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水电站接力器控制环跳动原因分析和处理

2017-12-21叶伟东

电力安全技术 2017年11期
关键词:油口跳动拉杆

叶伟东

(国网浙江省电力公司紧水滩水力发电厂,浙江 丽水 323000)

水电站接力器控制环跳动原因分析和处理

叶伟东

(国网浙江省电力公司紧水滩水力发电厂,浙江 丽水 323000)

某水电站1号机在一次修前试验中发现接力器控制环有跳动现象,在接力器加工、检修安装等过程中出现的错误都可能导致控制环在运行中跳动。从修整接力器的局部尺寸、纠正安装错误等方面进行了分析和改进,从根本上解决了接力器控制环跳动问题,给设备消缺积累了经验,为电站的安全稳定运行提供了保障。

水电站;接力器;控制环;跳动;缓冲油口

0 引言

某水电站位于浙江省云和县境内的瓯江上游龙泉溪上,安装有6台单机容量50 MW的水轮发电机组,担负着浙江和华东电网的调峰和事故备用任务。接力器是调速器的操作机构,是水轮机调节的重要部件,接力器的开、关推动控制环的转动,从而带动导水叶的开、关,调节着机组的运行。接力器检修质量的好坏直接影响机组运行的质量。

1 事件详情

该水电站1号机在1次A级检修(扩大性大修)的修前试验时发现,接力器在全开、全关2个位置时控制环有跳动现象,并伴有“咯吱咯吱”的异响。实测开机时间为12.5 s,设计值为10—12 s,关机时间为 7.5 s,设计值为 6—7 s。锁锭侧接力器 (以下简称“1号接力器”)全行程为339 mm,不带锁锭侧接力器(以下简称“2号接力器”)全行程为341 mm,设计值为 336—340 mm。

2 原因分析

控制环的跳动一般是由接力器引起的。2号接力器结构如图1所示。经初步检查,发现2号接力器活塞偏转超过20°;拆吊控制环,检查控制环抗磨板,未发现异常,因此认为控制环跳动不是控制环本身的问题,而是接力器引起的。解体这2只接力器,并进一步检查分析,得出事故原因如下。

(1) 2号接力器活塞偏转。2号接力器活塞偏转超20°,造成缓冲油口偏离接力器进排油口,从而导致2号接力器进排油不畅,动作迟缓于1号接力器,造成控制环跳动。

(2) 2只接力器前后腔缓冲油口深度尺寸不同。2只接力器的前后腔缓冲油口深度尺寸不同,导致2只接力器的活塞与缸体前后腔的窗口搭叠量不同。在全开或全关位置时会造成因进排油速度不一致,而使2只接力器动作速度不相同,造成控制环跳动。这是控制环跳动的主要原因。

(3) 2只接力器全行程不一致。全行程不一致会造成全行程小的一只接力器已在全开(或全关)位置停止动作时,全行程大的接力器仍在动作,导致出现拖动现象,使控制环发出响声。

(4) 2只接力器侧推拉杆铜套装反。接力器侧推拉杆铜套装反,会造成接力器侧推拉杆与控制环侧推拉杆的水平不一致,控制环在接力器动作过程中产生应力,发出异响。

图1 2号接力器结构

3 事件处理

针对上述导致控制环跳动的4种原因进行以下处理。

(1) 对2号接力器活塞偏转进行处理。在进行接力器活塞套缸时,使前后腔缓冲油口分别对准进排油腔油口,避免接力器在全开或全关位置时,因缓冲油口被封死,2只接力器动作不同步而造成控制环跳动。

安装好接力器后,对2只接力器分别进行3.15 MPa、历时30 min的耐压试验,压力下降应不大于0.1 MPa,以此检验接力器的强度,保证其安全性。耐压正常后还进行了额定压力2.5 MPa、历时8 h的渗漏试验,以检验接力器密封件是否渗漏。经以上试验未发现异常和渗漏。

根据检修工期安排,开始吊装2只接力器,根据修前铜垫所放数量及位置,对好销钉孔装入销钉,打紧组合缝螺丝。复测接力器水平合格,然后吊装控制环,捆绑好导水叶,联接接力器和控制环推拉杆双向螺母。

2只接力器推拉杆双向螺母联接好后,背紧背帽。为防止双向螺母松动而造成活塞偏转,将接力器侧推拉杆、2只背帽、双向螺母及控制环侧推拉杆用电焊焊住,消除松动。

(2) 对2只接力器前后腔缓冲油口深度尺寸进行处理。清洗接力器各部件,并进行测量,对数据进行分析处理。测量2只接力器各部件数据如表1所示。计算公式:f1=h1+m1-w1;f2=h2+m2-w2。1号接力器的前腔与2号接力器的后腔对应,在运行时都是关闭腔;而1号接力器的后腔与2号接力器前腔对应,在运行时都是开启腔。

从表1计算数据可知,2号接力器的前腔缓冲油口相对值f1比1号接力器的后腔缓冲油口相对值f2小6.98 mm,这是造成2只接力器动作速度不一致的主要原因,且刚好是在全开位置时不同步。同理,2号接力器的后腔缓冲油口相对值f2比1号接力器的前腔缓冲油口相对值f1要小2.74 mm,这也是造成2只接力器在全关位置动作速度不一致的主要原因。

由于2号接力器前后腔缓冲油口深度比1号接力器对应缓冲油口深度要小,可以通过加大2号接力器缓冲油口深度来解决这一问题。用圆锉把2号接力器前后腔缓冲油口深度分别修至51.60 mm和52.00 mm。即修后f1为 2.90 mm,f2为 3.34 mm,相当于加深了2 mm。这样,2只接力器的活塞与缸体前后腔的窗口搭叠量就基本相同,使其进排油速度相同,消除了2只接力器动作速度不一致导致控制环跳动的现象。修后2号接力器进排油口尺寸示意如图2所示。

表1 2只接力器各部件尺寸表 mm

(3) 对2只接力器全行程不一致进行处理。计算公式:S=H-h1-h2-L。经计算得出1号接力器理论全行程为339.40 mm,2号接力器理论全行程为341.54 mm,2只接力器理论全行程存在的设计差值为2.14 mm。理论全行程是指由接力器各部件的尺寸计算所得的全行程,它将直接影响到实际全行程。由于改变全行程值需改变缸体或端盖尺寸,这将影响到接力器的强度,且加工较困难。经分析,全行程差值对接力器平稳工作的影响不大,本次大修先不予处理。

(4) 对2只接力器侧推拉杆铜套装反进行处理。解体2只接力器,发现2只接力器的铜套抗磨面均在上端,而正确的安装方式应该是铜套抗磨面在下端,以起到承重抗磨作用。

解决方法:重新加工1号接力器推拉杆指针螺孔;将2只接力器铜套抗磨面放在刨床上刨去2 mm,再重新安装,使其与控制环侧推拉杆联接时保持原有的水平。

4 结论

图2 修后2号接力器进排油口尺寸示意

通过对2只接力器的检修及正确组装后,在静态试验时,2只接力器工作正常,控制环动作平稳,声音正常,开机时间为12 s,关机时间为7 s,符合设计要求。

根据以上分析处理,证明了接力器的检修质量直接影响着控制环的动作情况。本次对控制环跳动故障的分析处理方法为今后编制接力器检修标准提供了重要依据和经验,也为设备稳定运行提供了技术支持。

2017-07-28。

叶伟东(1975—),男,工程师,主要从事水电站动力设备检修工作,email:yewd1975@163.com。

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