APP下载

乙二醇合成气压缩机干气密封故障处理

2018-01-03高明亮张海永陈永刚

设备管理与维修 2017年9期
关键词:盘车氮气压缩机

高明亮,张海永,陈永刚

(濮阳永金化工有限公司,河南濮阳 457004)

乙二醇合成气压缩机干气密封故障处理

高明亮,张海永,陈永刚

(濮阳永金化工有限公司,河南濮阳 457004)

干气密封在乙二醇合成气压缩机的应用,通过典型故障分析,给出使用过程中的注意事项。

乙二醇;合成循环气压缩机;干气密封;故障

10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.09.30

0 前言

某年产20万t乙二醇装置合成气压缩机采用沈鼓DMCL804离心式压缩机,轴端密封采用双端面集装式干气密封,型号GCD02/L-190,密封设计压力0.4 MPa,设计温度100℃,设计最低转速800 r/min,设计最高转速11 000 r/min,盘车转速10 r/min,动平衡等级G 2.5,试验规范API617。该密封工作原理是流体静力和液体动力的平衡。动环材料是SIC,固定在轴上旋转,上有螺旋槽,槽深0.005~0.01 mm。与动环配合的静环的材料一般为石墨,静环背后有弹簧。螺旋槽设计成单向,流体通过动环与静环径向结合面的唯一通路实现密封。随着动环的旋转,密封表面的气体进入沟槽即被引入中心,被压力的同时遇到密封堰的阻挡,密封堰对气流产生阻力,因压增大而推开挠性定位的静环形成气体间隙(即气膜)间隙距离0.0025~0.005 mm,当弹簧的闭合力与液体气膜产生的开口力相等时,间隙建立,形成密封。干气密封结构见图1。

1 干气密封结构原理

如图1所示,DMCL804离心式压缩机轴端采用双端面干气密封,左侧是压缩机缸体,输送介质为合成循环气,右侧是大气侧,装有径向轴承。前置气(氮气)的作用是阻挡机壳内脏的介质气体窜入干气密封区域,污染密封;密封气(氮气)进入密封腔,静态下几乎没有泄漏,压缩机运转时微量密封气分别向介质侧和大气侧泄漏,泄漏量<1 m3/h,介质侧泄漏气体(氮气)进入机组内部,大气侧端面泄漏气(氮气)安全排放;一部分隔离气(氮气)通过内侧迷宫泄漏、与主密封大气侧端面泄漏气混合后安全排放,另一部分通过外侧迷宫泄漏至轴承箱内,防止润滑油污染密封。

图1 干气密封结构

2 故障现象及原因分析

2.1 故障1

(1)故障现象。压缩机组启动后,第一次暖机1000 r/min时机组驱动端密封气开始出现流量,第二次暖机1800 r/min时该流量超过正常流量2倍左右,达到2.3 m3/h,机组转速过临界转速达到5000 r/min时,流量指示(FIA182)突然满量程。当班人员现场打开旁路阀,将FIA182流量控制在7~8 m3/h,以便于观察流量。控制室检查机组驱动端振动、轴承回油温度等参数正常。现场对密封气管线、连接法兰进行检查确认无泄漏。控制室观察密封气流量不断波动并上升,判断机械密封可能泄漏,有挽救的可能,当时正处于系统开车,经过多方判断,决定机组监视运行,不断调整机组运行状况,18 h后,密封气流量开始下降,根据流量下降幅度逐次关小旁路阀直至关闭,FIA182趋于平稳,流量指示1.2 m3/h左右。

后待停车机会,检查发现密封动静环均有一定程度的磨损。对该密封进行更换,同时更换密封气滤芯。

(2)原因分析。设备正常运行中,只有当机组通过临界转速后,密封气才出现流量,而开机暖机过程出现流量,说明干气密封出现故障,有异物进入机封,引起流量满量程。该异物强度不高,未能严重影响密封面,经过逐渐调整,异物离开或研磨消失,密封泄漏量虽然有一定增加,但仍能使用,未造成停机。

2.2 故障2

(1)故障现象。2016年11月系统停车大修时,更换了机组两端干气密封。由于检修期间没有气源,新干气密封安装后无法进行静压试验。11月28日有气源时,机械密封进行静压试验,出现以下情况:

①当压缩机缸体内没有压力时,驱动端和非驱动端密封均正常,未显示流量。

②当压缩机缸体内压力为0.15 MPa时,两侧密封显示正常。继续给气缸充压,当压力≥0.22 MPa时,驱动端密封气流量显示为6 m3/h,非驱动端为2 m3/h,手动盘车时驱动端进气流量表满量程,非驱动端流量在2~4 m3/h波动。

③拆卸干气密封,检查浮动量正常,检查发现动静环手动周向盘不动,解体检查清洗干气密封,动静环密封面无问题,窜量正常,盘车灵活后回装,当压力为0.15 MPa时,驱动端、非驱动端密封正常,当缸体压力升至0.22 MPa时,驱动端密封气流量6 m3/h左右,非驱动端密封气流量为2 m3/h左右,手动盘车时,驱动端流量表满量程,非驱动端在2~4 m3/h左右波动,问题未得到解决。

④现场拆卸检查驱动端使用拆下来的旧干气密封,动、静环有一定程度磨损,处理完毕后回装。再次对缸体充压后,实验情况正常。非驱动端干气密封未检查更换。

(2)原因分析。由于解体动静环密封面未发现问题,判断本次干气密封泄漏不是从该密封面出现的。

经过现场检查发现,静环内氟橡胶O形环的主要作用是保持静态下密封完好,同时在工作状态下特别是在工况波动动环轴向窜动的情况下,也要保证静环的跟随性,故其过盈量不大。对比新旧两套密封尺寸发现,新密封的O形环较旧密封O形环环径小0.08 mm,同时该密封设计温度100℃,而当时正值冬季,环境温度-10℃,O形环收缩,实际过盈量达不到使用要求,造成密封失效。

2.3 故障3

(1)故障现象。2017年2月5日,机组进行停机处理,机组电动盘车运行,氮气管网压力正常,干气密封各参数正常,缸体系统泄压至0.17 MPa。3 h后氮气管网因故中断,岗位人员投用备用氮气(钢瓶),因气量有限,不能保证机组干气密封用量,仅投用密封气,前置气与隔离气未投用。2月6日凌晨5时,岗位人员发现非驱动端密封气满量程。经现场检查调整,未能消除故障,确认干气密封损坏。

检修人员对压缩机非驱动端轴承进行解体检查,干气密封抽出后解体检查发现动静环磨损比较严重,表面有硬质颗粒造成的环形划痕,同时密封腔有静环粉末,造成密封失效。

(2)原因分析。

①密封氮气中断后,机组密封仅投用密封气,前置气未投用,压缩机缸体压力0.17 MPa,在未投用密封气或切换钢瓶过程中,造成反压,压缩机缸体合成气夹带硬质颗粒由前置气通道进入密封面,同时机组电动盘车运行,动静环磨损,造成密封失效。

②干气密封推荐的盘车转速是10 r/min,而蒸汽轮配套的盘车电机转速是19 r/min,因而在盘车过程中动静环有轻微磨损,而2017年1月由于乙二醇装置气源的不稳定性,机组一直处于准备开车阶段,累计盘车时间达1周左右,造成密封损伤。

3 结语

干气密封由于不需要密封油,避免了对工艺介质的污染,同时由于功率损失小,减少了维修工作量,在化工行业的透平式压缩机上广泛使用。针对例举的3次故障,在使用过程中特别是在开车过程中要采取以下措施。①定期检查压缩机组密封系统的压力表及流量计,发现指示不准及时更换。②注意停车期间和开车期间对密封的保护,特别要注意避免反压情况的出现,注意密封系统的清洁,定期检查过滤器,避免异物进入密封腔。异物进入密封腔、出现泄漏时,可以进行调整,尽可能延长密封寿命。③密封更换后,要及时投用密封气,检查静态下密封性能。④停车后连续盘车时间≤12 h,开机前连续盘车时间≤4 h。

TH45

B

〔编辑 李 波〕

猜你喜欢

盘车氮气压缩机
大型透平设备盘车装置损坏的分析计算及防范对策
BOG压缩机在小型LNG船舶上的应用
浅析特大型往复压缩机组的安装
压缩机组智能控制与节能增效
基于最小二乘法拟合的立式水电机组盘车计算新方法
海上平台氮气系统流程工艺
燃气轮发电机组液压盘车系统的调试研究
降低某核电650MW汽轮机盘车轴瓦温升
氮气泡沫压裂液性能及应用评价
4M20型压缩机活塞改造