APP下载

1000MW超超临界制粉系统优化改造试验研究

2017-11-13胡乔良徐洪艳林翔

中国科技纵横 2017年19期
关键词:磨煤机节能

胡乔良++徐洪艳++林翔

摘 要:针对某电厂一台1000MW超超临界锅炉的制粉系统进行优化改造。对原有一次风喷口安装新型旋转喷嘴环,改变磨煤机加载力控制方式和制粉系统热工控制方式,从而改善燃烧效率以及飞灰含碳量。

关键词:制粉系统;磨煤机;一次风量;煤粉细度;节能

中图分类号:TK223.25 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2017)19-0162-01

中国是能源消费大国,燃煤发电机组占能源消耗的首位。提高燃煤机组效率、降低污染排放是众多电力科研人员不懈追求的目标[1]。超超临界机组发电效率比超临界机组高6~8%,比我国目前广泛应用的亚临界机组高10%以上[2]。一台超超临界机组供电标准煤耗为275g/kWh,而一台采用最先進技术的600MW亚临界机组供电标准煤耗为310g/kWh,降低了11%[3]。因此,发展高参数超超临界发电技术是中国电力发展的必然趋势。长久以来,人们过分关注主机设备的能耗分析与研究,对辅机设备的经济运行状况关注较少。相对而言,火电厂辅机设备存在的问题较多,其对机组的经济运行有着重要影响,但未能得到应有的重视[4]。有计算表明,对于制粉系统来说,仅考虑煤粉细度一项:当煤粉均匀性指数增加0.1时,大型锅炉效率可以提高0.15~0.2%;当煤粉细度由R90=21%下降到R90=14.4%时,锅炉效率可以提高0.25%[5],可见,对制粉系统优化改造,对火电厂节能降耗意义非凡。

1 机组概况

1.1 锅炉系统简介

某电厂采用东方锅炉股份有限公司超超临界变压直流燃煤锅炉,型号DG-3100/26.15-Ⅱ2,一次再热,单炉膛π型,旋流燃烧器前后墙对冲燃烧方式,尾部双烟道结构,固态排渣,全钢构架,全悬吊结构,平衡通风,露天布置。采用低NOx旋流煤粉燃烧器48只,分三层布置。锅炉主要设计参数见详表1。

1.2 磨煤机及煤质参数

制粉系统采用正压直吹式,由两台一次风机提供介质流动动力,磨煤机采用MPS290型中速辊式磨煤机,另配有两台密封风机提供密封风。磨煤机主要设计参数详见表2,煤质资料见表3。

2 制粉系统改造方案

2.1 制粉系统存在的问题

在机组运行过程中,制粉系统逐渐暴露出如下问题:(1)一次风量较大,制粉单耗偏高,造成较大的电能损耗,同时影响磨煤机内部流场分布。(2)石子煤排放不畅,粒径不均,造成石子煤仓板结严重。随着石子煤仓内部温度升高,掺杂在石子煤中的碳粒自燃,烧毁密封圈,带来设备的损坏。(3)煤粉细度偏大,均匀性指数较低,造成锅炉不完全燃烧损失增大,锅炉燃烧效率降低。基于以上观测分析可知:机组的制粉系统存在较大的节能潜力,通过改造优化后可以大幅度提高运行经济性。

2.2 制粉系统改造方案

针对制粉系统存在的问题,笔者通过对国内外先进技术的分析研究认为:制粉系统可以进行以下改造,方案如下:(1)对原有一次风喷嘴环重新进行设计,安装新型旋转喷嘴环,并调整折向挡板开度,使其与改造后的系统相适应。(2)将加载力控制方式改为在线控制的变加载方式。如此磨煤机可实现空负荷启动,提高低负荷适应性,减小变负荷时磨煤机出力变化太大对机组造成的冲击,增强机组动态响应特性。(3)对制粉系统热工控制做出相应改造,用在线智能控制代替程序控制。

3 结语

一次风机在整个厂用电系统中占有较高的比重。单台机组制粉系统改造后,一次风量下降14%左右。若整台机组磨煤机全部更换改造,忽略空预器漏风因素影响,则一次风机总风量大约可下降14%。一次风机电机功率2500kW(磨煤机电机功率1120kW),可见此次改造为一次风机挖掘了相当大的节能潜力。

参考文献

[1]朱桠麟,李雷,涂洁磊,等.中国能源博弈世界能源[J].文山学院学报.2013,26(3):100-105.

[2]樊泉桂.超临界和超超临界锅炉煤粉燃烧技术分析[J].电力技术,2006,(2):23-25.

[3]沙龙.1000MW超超临界褐煤锅炉燃烧技术研究[D].博士学位论文.哈尔滨工业大学.2014.

[4]于新颖,王浩.火电厂主要辅机能耗现状与节能潜力分析[J].电站辅机,2009,(1):1-3.

[5]李青,张兴营,徐光照,等.火力发电厂生产指标管理手册[C].中国电力出版社,2007.

[6]GB10184-88《电站锅炉性能试验规程》[S].

[7]DL467-2004《电站磨煤机及制粉系统性能试验》[S].endprint

猜你喜欢

磨煤机节能
对磨煤机进行8421编码的甩负荷控制优化
筒式磨煤机用三相异步电动机电磁性能计算与分析
中速磨煤机密封风系统的优化
浅析暖通设计的问题
MTZ3573型钢球磨煤机应用高铬球的经济性分析
磨煤机冷、热风调节
双进双出磨煤机及给煤机控制策略改进