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薄壁注塑聚丙烯专用树脂H9018的生产及工艺条件优化

2018-01-02宋德娟

科学与财富 2018年32期
关键词:熔融指数聚丙烯

宋德娟

摘要:本文在简介了兰州石化聚丙烯厂11万T/年聚丙烯装置生产专用聚丙烯树脂H9018,通过分析其熔融指数(MFR)、等规度等物性参数,提出优化措施:调节H2浓度13~18Nm3/h和成核剂及稳定剂加入量2.500~2.600‰,使MFR为45~60g/10min;调整催化剂m(Si)/m(Ti)在0.2~0.4和m(AL)/m(Si)在1.0~1.85,使等规度在97%~98%之间,保证产品后加工性能。

关键词:聚丙烯;薄壁注塑;熔融指数;等规度

聚丙烯树脂H9018是专为薄壁注塑成型技术而设计,具高流动性、高模量、高抗冲性能,适用于食品包装材料的制造,能提高制造加工速度,缩短成型周期。

一、PP装置工艺简介

兰州石化聚丙烯厂11万T/年PP装置采用日本三井油化液相本体法生产工艺技术,以丙烯、氢气为原料,在主催化剂、三乙基铝和助催化剂作用下进行聚合反应。生产专用树脂H9018采用氢调法控制MFR,工艺流程见图1。

从精制工段来的丙烯与催化剂及H2进入D-201发生聚合反应,反应后的聚丙烯浆液靠压差送入D-202继续反应,然后进入D-203进行气相聚合,从D-203出来的聚丙烯粉料经干燥后由风机送至挤压造粒工段,通过添加一定量的稳定剂,经熔融混炼造粒,制得高品质聚丙烯产品。

二、工艺优化

1.H2浓度

H9018的MFR是45-60g/10min,通过加氢浓度调整控制。氢调法生产H9018相对其他产品难度较大,因为加氢促使反应激烈,使釜温、压力控制较难,并且相互影响。

温度变化影响气液平衡,温度越高,H2在液相丙烯中的摩尔分数越小,反之则大。根据勒夏特列原理,降低液相反应温度,升高气相反应温度,促使平衡正向移动,有利于H9018的生产,但H2进料率调整不能太大,以免打破平衡,影响MFR的稳定性。同时,在控制H2的稳定加入时,还应考虑H2在上下游反应器的流动,通过调整循环气流量提高H2的扩散度,使MFR增加,同时起到撤热、降低MFR波动的效果。

因此,结合实际工作经验,进行以下工艺优化:

(1)当负荷13-14t/h时,H2浓度控制在14-18Nm3/h较好。

(2)提高D-203温度,降低D-201、D-202温度,有利于反应,即各釜温度最佳操作点是71.5℃、63℃和76.5℃。

(3)调大D-203尾气冷凝器冷冻盐水量、冷凝器循环水量,保持循环其量分别为6600-6700Nm3/h、4100-4300Nm3/h,有效降低系统热量及MFR波动。

(4)保证氢气罐完好及氢气辅料来源充足、氢气压缩机及循环气压缩机C-208长周期运行使原料供给稳定,确保仪表准确计量,各反应釜无泄漏。根据实际经验,若C-208停运,H2无法循环回系统,加入量应提至原来的1.3-1.5倍;若C-208停运,循环分离器排放增多,H2加入量应提高0.4-0.8Nm3/h;对不凝气的排放,注意夜晚H2加入量较白天多0.2-0.3Nm3/h。

2.成核剂及稳定剂

H9018的结晶温度高于138℃,弯曲弹性模量超过1800MPa,通过调节挤压造粒过程中成核剂及稳定剂加入量来进行控制。稳定剂与成核剂的混合不会对成核剂的使用效果造成影响,同时使加入过程均匀稳定,下料顺畅。生产H9018所用成核劑是HPN-68L与稳定剂按比例(成核剂28.57%,稳定剂71.45%)共混为复合高刚性稳定剂。

随着稳定剂加入,弯曲模量逐渐增加,但加入量过小,半结晶周期长,收缩率大,影响产品力学性能,反之成本增加。因此成核剂的加入应保持稳定,加入量在2.5‰~2.6‰之间,产品弯曲模量在1800MPa以上。

此外,挤压造粒机的平稳运行也影响H9018的生产,为保证造粒机筒体和模板温度稳定在设定温度,避免造粒系统切粒过程中出现缠刀、产品降解等现象,需要平稳控制挤出机各段温度,提高挤出压力,通常控制筒体进料段和熔化段温度在230℃,以调整降解剂的充分分解和树脂的充分熔化,同时保持模板温度在190~200℃,提高模板前树脂压力,确保挤压造粒机长周期平稳运行。

3.催化剂

催化剂定向能力越高,在丙烯中浓度越高,等规度越高。H9018等规度高,采用主催化剂(Ti)、助催化剂(Al)、给电子体(Si)催化剂体系。

当m(Si)/m(Ti)为0.2~0.28时,H9018等规度变化敏感97%~98%;当m(Si)/m(Ti)大于1时,等规度增长趋于平稳。因此控制m(Si)/m(Ti)在0.2~0.3之间,可保证H9018等规度在97%以上,同时防止H9018浆液黏度过大,避免反应无法控制。

若m(Al)/m(Si)过大,催化剂活性反而降低,导致反应速率逐渐下降,产品的等规度和相对分子量减少;若m(Al)/m(Si)过小,容易导致催化剂中毒,因为不能形成活性中心而无法有效去除原料中有害杂质,从而影响正常生产和操作。因此控制m(Al)/m(Si)在1.00~1.85之间,并根据原料C H情况适当调整,保证等规指数在97%以上。

三、效益核算

当前市场PP均价为10000元/吨左右,而H9018市场报价为11350元/吨,与通用型聚丙烯树脂T30S市场价格高出450元/吨,若年产3000吨H9018价格约高800元/吨,将增效800×3000=240(万元)。

装置负荷在14.5t/h生产J701牌号产品时主催化剂单耗为0.064 Kg/t,而生产专用聚丙烯H9018时,催化剂单耗为0.059 Kg/t,每吨产品节约催化剂用量0.005Kg,主催化剂单价为1282元/吨,催化剂节支:3000×0.005×1282=1.92(万元)

若全年生产H9018共3000吨,共创造效益240+1.92=241.92(万元)。

结果仅供参考。

四、结束语

自2010年9月开始生产H9018至今,随着工艺条件的逐步完善,装置中控合格率99.8%,产品出厂合格率100%,产品优级品率达97%以上。

优化措施如下:

(1)采用氢调法生产H9018,控制H2浓度13~18Nm?/h,使产品MFR保持45~60g/10min;

(2)通过加入成核剂提高H9018弯曲模量,控制成核剂加入量0.07%,高刚性复合稳定剂加入量2.45~2.60‰,使产品弯曲弹性模量达1800MPa以上;

(3)调整催化剂质量比,即m(Si)/m(Ti)在0.2~0.4和m(AL)/m(Si)控制在1.0~1.85,使产品等规指数在97%~98%之间;

参考文献:

[1]11万T/年聚丙烯装置装置操作规程

[2]洪定一,聚丙烯-原理、工艺与技术[M],北京:中国石化出版社,2005.

[3]杨丽,胡清,薄壁注塑聚丙烯专用树脂的开发及工业化生产[J].甘肃科技,2013年8期.

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