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DO/NH4+-N调控实现MBBR工艺生活污水短程硝化

2018-01-09赵昕燕阚睿哲王文啸孙艺齐梁东博张舒燕北京工业大学建筑工程学院北京100124

中国环境科学 2017年12期
关键词:生物膜碳源硝化

赵 青,卞 伟,李 军,赵昕燕,阚睿哲,王文啸,孙艺齐,梁东博,张舒燕 (北京工业大学建筑工程学院,北京 100124)

目前我国多数采用活性污泥法实现短程硝化.从实际运行来看,活性污泥法耐冲击负荷差[1],耗能高,宜降解高氨氮废水.而生物膜法生物链长,抗冲击力强[2],更适宜处理氨氮含量偏低的城市生活污水[3].无论是从理论还是实际来看,序批式比连续流更易实现短程硝化[4-5].连续进水时,若反应器更接近推流式,易获得较高亚硝酸盐积累.完全混合态下的反应器,进水氨氮浓度立刻被稀释,进水浓度即出水浓度,而在推流模式下,反应器进水氨氮浓度逐级递减,促进氨氮向亚硝态氮转化,且此时由游离氨(FA)产生的抑制更为强烈[5],故推流式反应器更易实现短程硝化.移动床生物膜反应器(MBBR)是一种新型高效生物膜脱氮工艺,出水水质稳定,工艺简单.因此,研究连续流完全混合式MBBR工艺处理低氨氮污水具有工程意义.

短程硝化实现和维持的手段主要有:高温[6]、高pH值[7]、高FA[8-9]、高游离亚硝酸(FNA)[9]、适宜的水力停留时间(HRT)[10]、低DO[11-13]等,其调控机理是使氨氧化菌(AOB)活性高于亚硝酸盐氧化菌(NOB).部分文献指出[5,14],氧抑制是通过控制DO浓度,使得AOB增长速率高于NOB,且 Bougard等[15]证实氧抑制比温度控制更易实现和维持短程硝化.最近,比值控制(DO/NH4+-N,R)实现短程硝化逐渐获得关注[16].比例控制可同时发挥氧抑制和氨抑制的双重作用,最大程度上可使氨氮100%转化为亚硝态氮.Wei等[17]在移动床生物膜反应器中采用比值控制,成功降解6~26℃无机污水,实现稳定的短程硝化,但未对含碳源污水做出研究.原水中是否含有碳源及碳源多少,直接影响生物膜外层异养菌生长.

本文采用MBBR工艺,利用DO/NH4+-N调控降解低碳源低氨氮废水.研究目的是不同温度下,比值控制调控实现MBBR工艺短程硝化的可行性;不同温度下MBBR工艺短程硝化对R的需求;有机碳源含量对 DO/NH4+-N调控实现短程硝化的影响,旨在对短程硝化处理实际生活污水提供参考.

1 材料与方法

1.1 实验装置

图1 实验装置示意Fig.1 Schematic diagram of experimental device

实验装置如图1所示.反应器材质为有机玻璃,立方体结构,长、宽、高分别18,12,18cm,有效体积约为 4.3L.实验装置外部是恒温槽(DC-0515,上海),可使反应器维持所需温度(15,20,25℃).反应器底部设有曝气盘.DO和pH值探头在线实时检测DO、pH值变化.反应器内填充鲍尔环作为生物膜载体,体积填充比约为22%.

1.2 接种污泥及进水水质

反应器接种污泥取自北京市某污水厂曝气池,硝化性能良好,其 f(MLVSS/MLSS)值约为0.75,MLSS值约为 3500mg/L,SVI值约为90mL/g;MBBR连续流进水,进水水质为人工合成 废 水,NH4+-N(NH4Cl)浓 度 为 58~65mg/L,COD(CH3COONa)分别为 9,30,90mg/L 左右,磷(KH2PO4)为 2mg/L.根据工艺实际降解氨氮量,投加NaHCO3,维持反应器pH值为7.8~8.2.实验废水添加适量营养液,为微生物生理活动提供所需微量元素,各组分浓度分别为:铁(FeSO4·7H2O)1mg/L,硼 (H3BO4) 0.2mg/L,锰 (MnCl4·4H2O)0.2mg/L, 锌 (ZnSO4·7H2O) 0.2mg/L, 铜(CuSO4·5H2O) 0.1mg/L,镁(MgSO4·7H2O) 0.1mg/L,镍 (NiCl2·6H2O) 0.2mg/L, 钴 (CoSO4·6H2O)0.3mg/L.

1.3 检测指标及分析方法

NH4+-N:纳氏试剂分光光度法;NO2--N:N-(1-萘基)-乙二胺分光光度法;NO3--N:麝香草酚分光光度法;DO、pH值和T采用在线探头检测(WTW,德国).定义亚氮积累率为NO2--N均指由NH4+-N氧化而来的部分;MLSS、MLVSS:超声波(45kHz,120W,2~3min)剥落生物膜,离心(10000g,15min),后重量法测量.生物膜脱落后,鲍尔环烘干、称重,定义生物量为每单位质量的鲍尔环干重上MLVSS值,即mg VSS/g.

1.4 控制手段

为实现和维持稳定短程硝化,控制方式采用比值控制,生物膜系统内氧抑制起主导地位[17].AOB实现短程硝化的主要因素,DO和 NH4+-N浓度是AOB增殖的2个主要底物,故优先考虑使用 DO/NH4+-N作为控制手段.曝气量通过转子流量计控制.NH4+-N浓度通过调节蠕动泵转速,改变反应器水力停留时间(HRT),进而调控出水NH4+-N浓度.分别控制DO和NH4+-N浓度;R表示DO/NH4+-N,通过调整DO或NH4+-N或DO和NH4+-N两者来实现R的变化.相反,为保持R不变,DO和 NH4+-N并不是恒定不变的.由于控制手段精确度问题,R值会小幅度波动.

Harremoes[18]认为,当满足式(1)时,生物膜反应器才会呈现氧抑制状态.

式中,[DO]和[NH4+]是反应器中DO和NH4+质量浓度,和分别代表氨氮和氧气扩散系数是氨氮和氧气当量系数比值.将扩散系数和当量系数数值[19]带入式(1),则

2 结果与讨论

2.1 MBBR运行工况

接种曝气池污泥后,加入60mg N/L人工配水,将反应器置于 30℃下,闷曝 2~3d恢复污泥活性.然后降低温度至25℃,每次换水将泥水混合物排空 50%,加入人工配水,曝气 8h.经过一段时间的运行,反应器硝化性能先降低后升高,这是由于活性污泥随着换水流失,载体上生物膜活性较低,硝化能力下降,随后生物膜上细菌快速繁殖,氨氮降解加快.第 15d出水氨氮浓度稳定,逐渐缩短水力停留时间至 4h.控制 pH=7.8~8.2,T=25℃, DO=5mg/L,每天运行 3周期,第30d成功实现短积累率在90%以上,此时DO和氨氮浓度分别为2.0mg/L和10mg N/L,R=0.2,运行5d.

MBBR工艺采取比值控制策略,探究不同温度(25,15,10℃)和不同有机碳源含量(COD/NH4+-N=0,0.5,1.5)对R的需求.表1中A~F阶段考察温度降低对比值控制实现短程硝化的影响,通过调节流量计和蠕动泵转速,改变DO和NH4+-N值,温度降低,R值调小.考虑到 C~D 段温度降低,微生物活性有所下降,将曝气量维持较高水平,缩短HRT提高出水氨氮浓度,促进AOB生长.G~K阶段,探究有机碳源含量对比值控制实现短程硝化的影响,温度控制在 25℃左右,逐步增加有机碳源投加量,调高R值.

表1 MBBR工艺运行工况Table 1 Operating conditions of MBBR process

如表1所示,阶段A~F,反应器内基本不投加 有机碳源.随着温度的降低,为实现短程硝化,相应R值变小,但DO值并不随之降低.G阶段反应器温度恢复25℃,此时亚硝酸盐浓度是硝酸盐浓度的 10倍左右.阶段 G~K,考察不同 C/N(COD/NH4+-N)下,维持短程硝化所需 R值变化情况,发现随着有机碳源投加量的增加,所需R值变大.但当C/N=1.5,R值为0.6时,短程硝化破坏.

图2 NO3--N、NO2--N浓度及NAR变化Fig.2 The diagram of NO3--N、NO2--N and NAR

观察成功实现短程硝化的B, D, F等时期的R值,发现R值均小于1,远小于式(2)得出的理论值.类似的是,Wei 等[17]研究表明,常温(26℃)下,DO/TAN=0.8时,短程硝化已然破坏;Cecen[20]研究表明,即使处于氧抑制条件下,R>1时,工艺表现为全程硝化.说明实际实现短程硝化R值要远低于理论值.

2.2 解耦低DO和氧抑制

文献表明,生物膜法实现短程硝化的关键常常在于低溶解氧条件[21].本实验中在高DO环境中,短程硝化仍然可行.但如果NH4+-N浓度太低,即使在低DO水平下,氧限制条件也可被破坏,短程硝化无法稳定运行.A阶段,DO低至 1.8mg/L,但从图2可以看出,亚硝酸盐浓度逐渐降低,短程硝化破坏.而DO和NH4+-N浓度在G段分别增至 3.5, 14mg/L,亚氮积累率达到 90%以上.说明,短程硝化所需氧抑制条件,不仅仅与DO相关,还与出水NH4+-N浓度相关.

尽管短程硝化的关注热点在低溶解氧,未对出水 NH4+-N浓度过多研究.但 Zheng等[4]在高DO(3.5~7mg/L)的生物膜反应器中实现稳定短程硝化,其中出水NH4+-N浓度总是高于7mg/L.Albertet等[22]把低溶解氧从颗粒污泥连续流反应器中氧限制条件中解离出来.Bernet等[23]利用逆湍流床反应器处理高氨氮合成矿物废水,证实了DO和氨氮浓度存在比例关系,同时增减时能达到相同的短程硝化效果.这与本实验的结果一致,生物膜反应器氧抑制的获得,与DO浓度相关,但不由其决定.

2.3 温度对比值控制实现短程硝化的影响

如表1所示,阶段 A~B,反应器温度设为 25℃,C、D段和E、F段分别为20, 15℃.随着温度降低,调低 R值,观察各阶段出水中 NO2--N、NO3--N浓度和NAR变化.

2.3.1 不同温度下比值控制实现MBBR工艺短程硝化的可行性 采用比值控制抵消温度波动带来的不利影响,使MBBR工艺获得稳定的亚硝酸盐积累,其可行性主要体现在 2方面.一是MBBR独特的工艺结构,生物膜上微生物生长环境优良、受水力波动冲击较小,且生物膜固定在载体填料上,污泥停留时间长、生物种类繁多,形成较长生物链.附着生长使生物膜含水率较少,单位反应器容积的生物量可高达活性污泥法的5~20倍,因此MBBR工艺对水温变化有较强适应能力;二是在生物膜反应器实现短程硝化的方式中,溶解氧控制能力要优于温度控制.Julio等[5]证实,当 AOB、NOB氧亲和性存在差异时,短程硝化才能实现;当两者亲和性一致时,FA、T等条件的改变,并不能有效实现短程硝化.说明 AOB对氧气的亲和性高是其竞争性强的最大原因,也说明氧抑制才是短程硝化实现的最有力手段.从图2来看,B、D、E阶段温度从25℃降为20, 15℃,但通过有效的比值控制,工艺仍可以维持稳定的短程硝化.不同温度下,通过比值控制实现MBBR工艺短程硝化是可行的.

2.3.2 不同温度下对实现短程硝化的R值需求由图3可以看出,当B周期温度为25℃时,控制R为0.25,短程硝化实现;当C阶段温度下降5℃,R值维持 0.25,短程硝化破坏;D周期 R值调节至0.17时,短程硝化性能恢复.同样地,15℃下,维持R为0.17(E段)和0.08(F段),亚硝酸盐生产量先降低后升高.由此得出当温度不低于20℃,R≤0.25,短程硝化保持稳定.但是,当温度为 15℃(E~F周期),仅在F周期R=0.17时,实现短程硝化,说明无论温度高低,为实现短程硝化氧抑制都是必须的,且温度越低,所需的氧抑制越强.

AOB、NOB不同温度下的最大比增长速率遵循公式(3)[24]

2.4 有机碳源对比值控制实现短程硝化的影响

为探究有机碳源含量对比值控制实现工艺短程硝化的影响,考虑到城市生活污水特点,进水COD/NH4+-N取0, 0.5, 1.5.如表1所示,阶段G~K温度均设定25℃,其中G段COD/NH4+-N=0,阶段H~I和J~K配水COD值分别为30, 90mg/L.阶段G至J有机碳源投加递增,逐渐增大R值,观察各阶段出水中-N浓度和NAR变化.2.4.1 有机碳源下对实现短程硝化的R值需求从表1和图2来看,G阶段 C/N=0,R≤0.25时,MBBR工艺实现短程硝化;H~J阶段C/N≥0.5时,获得短程硝化的 DO/NH4+-N范围扩大到 0.38.由此可见,同等温度下,有机碳源投加量增加,COD/NH4+-N增大,实现短程硝化可调控R值范围变大,分析其原因是因为C/N增大,含碳有机物增多,促进异养菌繁殖,异养微生物消耗基质增多,传递到硝化层的氧气减少,AOB比NOB活性高,更易满足短程硝化氧抑制的要求.但 K段 COD浓度为 90mg/L,DO=5.7mg/L,出水氨氮浓度为9.5mg N/L,短程硝化崩溃.分析其原因是氧气足够甚至过量,传递至硝化层的溶解氧富裕,AOB、NOB均增值较快,AOB不再是优势种群,出水硝酸盐氮含量上升,短程硝化破坏.

C/N为0, 1/2, 3/2,亚氮积累率和TN(总氮)损失率92.62%, 93.71%, 99.43%和3%, 8%, 20%左右.NAR和TN损失量都随C/N增大而增大,这是因为碳源是反硝化原料之一,反硝化菌生长在生物膜内层,有机物经好氧区传递到缺氧区,部分会被异养菌截留,碳源不足时,反硝化受阻,从而 TN损失较少.当C/N为0时,也有少量总氮损失,这可能是发生了内源反硝化的原因,或者是生成了N2O等不能在水中检测到的物质.而当 C/N=1.5时,碳源相对充足,部分亚硝态氮和硝态氮被降解,导致出水硝态氮降低,甚至J段出水NO3--N浓度为0,此时NAR和总氮损失最高.

2.4.2 有机碳源对生物量影响 采用生物膜法进行污水处理时,载体上异养菌和硝化菌不仅竞争氧气和氨氮,也竞争生存空间.异养菌和硝化菌的生存竞争促使生物膜出现结构分层[25].增殖速率高的异养菌生长在生物膜最外层,直接与氧气和有机碳源接触.异养菌内层是硝化菌,异养菌层内源呼吸作用会促使硝化层形成氧抑制,同时,增加氨氮传质阻力.为探究不同有机碳源投加量条件下,有机碳源含量对生物膜性能影响,溶解氧维持 3.5mg/L,生物膜上生物量以鲍尔环单位质量上MLVSS含量表示.

表2 不同C/N下COD消耗和生物量差异Table 2 Difference of COD consumption and biomass under different C/N

0.5 3.5±0.3 26 87 1.5 3.5±0.3 81 112由表2可以看出,随着 C/N增加,载体上生物量由60mg VSS/g增至112mg VSS/g,说明碳源投加越多,异养菌增值加快,生物膜厚度越大,从而导致氧传质阻力的增加,到达硝化层的氧含量降低.而在 3个工况下,DO溶度均维持在3.5mg/L左右,而异养层氧化有机物所需氧量由>9mg/L逐渐增加至 81mg/L,异养菌耗氧量增加,硝化层所得氧量减少,氧抑制强度增加,短程硝化更易实现.

3 结论

3.1 MBBR工艺中,低溶解氧(1.8mg/L)、低氨氮(3mg/L)条件下,短程硝化破坏,DO=3.5mg/L、NH4+-N=14mg/L环境下短程硝化实现,即实现短程硝化氧抑制的形成,不仅仅与DO相关,还与出水NH4+-N浓度相关.

3.2 在25, 20, 15℃时,分别在R=0.08, 0.17, 0.25时实现短程硝化,并随着温度降低,R值变小.因此在不同温度下实现生物膜反应器短程硝化是可行的;氧抑制可弥补温度下降的不利影响,温度越低,对 DO/NH4+-N 值要求越严苛,实现短程硝化所需氧抑制越强.

3.3 25℃时,相比COD/NH4+-N=0, COD/NH4+-N=1.5实现短程硝化的R值升高了0.13.有机碳源增多,异养菌繁殖加快,耗氧量增多,生物膜变厚,氧传质阻力增加,达到实现短程硝化所需氧抑制条件变得容易,更易实现短程硝化.但溶解氧含量过多(K段C/N=1.5,R=0.6),NOB繁殖加快,短程硝化易崩溃.

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