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水泥磨系统改造为半终粉磨工艺报告

2018-01-18谷雷

消费导刊 2017年8期
关键词:改造能耗

谷雷

摘要:根据水泥磨“联合粉磨”系统中存在过粉磨现象,制约台效提升和造成电耗偏高现象,本文通过实践证明“半终粉磨”的可行性。

关键词:水泥磨 改造 能耗 联合粉磨 半终粉磨。

一、改造的必要性

节能降耗是企业生存和发展不断追求的目标,某集团公司现已运行的124台水泥磨系统中,仍以“联合粉磨球磨机工艺系统为主,数量达68台,其特点即为经辊压机(或CKP立磨)充分预粉磨后,半成品全部进入下游的球磨机进行深化研磨生产。一般此类系统预粉磨后的半成品中≤32um的成品颗粒比例在25~35%范围,该部分细粉入球磨机后势必占用有效磨内容积,制约粉磨能力进一步提高并加重了部分磨内物料的过粉磨现象。

因此针对上述“联合粉磨”系统的工艺特点,我中心于2012年3月下旬开始在集团下QX公司2#水泥磨CKP+φ4.8 9.5m实施了“半终粉磨工艺改造”试点项目,并于5月16日开始试运行。经反复对比验证,改造后的2#水泥磨系统台时产量得到显著提高,平均台时由改造前的190t/h(PO42.5)提到230 t/h(P042.5)范围,最高运行台时达240 t/h,提产幅度达21%左右,标况运行状态的分步电耗已降至31.3 kwh/t,达到国内先进电耗水平,取得了显著经济效益。

二、工艺改造思路

针对QX公司2#水泥磨预粉磨半成品中大量存在的超细粉(比表面积230m2/kg左右,颗粒分布较宽,其中≤32um约35%左右),通过在进入球磨前的物料输送环节加装分料挡板和输送斜槽,将上述半成品物料通过挡板调整全部(或部分)首先送入球磨选粉机进行选粉分级,部分成品被选粉机选出后,其余半成品物料再回到球磨机进行粉磨,这样大幅减轻球磨内物料过粉磨现象,降低磨内物料负荷通过量,从而提高了磨机系统的台时产量。

三、改造周期及费用

工程周期:主要为半终粉磨改造过程中的土建施工及钢结构(支撑斜槽)制作,设备安装及调试持续约一个月时间,期间不影响磨机系统正常运行。

投入费用:按工艺流程依次增加了钢平台、半成品入料三通、分料百分挡板、输送斜槽等設备,其中分料百分挡板较为关键,负责控制半成品进入选粉机及球磨的比例量;QX公司2#水泥磨上述改造设备总费用约为12万元。四、改造前后参数对比

五、成品水泥性能对比

QX公司2#水泥磨完成“半终粉磨工艺改造”后,截止到5月末,对比未进行改造的1#水泥磨,期间相同物料配比的PO42.5出磨水泥质量性能对比如下:

经上表数据对比,在出磨水泥化学成分基本相同的情况下,改造后2#水泥磨出磨水泥较1#水泥磨其标准稠度需水量有所提高,水泥强度基本相同,净浆流动度有一定程度降低,需结合熟料及混合材性能调整予以改善。

六、综合效益对比分析

经实际运行对比,QX公司2#水泥磨“半终粉磨工艺改造”后台时产量提高非常显著,平均台时产量约提高21%左右,吨水泥分布电耗改造后降低约7.4 kwh/t;按照QX公司平均电价0.52元/kwh计算,如2#水泥磨达到70%年运转率即140万吨水泥产量,则该磨机系统每年度可降低电耗成本539万元,经济效益显著。

而其改造设备投入仅需12万元左右,投入产出比效果明显;另外水泥净浆流动度虽有所影响,但可以通过灵活调整半成品进入选粉机比例、调整熟料及混合材性能进行解决,相较上述大幅运行效益改善情况,基本不影响其推广价值。endprint

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