薄壁不锈钢环管成形及焊接工艺研究
2017-11-28熊长炜范四立舒雨锋
熊长炜 范四立 舒雨锋
摘 要:针对企业生产工艺中主要问题,对生产工艺进行了分析,提出了采用激光切割连接件的工艺方法。设计了回转焊接工作台的台面、压紧机构和翻转机构,还需配套自动焊接机构,才可以提高工作效率和降低成本。
关键词:小直径薄壁不锈钢管;环形焊接;焊接
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.23.006
1 企业产品工艺现状
企业的产品(如图1所示)是由连接管1、连接管2、小环管、大环管和中心进气管件(如图2所示)等多個薄壁不锈钢管焊接而成,其中有两个不锈钢管需要由直管弯曲成圆环形。产品设计时考虑到外形的美观,大环管的外径?19mm,管壁厚为1mm大环管的环形外径为?619mm;连接件1、连接件2和小环管的外径是?16mm,管壁厚为1mm,小环管的环形外径?316mm;中心进气管件的外? 27mm,在其上开M20螺纹进气接口;中心进气管件的螺纹连接用于燃气进气,在大环管和小环管上分别开有12和6个?4小孔用于燃气出气。产品主要用于户外休闲设备碳炉燃气输送及其燃烧,用于野炊或者户外取暖,产品主要外销到欧洲和美洲大陆。
2 环管成形及焊接工艺技术分析
企业使用6m长的直管弯成弹簧形状后切割,再焊接成大环管和小环管,成形后的环管其形状不规则,造成与其他管件的焊接处的缝隙大小不一样,缝隙相差较大,焊接困难,焊接效率很低。经过对企业产品成型和焊接工艺分析,总结有以下几项问题存在。
(1)由6m长直管弯成螺旋管(如图3和图4所示)后经过切割,两端切口圆截面中心相距19mm(如图5),经过强行压平后,大环管的周长比实际的要长,误差为1.9%;小环管的周长也比实际长,误差为2.7%;这种情况虽然对环管成形影响不大,误差较小,但还是有影响。
(2)连接件1和连接件2的切口成型采用冲压工艺,冲出的切口粗糙和和理论尺寸相差太大,如图6和图7所示,这是造成焊接处的缝隙大最主要的原因,理论焊缝如图8和9所示。
(3)焊接工作台2的固定槽太过松弛,没有起到应有的限制固定作用。
3 成形及焊接工艺技术改进
经过对企业环管成形工艺及焊接工艺分析后,采取以下方案改进。
(1)抛弃连接件1 和连接件2的冲压成形工艺方法,采用激光切割成形的方法,这样的产品相对接近理论形状和尺寸精度,如图11所示。
(2)小环管采用单独焊接工作台1进行焊接,如图10 所示,将一圈螺旋管压入图5平台槽中,将焊接处放在如图10所示开口处焊接成为环管初步设计环形槽的直径为?17mm。
(3)设计出新的焊接工作台2台面结构如图12所示,台面由电机带动旋转。
焊接工作台2的压紧机构中压件1有2个,压件2有4个,支撑件4个,气缸一个。气缸伸出时,压件压紧大环管和小环管。
(4)将焊接成环管的小环管、4个连接件1、4个连接件2 、大环管和中心进气管件全部放在焊接工作台2上,整体焊接。将小环管和大环管放入焊接工作台2后,按下压紧按钮,机构将大环管和小环管压住,然后放入连接件1和连接件2,再焊接。
(5)焊接翻转机构如图14所示。当上面焊接完成后,由左右两个水平伸缩气缸伸出,左右两个夹紧气缸夹紧大环管,上下伸缩气缸伸出将整个焊接件举起,由步进电机将整个焊接件翻转180度后,上下伸缩气缸缩回,加紧气缸松开,水平伸缩气缸缩回,进行背面焊接。
(6)设计出自动机构带动焊枪自动焊接,设计焊枪的运动轨迹,编制焊接控制程序。焊接工作台设有4个工位,每次旋转1/4周,旋转一次,换一个工位。
4 总结
企业认可生产工艺改进方法,短期的投入成本较多,长期的成本是降低了;减少了人工,降低了劳动强度。工艺改进的难度最大投入最多的核心内容机器视觉自动焊接系统,实现完全自动化。
课题项目:东莞职业技术学院政校行企项目,编号:政校行企201504
作者简介:熊长炜(1982-),男,河南信阳人,硕士研究生,教师,主要研究方向:产品数字化设计与制造和机电控制技术教学与技术研究。endprint