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磨煤机料位自动跟踪不良的分析及处理

2018-01-26

电力安全技术 2017年12期
关键词:给煤机煤量磨煤机

刘 睿

(贵州鸭溪发电有限公司,贵州 遵义 563108)

0 引言

在火力发电厂中,磨煤机料位的控制十分重要。在运行中,磨煤机料位应该保持在合适料位,因为料位过高、过低都会降低整个制粉系统的安全性和经济性,影响机组的负荷以及磨煤机的安全运行。

某火力发电厂3,4号锅炉分别装有4台磨煤机,每台磨煤机配置2台给煤机。当磨煤机料位投入自动模式时,料位实际值与设定值逐渐产生偏差,造成磨煤机料位自动跟踪不良。

1 原因分析

观察磨煤机料位自动跟踪情况,发现当工况稳定时,磨煤机料位自动跟踪较好;当工况变化时(如料位自动吹扫后、机组负荷升降后等情况),料位自动开始发散。在外扰情况下(给煤量以外的扰动),当磨煤机料位实际值与设定值相差大于200 Pa或小于-200 Pa时,DCS逻辑控制给煤机给煤量指令时而增大、时而减小,导致料位实际值与设定值偏差越来越大。

通过观察磨煤机料位自动跟踪情况,可知不管有无外扰,工况是否变化,当磨机料位实际值与设定值相差在(-200)—200 Pa范围内时,可自动、有效地控制料位。

2 处理方法

当磨煤机料位实际值与设定值偏差较大时,运行操盘人员发现此情况后,便会解除料位自动模式,手动加减给煤机给煤量指令;当磨煤机料位实际值与设定值偏差变小时,又重新投入自动模式。例如,磨煤机料位设定值为800 Pa,当料位实际值高于1 000 Pa时,运行操盘人员发现后就会解除自动模式,手动将该磨煤机对应的2台给煤机指令调到最小,直至磨煤机料位实际值与设定值相差较小时,再投入料位自动。但是大多数时候,运行操盘人员都未能注意到这个情况,这是因为他们除了注意磨煤机料位,还需要注意其他设备以及参数。

2.1 增加辅助逻辑

现增加辅助逻辑,以代替自动切手动又切回自动的过程,如图1,2所示。

图1 磨煤机投入料位自动料位过高时的辅助逻辑

图2 磨煤机投入料位自动料位过低时的辅助逻辑

图1,2中的设定值、实际值、PID输出上限、原始上限、原始下限分别指磨煤机料位的设定值、磨煤机料位的实际值、磨煤机料位自动的PID输出上限、磨煤机料位自动PID输出原始上限、磨煤机料位自动PID输出原始下限;SUB块是减法块,其输出值就是实际值与设定值之差。

2.2 辅助逻辑工作原理

图1和2中,GT块是大于块,GT块从上往下是1和2,若1处输入值大于2处输入值,输出1;若1处输入值小于或等于2处输入值,输出0。LT块是小于块,LT块从上往下分别是1和2,若1处输入值小于2处输入值,输出1;若1处输入值大于或等于2处输入值,输出0。SR块是触发器,若S真,则输出1;若R真,则输出0;若S和R都真,则输出0。SEL块是选择块,SEL块从上往下分别是1,2,3,若1是真时,就取3的输入作输出;若1是假时,就取2的输入作输出。

2.2 辅助逻辑运行过程

以磨煤机投入料位自动料位过高时为例(见图1),当料位实际值超过设定值200 Pa时,磨煤机料位自动的PID输出上限会自动降到5 t/h。这时给煤机指令都被限为5 t/h,使磨煤机料位迅速下降,直至降回到与设定值相差小于90 Pa时,磨煤机自动PID输出上限才会恢复到原始的上限。而且逻辑动作时,逻辑限制磨煤机自动PID的输出上限,因此此逻辑不影响在不投入自动时的任何手动操作,完全做到了独立的自动控制。

磨煤机料位过低时(见图2)的逻辑与此类似,只是改变的是磨煤机料位自动PID输出的下限。

3 结束语

在增加辅助逻辑,限制磨煤机料位自动PID输出的上下限后,通过长时间运行观察,磨煤机料位可自动、有效地将料位保持在运行需要的位置,解决了磨煤机料位自动跟踪不好,甚至发散的问题,确保了磨煤机稳定的料位,保证了机组安全运行。

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