大包保护浇注效果改进
2018-01-17王爱忠王庆彬
高 欣 王爱忠 王庆彬
(安阳钢铁股份有公司)
0 前言
一般来讲,钢中夹杂物对钢材品质有不利影响:对于冷轧薄板产品,会引起钢板表面线状缺陷、表面起皮缺陷和孔洞缺;对于中厚板产品,钢中氧化物夹杂会造成钢板横向断面收缩率显著降低,会促进氢致裂纹的形成和扩展;对于长材产品,钢中存在夹杂物使局部区域形成了破坏区,这对钢材断裂的发生和扩展起了决定性作用[1]。钢中夹杂物按照来源可分为内生夹杂物和外来夹杂物,外来夹杂物对产品性能危害最大。钢水二次氧化是外来夹杂物的重要来源,而钢包保护浇注的目的就是防止钢水二次氧化,因此其效果对钢中夹杂物的数量和种类有很大影响。
安钢第二炼轧厂板坯连铸生产过程中,某段时期大包保护浇注生产出现不稳定现象,敞开浇注次数较多,影响时间较长,保护浇注未能达到控制要求,中包钢水吸氧、吸氮严重,铝损偏大,甚至造成整炉改判或判废。针对上述情况进行了分析研究,采取了相应的控制措施,保证了大包保护浇注的稳定生产和保护浇注效果。
1 大包保护浇注存在的问题
通过对中间包试样的数据分析,发现中包钢水平均吸氮量11.6×10-6、平均铝损量82×10-6,且存在偶发性的较大波动。对该时期现场生产状况跟踪了解,发现长水口工况不稳定、碗部密封效果不良,长水口倾斜浇注,保护氩气压力控制不稳定,大包自开率偏低,大包浇注孔处的中包钢液翻滚程度大致使中包钢液面出现裸露现象,严重降低了保护浇注效果。
1.1 长水口工况不稳定
1.1.1 长水口碗部易挤钢
大包长水口与大包下水口连接后,长水口在大包开浇时受到钢水冲击产生晃动,致使连接处挤钢,统计六个月的生产数据发现:生产5 028炉钢,挤钢57次。这不仅影响保护浇注效果,也为大包停浇时去除长水口带来不利影响,严重时还会造成更换长水口、降速处理、敞开浇注等。
1.1.2 长水口穿孔、下部断裂、碗部炸裂
长水口受自身质量、钢水侵蚀、环境温度等影响,在开浇及使用过程中会出现穿孔、下部断裂、碗部炸裂的问题,在统计的六个月时间内,上述各问题分别出现12次、31次、25次,严重影响生产稳定,大大降低了保护浇注效果,同时也增加了工作的劳动强度和危险性。
1.2 长水口密封不佳
浇注过程中,受长水口机械手支撑力大小影响,长水口在受到钢水冲击时产生晃动,造成碗部密封不良,吸入空气氧化钢水;氩气对长水口碗部的密封至关重要,但氩气管道无压力表,无法实现对氩气的有效控制,给保护浇注带来一定程度的影响。
1.3 大包自开率偏低
受大包状况、钢水在大包中停留的时间、引流砂的材质、加入方式等多个因素影响,目前大包自开率偏低,在统计的5 028炉钢中自开炉数为4 891炉,自开率为97.28%,自开率偏低,影响生产的稳定和保护浇注效果。
1.4 中包钢液面裸露严重
由于大包倾斜致使长水口产生一定程度的倾斜,恶化了中包流场,长水口插入深度不足加剧了浇注区钢液的翻滚,中包覆盖剂加入量不足造成钢液面的裸露,中包钢液面上方空间密封不良,空气含量较大,加剧了钢水的二次氧化,降低了中包液面的保护浇注效果。
2 改进的措施
根据连铸钢液示踪试验所测定的数据来看,铸坯中夹杂物来源比例是:出钢过程钢液氧化占10%,脱氧产物占15%,熔渣卷入占5%,注流的二次氧化占40%,耐火材料的冲刷约占20%,中间包渣约占10%,由此可见,铸坯中基本上是外来夹杂物,主要来自于钢液浇注过程中的二次氧化[2]。因此,做好保护浇注工作的稳产和效果优化至关重要。
2.1 改进长水口碗部尺寸
改进长水口碗部尺寸,底部圆面直径由118.5 mm增大至138.5 mm,碗口圆面直径由142 mm增大至152 mm,碗部侧面与垂直方向的夹角由10 °减小至6 °(如图1所示),减轻了钢流对长水口碗部的冲击,从而减少了大包开浇挤钢的几率,为保护浇注工作创造了良好的根本条件,同时也减小了外界空气进入长水口内部的通道。内径的增大起到减小开浇时长水口内壁对钢流的阻力作用,降低了开浇挤钢几率,同时减小了长水口内钢流的流动速度,减轻了中包内钢流的翻滚。
2.2 提高长水口热震性能
对长水口各部分的材质进行优化,提高长水口热震性能,减少穿孔、碗部炸裂、下部断裂的几率。针对长水口炸裂问题,采取应对措施,在开浇前对长水口进行预热,减小长水口与钢水的温差,进而减小长水口突遇高温时炸裂的几率。通过统计,正常情况下一根长水口被侵蚀断裂的使用炉数在15 炉左右(大多数浇次总炉数为20 炉), 因此第12 炉钢浇注结束后正常更换长水口,避免了长水口在使用末期发生断裂。
(a) 优化前
(b) 优化后
2.3 长水口碗部的密封
大包机械手压紧力过小,长水口受钢水冲击产生振动,和大包下水口连接不紧密,不能有效杜绝空气进入长水口;压紧力过大可能造成设备和耐材的损坏,因此大包机械手压紧力必须保持在一定的范围内。考虑改进后长水口重量的增加和中包钢液对长水口的冲击,并根据现场经验发现大包机械手压紧力保持在5 MPa时能够保证长水口的稳定性,保护浇注效果较佳。为了防止空气进入长水口,降低长水口氩气对中包钢液的搅动,通过安装压力表控制氩气压力在0.3 MPa,保证长水口碗部形成微正压区,发挥氩封的最佳密封效果。
2.4 提高大包自开率
大包自开可以有效杜绝空气与钢流接触,防止钢水出现二次氧化。大包自开率与大包状况、钢水在大包中停留的时间、钢水的温度、钢中Mn含量、引流砂的材质、引流砂的湿度、大包翻渣等多个因素有关,通过有效控制以上因素提高大包自开率,采取措施后自开率由之前的97.28%提高至99.10%。
2.5 保证长水口的插入深度
大包开浇稳定后,及时将大包降至低位,并稳定快速将中包浇至满包状态,保证长水口插入深度在300 mm~350 mm,促使钢流紊流区下移,保证中包流场正常,减少钢液裸露程度。
2.6 保证长水口处于垂直状态
浇注过程中长水口处于垂直状态,不仅能够保证长水口碗部的密封外,还能减少中包内钢液的异常流动。浇注过程中,长水口应与大包保持同一角度,大包倾斜是造成长水口倾斜的根本原因,因此确保大包处于垂直状态至关重要。一方面保证大包自身处于自然平衡垂直状态,精炼上钢起吊后发现大包倾斜,及时蹲包矫正;另一方面保证大包臂的接受平台处于水平状态,对平台上面存有的残钢残渣要及时清理。
2.7 中包覆盖剂的选用及用量
浇注铝镇静钢时,中间包覆盖剂中含有的SiO2在钢/渣界面发生[Al]+(SiO2)→(Al2O3)+[Si]反应,通过实验研究发现浇入中间包后,由于覆盖剂中SiO2和Al的还原反应使钢水中的T[O]增加1倍多,因此中包覆盖剂中SiO2是有效的氧源,应尽可能采用碱性覆盖剂降低SiO2的含量[3]。同时,中包覆盖剂加入过少也会造成中包钢液的裸露,尤其是在浇次开浇后和中包排渣后特别严重,在上述两个阶段中要增加中包覆盖剂的加入量,保证保护浇注的效果。
3 大包保护浇注的控制效果
通过采取改进长水口尺寸及质量、控制长水口的连接密封、提高大包自开率等一系列措施,在生产过程中出现的长水口挤钢、长水口断裂、敞开浇注现象明显减少,钢水吸氮量、铝损量也明显降低,统计数据见表1。
表1 大包保护浇注相关数据统计对比
4 结论
大包保护浇注的影响因素较多,可控性较低,对连铸生产及钢水质量影响较大。通过采取改进长水口尺寸及质量、控制长水口的连接密封、提高大包自开率、优化中包钢液面的保护浇注等措施,实现了对生产过程的稳定控制,达到了对大包保护浇注效果优化的目的,改善了钢水质量,也为生产高品质产品提供了有力保障。
[1] 蔡开科.连铸坯质量控制[M],冶金工业出版社,2010:17-21.
[2] 冯捷,史学红等.连续铸钢生产[M].北京:冶金工业出版社,2007:247-249.
[3] 姜碧涛,闫卫兵,张玉海.连铸保护浇注对钢水纯净度的影响[J].河北冶金,2015(5):4-8.