轻载试验台升级改造
2018-01-25中国一拖集团有限公司第四装配厂河南洛阳471003
■中国一拖集团有限公司第四装配厂 (河南洛阳 471003) 王 玲
1. 存在的问题
四装厂的轻载试验台是拖拉机底盘试验的重要设备,其试验效果直接影响整机的性能。几年来,随着产品质量要求的不断提升,分厂投入了大量资金更新设备,但仍有4台轻载试验台设备继续运行,这4台设备除了操作不方便外,还存在着操作安全隐患和磨合质量难以控制的弊端(见图1)。
(1)在试验过程中,磨合试验时间的长短完全取决于操作人员对工作的态度和经验,无法满足工艺要求,进而磨合质量无法保证。
(2)在磨合试验过程中如要进行换挡操作,需要压下离合或者停止磨合电动机运转,侧操纵机型的操作杆与停止按钮之间距离较远,操作工操作时非常不便。如果单人操作,动作执行困难,且存在严重的安全隐患,易发生人身伤害;如果两人操作,则造成人力资源的浪费(见图2)。
2. 改进措施
(1)自动化程度升级改造。拖拉机底盘在磨合试验过程中,按照工艺要换到不同的挡位,操作繁琐危险效率低。为了达到更高的自动化程度,对原来的控制线路反复推敲,在一次次的调试过程中,进行了大量更加符合工艺要求的改动。
最终确定方案:在原有的控制线路上增加一套脚踏开关(见图3),并在主回路上串联一个交流接触器,其主要作用是踩下脚踏开关时停止磨合电动机运转,以此同时进行换挡操作,换挡结束后松开脚踏开关,接触器自动接通,磨合电动机继续运转,达到连续工作的效果,原理如图4所示。
图2
图3
图4
(2)加装时间继电器精确控制磨合时间。原先的磨合试验中,试验时间完全靠人的感官和经验去控制,误差较大。若试验时间短了,达不到工艺要求;若试验时间长了,又浪费时间,工作效率太低。
加装时间继电器(HP4-T1)后,只要按下试验台的启动按钮就开始计时,中途踩下脚踏开关换挡时计时停止,换挡结束后启动继续计时,计时器达到设定的试验时间后,自动断开。不用操作工盯着表看时间,减轻操作工的工作量。这样既满足试验的工艺要求,又提高了效率(见图5、图6)。
图5
图6
3. 实施效果
尝试性地改造完1台后,使用效果良好,得到了操作人员以及领导的认可及好评。随即将原有的4台都做了升级改造,使原来旧设备的工作性能得到大幅度提升。
[1] 张玉龙. 维修电工基础知识(货号BJ)[M]. 北京:中国劳动社
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[2] 向社成. 电气仪表选择参考[M].江西:江西科学技术出版社,2010.
[3] 赵国良. 维修电工知识[M]. 北京:中国劳动社会保障出版社,2007.