淀粉生产废水达标处理工艺设计
2017-11-04周鑫
周 鑫
(江苏省苏力环境科技有限责任公司,江苏南京 210029)
淀粉生产废水达标处理工艺设计
周 鑫
(江苏省苏力环境科技有限责任公司,江苏南京 210029)
采用以气浮+A2O工艺为主的生产工艺处理某食品厂淀粉废水,有效去除有机物,处理后出水达到天津市《污水综合排放标准》(DB12/356—2008)的二级排放标准。
淀粉废水;气浮;A2/O;达标排放
1 工程概况
某食品有限公司主要生产生面筋、小麦淀粉等,在面筋生产工序后期,用清水反复搓洗面团,所产生的含有活粉及其他杂质的废水形成淀粉废水,现将淀粉废水收集,进行淀粉的沉淀回收,但上清液仍含有一定的可溶性淀粉,若直接排放,对周边水环境产生不利影响。
2 水质情况及工艺设计
2.1 水量、水质情况
根据该食品公司提供的相关材料得知,该淀粉废水处理量为50t/d,处理后出水达到天津市《污水综合排放标准》(DB12/356—2008)的二级排放标准,设计进出水水质如表1所示。
表1 设计进出水水质一览表
2.2 工艺设计说明
从表1中可以看出该废水为酸性、有机物含量较大、氮磷元素较低,根据水质情况,处理的主体工艺为气浮+A2O工艺,处理工艺流程如图1所示。
图1 工艺流程图
该工艺通过为期半个月的调试运行后,现已正常运行,目前通过该工艺处理出水均达到天津市《污水综合排放标准》(DB12/356—2008)的二级排放标准。
3 工程设计
该工程主要主要配套设备如表2所示。
该淀粉废水工程总投资86万元。该工程运行费用为2.2元/t,其中电费1.3元/t(正常运行功率约12kW,平均电费0.7元/kW·h)、药剂费0.5元/t(包括碱液、营养盐、絮凝剂费用)、人工费0.4元/t。
表2 主要配套设备
4 结论
随着节能减排工作的实施、天津市环境保护要求的提高,该污水处理站的建设势在必行;本项目采用以气浮+A2O工艺为主的生产工艺处理某食品厂淀粉废水,有效去除有机物,通过该工艺处理后达到天津市《污水综合排放标准》(DB12/356—2008)的二级排放标准。
Process Design of Starch Production Wastewater
Zhou Xing
Starch wastewater from a food factory was treated with flotation+A2O process.The effluent was treated effectively to meet the secondary emission standard of Tianjin “Integrated Wastewater Discharge Standard”(DB12/356-2008).
starch wastewater;air floatation;A2/O;discharge standards
X792
B
1003–6490(2017)10–0207–01
2017–07–20
周鑫(1983—),男,江苏南京人,助理工程师,主要从事环境监测和环境污染治理工作。