“双孔方案”在沧州盐矿深部取心钻探的应用
2017-12-19崔国树
景 龙, 李 伟, 崔国树
(河北省地矿局第四水文工程地质大队,河北 沧州 061000)
“双孔方案”在沧州盐矿深部取心钻探的应用
景 龙, 李 伟, 崔国树
(河北省地矿局第四水文工程地质大队,河北 沧州 061000)
在沧州深部盐矿普查项目中,施工完成的ZK002孔,500~3290 m孔段进行取心工作。钻探过程中,设计了深、浅“双孔方案”,分别采用地质和石油钻探设备,将常规岩心钻探技术与钻井取心技术组合,实现了两类设备、不同取心工艺之间的优势互补,最终降低了施工风险、确保了钻孔质量、节约了施工成本、缩短了工期。
深部钻探;取心技术;盐矿普查
沧州深部盐矿普查工作始于2012年。截止2016年底,已先后施工完成CY-1孔、ZK001孔、ZK002孔3个勘探孔,钻孔深度均达到深及特深孔级别[1]。以沧州盐矿普查钻探工程为依托,我队开展了沧州深部钻探、大口径盐矿取心钻进技术研究,通过对已完钻孔的施工总结研究,指导后期取心工作。特别在2016年指导施工完成ZK002孔钻探取心工作,采用了“双孔方案”,将常规岩心钻探技术与大口径钻井取心技术组合应用,最终钻探深度3290.12 m,应用效果良好。
1 组合取心技术方案
1.1 钻遇问题分析
以往完成了CY-1孔,孔深3000 m,取心段1650~3000 m;ZK001孔,孔深3451 m,取心段2300~3451 m。2016年计划施工ZK002孔,设计500 m至终孔全部取心。这种超3000 m全孔段的钻探取心工作,在工区内尚属首例,据以往经验,钻进中将遇到如下问题。
(1)地质条件复杂。工区是典型的新生界沉积盆地,勘探目的层为古近系沙河街组。区内连续沉积了新生代各组地层,包括第四系、新近系的明化镇组和馆陶组、古近系东营组和沙河街组(甚至钻达孔店组)等,不同时代成岩性的差异很大,缩径、坍塌、漏失、溶蚀将是施工面临的主要问题。在单孔内完成500 m至终孔的全部取心工作,即要克服上述所有的施工问题,风险大大增加。
(2)钻孔结构设计困难。重视钻孔结构设计,是保证安全高效施工的关键[2]。按照常规技术思路,浅部为非稳定地层,不同特性的地层需要套管层层护壁,每下一层套管孔径即要小一级,终孔要求矿层取心直径达到90 mm以上,如此计算,开孔直径需要很大,需要不断地取心再扩孔、下套管,如此施工难度倍增。
(3)工期难以保证。全孔段的深部钻探取心,施工速度慢,2016年内很难完工。
(4)资金难于确保。由于地质条件、工期、施工难度等综合因素的影响,按照CY-1孔、ZK001孔的全孔段大口径钻井取心方法施工,勘探经费明显不足。
1.2 技术方案
1.2.1 取心方式选择
借鉴目前类似工程,获取岩心的方式可采用绳索取心及提钻取心。分析了河南盐矿绳索取心方法[3-4]发现,其取心直径无法满足我们目的层岩心直径要求。大口径绳索取心的应用在铀矿深钻、科钻一井等[5-7]工程均有应用,多数均是成岩性较好的地层,地层固结、孔壁稳定。与工区地层相近的大口径绳索取心方法,在河北赵县地热井施工中有所应用,然进尺短、打捞频繁,影响施工效率[8]。即使下部成岩段使用绳索取心方式,上部的松散半胶结层仍需下套管护壁,会提高护壁成本;购置满足岩心直径要求的大口径绳索取心钻具,其强度及钻机的提升能力都是问题,且钻具价值不菲。综合比较,采用绳索取心的方式不可行,因此选用提钻取心。该方法在石油天然气钻井取心、盐矿取心中广泛应用[9-13],且在CY-1孔[14]、ZK001孔取心施工中已成熟应用。
1.2.2 组合取心技术选择
确定了提钻取心方式,即要考虑在此方式前提下提高施工效率的问题。参考科钻施工案例[6,15-17],我们也设计采用了双孔方案。双孔方案即由2台钻机同时施工,共同完成ZK002孔取心工作,在浅部500~2000 m取心由常规岩心钻机完成,该段施工非目的层,对岩心直径无特殊要求,取心直径可适当减小,常规岩心钻机即可完成。2000 m至终孔为近目的层孔段,因岩心直径的特殊要求,需使钻孔口径增加、孔深增加,采用大功率石油钻机完成。因此ZK002孔设计成ZK002-1主孔(深部)和ZK002-2副孔(浅部),深、浅钻孔间距59 m,在同一场地同时施工,将大口径钻井取心与常规小口径钻探取心技术进行组合应用,完成取心任务。双孔孔身结构见图1。
1.3 可行性分析
综合分析,采用双孔取心方案可降低单孔长段取心所遇的地质风险,简化钻孔结构,以确保工期,降低成本,切实可行。
图1 ZK002孔孔身结构示意图
(1)双孔方案完全满足目的层内岩心直径(>90 mm)的要求。
(2)浅部2000 m以浅采用常规小口径取心钻进,比采用大功率石油设备钻井取心可明显节约成本[16]。
(3)深、浅2孔同时施工,施工速度明显提高,可确保工期。
(4)取心段不同,选用设备不同,最大限度地发挥了设备优势。
(5)施工安全得到了保证。风险较高的主孔,取心段缩短,2000 m以浅段采用全面钻井工艺,快速穿过松散层,其成孔质量可靠,能够为下部目的层取心创造优良的钻孔条件。将上、下孔段分开,主孔可以借鉴CY-1孔、ZK001孔以及石油钻井取心的施工经验,副孔取心可借鉴以往工区内2000 m以浅的地质取心经验,相对施工风险大幅降低。
2 施工工艺
2.1 施工机具
主要施工设备型号及参数见表1。
表1 钻探取心机具
注:ZK002-1孔选择庆申-98-Ⅱ型取心筒,为单动双管结构,岩心筒外筒Ø180 mm×144 mm×18 mm(外径×内径×壁厚),内筒Ø127 mm×112 mm×7.5 mm,单节筒9 m左右。
2.2 施工关键技术概述
2.2.1 主孔施工
2.2.1.1 长筒取心
采用双节筒取心,力求提高回次进尺。经统计,主孔取心段内进尺达到16 m以上的为56个回次,达到8~16 m的23个回次,8 m以下仅13个回次(多数为机械故障),满管取心占绝对优势,一定程度上提高了施工效率,且岩心呈完整柱面,主孔岩心见图2,实测岩心直径为95~98 mm。
图2 主孔岩心
2.2.1.2 钻头优选
合理选择钻头类型,以适应不同的地质层段。经过几年来在沧州深部钻探施工经验总结,将工区内揭露的地层划分为若干层段单元,适应不同层段[18],定型了薄片硬质合金、大小齿PDC复合片等4种类型的钻头,根据每个回次取心钻速、钻头切削刃磨损情况及时进行钻头选型。
2.2.1.3 充分发挥泥浆护壁作用
主孔从开孔的松散层逐步钻穿至微胶结、半胶结、胶结性砂泥岩、钙质泥岩、石膏泥岩、石膏盐岩等地层,各段地层不稳定因素不同。我们采用了四段式的泥浆体系[19-20],最终确保了长裸眼段孔壁的稳定,各段性能见表2主孔分段泥浆性能一览表,同时按照钻井工艺常规技术要求,采用振动筛、除砂器、离心机三级固控,确保泥浆性能稳定。
2.2.1.4 钻进参数优化
由于钻遇地层各段成岩特征具有较大区别,表现在钻进特性上的不同。经在典型孔段内反复试验调整,最终确定了最优钻进规程,主孔取心钻进参数详见表3。
2.2.1.5 动力改造
为降低施工成本,将用于主孔施工的石油钻机进行动力改造,原出厂配套的2台1000 kW 195柴油机动力,改造成由2台355kW电动机并车的动力输入方式,同时保留一台柴油机动力备用。通过施工检验,这种改造可以满足深部钻井取心期间小泵量、低钻压、低转速的运转工况。动力改造后,大幅降低了设备的动力费用。参考CY-1孔施工期间柴油动力耗油量,折合2016年柴油价格,同样钻机月均电动力费用仅是柴油机动力费用的36%。
表2 主孔分段泥浆性能
表3 主孔取心钻进参数
注:本表只统计取心钻进孔段,以沙河街组地层为主;钻头外径为215.9 mm(8in),内径101 mm;平均钻速=该孔段内钻进长度m/纯钻时间h。
2.2.2 副孔施工
2.2.2.1 孔斜控制
副孔施工虽然也是采用钻铤加压的方式,但由于整体加重钻具细,其刚度远不及主孔钻具,因此孔斜控制是难题。通过钻进过程测斜检测,顶角偏斜较大的孔段往往发生在塑性较强的层段内,例如钻进至1350~1370 m段时,顶角由8.5°突增至12.0°,该处正处于进尺极慢的大段泥岩层内。最终导致该孔在钻进至1069、1508 m时进行了纠斜。塑性层段现场主要以增加钻具刚度、控制钻压为主,增加Ø105 mm钻铤,控制钻压上限不超钻铤悬量的70%,同时加长岩心管,利用粗径钻具的导正作用确保钻孔垂直度。
2.2.2.2 水敏性泥岩段取心质量控制
工区1800 m以浅地层(明化镇组和馆陶组)成岩性差,富含大段水敏性地层,其钻进特性是钻速低、孔壁坍塌,取心质量差。分析认为,因采用单管取心钻具,在钻速较低时,单回次钻进时间的增长加剧了泥浆对岩心的冲蚀,加之成岩性较差,导致岩心表面冲蚀呈沟槽,严重时不成柱状,而钻速较快的回次不存在此现象。改进措施主要是以取出的岩心质量为标准,严格控制回次纯钻时间。通过在750~1659 m不同深度钻进试验,一般回次纯钻时间控制在2~3 h时即可保证岩心质量。以纯钻时间来控制回次进尺,使取心质量得到了提高。而非水敏性孔段,进尺放宽。
2.2.2.3 单、双管钻具的应用
在单管取心质量较差的孔段,参考类似案例[21],试验性地应用了单动双管钻具。对比1195~1361 m(对应150~200回次)段内单、双管钻具取心情况,单、双管取心效率对比见图3,可见单动双管钻具取心钻进机械钻速普遍较低。在该段内统计单管取心42个回次,平均采取率95%,双管取心9个回次,平均采取率94%,取心质量相近,因此浅孔内未普遍采用。双管钻进取心方法还有待以后进一步完善并研究试用。
注:单动双管取心分别是154、155、156、157、189、190、193、194、196回次,累计9个,其余为单管取心。
图3单、双管取心效率对比图
2.2.2.4 泥浆固控
钻进中地层造浆严重,泥浆质量的控制很关键,机台虽配备了振动筛、除砂器,但在局部孔段钻进期间,泥浆密度仍居高不下。现场采用定期排浆的方法,力求降低泥浆固相,以提高钻进效率。施工期间一般泥浆性能控制范围:马氏漏斗粘度35~40 s、密度1.10~1.25 g/cm3、失水量10~15 mL/30 min,该性能范围基本可满足正常钻进效率。施工时重点关注密度指标,在现有固控措施下,密度超限时,即考虑排浆措施。
2.3 取心技术对比
通过ZK002孔深、浅孔段钻探实践,对两类工艺效果进行对比。以2012年CY-1孔所用的钻井取心工艺与2016年ZK002-2孔常规岩心钻探取心工艺进行比较,同样钻进1650~2000 m段,两类方法施工效率、质量效果数据见表4。就本工程而言,对比两类工艺,取心效率相近。岩心钻机与石油钻机相比,施工成本明显降低,因此2000 m以浅采用常规岩心钻探取心工艺是合理的。
以ZK002孔施工期间所获得的施工数据,对比两类钻机所代表的两种取心方法优劣势,见表5。
表4 取心效果对比
表5 取心方法优劣势对比
通过双孔方案的实施,可见2种取心工艺在沧州深部钻探中可以优势互补。
3 结论及认识
通过在ZK002孔中钻井取心和小口径钻探取心工艺的应用,获得了以下认识体会。
(1)把大口径钻井取心方法与小口径岩心钻探取心方法组合,应用于工区的深部钻探,深、浅结合,发挥了各自设备、工艺优势,方法可行,可以确保质量,有利于降低成本。
(2)在深部全孔段取心作业中,双孔方案明显降低了施工风险,提高了施工效率。
(3)四段式的泥浆护壁工艺适合沧州工区深部钻探施工,可以满足大口径取心要求。
(4)对于工区内连续大段水敏性地层的特性,钻进效率偏低,还需继续完善钻进技术、探索新的钻进方法。
(5)浅孔段内双管钻具应用不成功,还需进一步试用研究。
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ApplicationofDouble-holeDesigninDeepCoringDrillinginCangzhouSaltMine
/JINGLong,LIWei,CUIGuo-shu
(Hebei Bureau of Geology and Mineral Resources No.4 Hydrological Engineering Geology Team, Cangzhou Hebei 061000, China)
In Cangzhou deep salt mine survey project, coring in 500~3290m section of the completed ZK002 was carried out. Deep and shallow double-hole was designed and geological and petroleum drilling equipments were used respectively. The conventional core drilling technology and drilling coring technology were combined to realize the complementary advantages of 2 types of equipment and different coring processes, the construction risk reducing, drilling quality ensuring, construction cost saving and construction period shortening.
deep drilling; coring technology; salt mine survey
2017-02-21;
2017-10-08
沧州市科技局项目“沧州深部钻探技术研究”(编号:151305001);河北省地矿局科技项目“沧州深部大口径盐矿钻进技术研究”(编号:454-0601-YBN-MU6P)
景龙,男,汉族,1978年生,探矿工程专业,从事钻探及钻井技术和管理工作,河北省沧州市新华区蔡御街,jing_longd@163.com。
P634
B
1672-7428(2017)11-0016-05