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LW600卧螺离心机非典型故障处理

2018-01-16裴勇毅

设备管理与维修 2018年1期
关键词:差速器液力推进器

裴勇毅

(川庆钻探工程有限公司长庆钻井总公司机修公司,宁夏银川 750006)

0 引言

近年来,随着油田钻井现场对泥浆处理要求的逐步提高,泥浆固控设备得到了大规模的应用。LW600卧螺离心机(河北沧州华油飞达公司生产)为长庆钻井总公司钻井队常见固控设备,由于使用频率加大,现场故障频发,及时处理故障,可有效保证钻井生产的顺利进行。非典型故障在日常维修保养中并不常见,根据离心机结构及其原理,按照各部件作用,可逐一排除,解决故障。

1 非典型故障处理实例

1.1 主电机频繁跳闸

(1)故障现象及原因分析。一台LW600离心机在试车时,主电机出现频繁跳闸现象,离心机滚筒无法运转。由离心机原理可知,LW600离心机主电机带动液力耦合器泵轮旋转,液力耦合器涡轮输出动力,驱动滚筒皮带轮旋转。当负载过大时,可造成主电机跳闸。主机负载分为处理液体负载及液力耦合器自身负载。由于试车时,离心机处理液体为市政自来水,不存在负载过大问题,所以此例故障应是液力耦合器自身负载超常所致。

(2)解决办法。首先检查液力耦合器充油量,打开注油塞(图1),发现一侧注油塞油位已满,并迅速流出,按照设计标准,在如图位置放置液力耦合器时,如果一个注油塞油位超标,且流出液压油时,则表示充油量过多,液力耦合器负载过大。现场放油至标准位置,试车,主电机顺利工作,至此,问题解决。

图1 液力耦合器

1.2 差速器安全销频繁剪断

(1)故障现象及原因分析。一台LW600离心机在试车时,差速器安全销突然被剪断,更换全新安全销后,依然被剪断。根据离心机原理可知,当离心机螺旋推进器负载过大时,差速器输出端力矩超出设计极限,差速器动力输入端带动负载困难,此时安全销被剪断。离心机负载大的主要原因:①离心机进液量过大;②滚筒液面过低,造成螺旋推进器干燥区长,固相干燥。③滚筒与螺旋推进器间隙过小。现场试车时,处理液体为市政自来水,且进液量并无变化,螺旋推进器为全新外购件,滚筒内部并无磨损,所以可排除以上问题。究其原因,可能是差速器内部结构损坏。

(2)解决办法。打开差速器,发现输出轴承碎裂,导致输出阻力增大,最终表现为负载失常,安全销被剪断,更换损坏轴承,问题解决。

1.3 离心机整机频繁断电停机

(1)故障现象及原因分析。一台离心机在使用时,频繁发生断电停机现象。由离心机原理可知,离心机发生断电原因:①电路发生短路;②负载过大,安全装置启动,限位开关动作,导致整机断电。经现场检测,离心机电路完好,并无电路问题,故障原因①排除。此台离心机此前一直工作良好,说明滚筒内液面深度合适,而且滚筒内部已清理干净,另外,钻井液比重及进液量并无变化,所以,滚筒并无负载过大问题,可以排除故障原因②。

(2)解决办法。为查找问题原因,决定用清水进行测试,重新启动,发现开机5 min内,限位开关被触发,整机断电。但是,此时安全销完好,并未被剪断。根据安全销结构,限位开关动作,但安全销正常,应该可能是差速器花键轴整体向左方甩出,致使限位动作。拆机作进一步检查分析,发现差速器皮带轮盖板中的轴承油封的间隔套长度已磨损达5 mm,差速器轴端部花键配合超差,花键轴与花键孔间隙为0.56 mm(配合标准应为间隙0.18 mm)。当离心机运转时,花键轴在离心力作用下,有向左甩出的趋势,由于间隔套磨损,它与油封之间存在间隙,已不能对轴进行轴向固定,所以,花键轴向外甩出,嵌压盖压迫限位开关动作,导致整机断电。更换间隔套,试车,问题解决。

1.4 螺旋推进器带动滚筒旋转

(1)故障现象及原因分析。一台离心机在启动辅机时(主机未启动),发现螺旋推进器带动滚筒一起旋转。起初认为可能是滚筒内泥浆凝固,造成滚筒与螺旋推进器无间隙,带动滚筒旋转。立即停机,打开滚筒,发现并无泥浆固块。根据滚筒与螺旋推进器结构分析原因,螺旋推进器旋转时,滚筒大端与螺旋推进器配合内部为两副轴承,由于轴承作用,螺旋推进器与滚筒旋转互相不干扰,如果两者一起旋转,应该是轴承出现问题。

(2)解决办法。解体螺旋推进器,发现内部滚针轴承已损坏,滚针大面积散落,卡在滚筒轴与螺旋推进器之间,造成两者一起旋转。更换滚针轴承,重新试车,滚筒与螺旋推进器分离,问题解决。

1.5 排砂口大量流出液体(泥浆)

(1)故障现象及原因分析。一台离心机在使用时突然发现排砂口大量流出液体泥浆。按照离心机原理,离心机正常运转时,液体应该从液相排出口排出,如果排砂口出现液体,原因:①进液量过大;②离心机滚筒液池深度过高;③进液管插入深度太浅。

此台离心机在使用时,进液量由供液泵控制,使用单位反映发生故障时,供液泵工作正常,说明离心机进液量不存在问题。离心机滚筒液池深度由滚筒前端溢流挡板控制,使用单位从未调整过此挡板位置,故液池深度也不是发生此次故障的原因。究其根本,最有可能是进液管的问题。现场将进液管取出,发现进液管出液口部位已全部磨损,并折断成两截,折断长度190 mm,相当于进液管整体长度缩短,导致插入深度太浅,最终表现在排砂口大量排出液体泥浆。

(2)解决办法。根据原因分析,现场更换合格进液管,启动离心机,排砂口排出固相泥浆,分离正常,问题得到圆满解决。

2 总结

现场维修LW600卧螺离心机时,所述5例故障比较少见。维修时,只要根据离心机原理及结构认真分析,周全考虑,逐一排除故障可能出现的原因,抓住主因,就可顺利解决问题,保证设备的正常运行。

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