经济指标计算结果
#2机组改造前机组设计发电标准煤耗为177.43 g/(kW·h),考虑区域小锅炉热效率为75%,供热标准煤耗为45.55 kg/GJ;改造后机组发电标准煤耗为164.06 g/(kW·h),供热标准煤耗为38.14 kg/GJ。按上述数据计算,改造后该工程每年可节约标准煤约9.4 kt,其中发电节煤量为4.9 kt,供热节煤量为4.5 kt。
4 结论
通过热电联产来实施集中供热,替代供热区内已有或拟建的热效率低、污染防治措施落后的小锅炉,减少了区域燃煤消耗及烟尘排放量。提高了电厂的综合能源利用效率,既节约了大量能源,又减少了煤、灰渣在装卸、运输、贮存过程中对环境、交通及占地的影响。CO2,SO2,NOx及烟尘排放量减少,区域内环境空气质量得到改善。
[1]孔令先,李继伟,李宏伟.220 MW汽轮机组供热改造研究与应用[J].节能技术,2010,28(4):319-322,328.
[2]程钧培.节能减排与火电新技术[J].动力工程,2009,29(1):1-4.
[3]戈志华,杨佳霖,何坚忍,等.大型纯凝汽轮机供热改造节能研究[J].中国电机工程学报,2012,32(17):25-30.
[4]万燕,孙诗梦,戈志华,等.大型热电联产机组高背压供热改造全工况热经济分析[J].电力建设,2016,37(4):131-137.