锅炉补给水系统设计存在问题及改造
2017-10-19周建东郭佳鑫
周建东+郭佳鑫
摘 要:目前锅炉补给水全膜处理方式,以其独特的优点在水处理领域被大量應用。对电厂锅炉补给水系统中存在的一些问题进行了总结。并对此进行了一些相应的改进和完善,确保了补给水设备安全可靠的运行。在延长设备使用寿命,节约经济成本中都有明显的作用。
关键词:锅炉补给水;设计;存在问题;改造
中图分类号:TK223.52 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2017)17-0144-02
电厂新建2×600MW空冷发电机组项目,一期工程建设规模为2×600MW空冷发电机组。锅炉补给水处理系统采用超滤、反渗透加EDI的全膜水处理工艺流程,系统最终出力为2X70t/h。电厂锅炉补给水的系统流程设计为:原水加热—反应沉淀池—澄清水池—盘滤—超滤—超滤水箱—一级反渗透—一级反渗透水箱—加碱—二级反渗透—二级反渗透水箱—EDI—除盐水箱。
1 反应沉淀池系统存在的问题及改进
反应沉淀池系统改造前后对照图1所示,回用水池为超滤反洗和盘滤反洗时的存水水池。原有的设计为回用水池的水通过回用水泵送至2#反应沉淀池进行回收利用。由于超滤反洗、盘滤反洗时的排水中有超滤、盘滤运行时的分离出来的污物,使回用水池的水质较差。按照原设计只进入2#反应沉淀池,2#反应沉淀池的进水水质不稳定,加药系统的药量不好控制,引起2#反应沉淀池的出水水质不合格。同时此种设计方式存在问题,如2#反应沉淀池的如有故障需要检修,则回用水泵不能运行,超滤和盘滤装置就不能正常的运行,影响正常制水工作。两套反应沉淀池不能起到很好的备用作用。更改后将回用水泵的出水引接至1、2#反应沉淀池进水的母管上,总来水对回用水进行稀释,两套反应沉淀池都进入[1]。水质的变化相对较小,加药系统的药量容易控制,而且两套的产水都能达到后续的设备的进水水质要求。同时无论任何一反应沉淀存在故障检修,都不会影响正常的制水工作。
2 超滤浓水系统问题
超滤的产水作为后续一级反渗透装置的进水,浓水设计进入澄清水池回用,与反应沉淀池的产水通过澄清水泵进入盘滤和超滤。这样就是浓水中的杂物不能排出,在超滤系统中循环,只有反洗的时候排出一小部分。长期的运行导致澄清水池的水质越来越差。盘滤、超滤装置的差压上升的较快,不得不进行化学清洗和对澄清水池进行清淤工作。后将超滤浓水的排水引至回用水池,通过回用泵再进入反应沉淀池,让其在反应沉淀池进行混凝反应,使其沉淀,通过每天对反应沉淀池的排泥排出系统。经过如此的更改即延长盘滤、超滤化学清洗的时间,同时保证了超滤装置的产水水质。
3 超滤、反渗透化学清洗水箱加热问题
超滤、反渗透化学清洗水箱的加热为电加热器,加热器安装在清洗水箱上部。运行中发现由于加热器材质为碳钢,而进行超滤、反渗透化学清洗是的需要的酸碱液分别进行清洗,往往酸液的PH较低,达到了PH≤2。对电加热器造成一定的腐蚀,同时清洗时算配的酸碱液位只有一半的高度,导致部分加热器暴露在空气中,不能进行冷却温度较高,而浸没底部的温度较低,以致在化学清洗使用两次后,从清洗液位面的位置断裂,无法进行正常的化学清洗工作。后改造为蒸汽加热,清洗箱内部的使用316L的不锈钢材质管道。将进汽管深入到距离清洗箱底部的100mm的位置,为了均匀的配汽将管道底部进行封堵,在下部100mm的管壁上开直径5mm的多个通汽孔。汽源来自化学冬季防冻的伴热蒸汽管道,经过改造后目前一直安全可靠运行。
4 澄清水泵底部是否安装底阀的问题
澄清水泵设计为排吸泵,泵体带有存水的水箱,首次启动时向水箱内注满水。利用叶轮旋转而使水产生的离心力来工作的。水在离心力的作用下,被甩向叶轮外缘,经蜗形泵壳的流道流入水泵的压水管路。水泵叶轮中心处,由于水在离心力的作用下被甩出后形成真空,水池中的水便在大气压力的作用下被压进水箱,叶轮通过不停地转动,使得水在叶轮的作用下不断流入与流出,达到了输送水的目的。泵停止后由于进水管在水箱上部,水箱内的水不会倒流至水池,所以此排吸泵不同于老式的离心泵。在底部装有防止停泵后泵体内水的倒流,以便下次启动。安装时在底部安装了底阀。引起了系统管路阻力的增加,使此泵的出力降低不能达到额定的流量,后将三台泵的底阀全部拆除,此泵出力达到了额定的流量[2]。
5 化学实验室用除盐水的问题
除盐水供水改造前后对照图2所示,主厂房机组凝补水箱的高度为8米,化学除盐水箱高度为15m,日常的机组补水不需要启动除盐水泵,通过除盐水箱与凝补水箱的高度差,即利用重力自流补入凝补水箱。化学实验室的实验用除盐水取自除盐水泵供主厂房的母管上。化学实验综合楼为三层高度12m,由于日常的除盐水箱保持水位在10-14m之间,导致实验室用水水压不足,有时三楼甚至没有水。所以必须通过启动除盐水泵来满足实验室的用水需要。除盐水泵额定功率37KW,电流70A,仅仅只为了提高管道的压力而启动除盐水泵,造成了极大的电量浪费。通过改造在实验室用水管路上加装一台电机功率为2.2KW,流量为4吨/时,扬程为50m的的管道泵,极大的解决了需要启动37KW的除盐水来满足实验时用水的要求。实验室用除盐水时只需启动管道即可,此改造根据现场的运行核算,每天可节约电105KW.h,每年节约电费约10900元,而安装的管道泵的价格为3600元。此改造有着极大的经济效益。
6 结语
电厂锅炉补给水系统设计第一要务就是保证系统运行稳定,除盐水能源源不断地供应锅炉用水。由于最初的一些不合理设计和现场的安装存在的问题,补给水设备投运后产生影响运行的问题。对存在问题进行认真分析找出原因所在,进行相应的更改。我厂锅炉补给水系统运行中存在的问题,并对此进行了一些相应完善,确保了补给水设备安全可靠的运行。在延长设备使用寿命,节约经济成本中都有明显的作用。
参考文献
[1]曾杭成,熊靓慧,吕海峰.锅炉补给水处理系统工艺设计及运行[J].工业水处理,2014,(4):90-92.
[2]张晓琴,杜丽霞.锅炉补给水处理系统优化设计[J].中国科技信息,2014,(22):190-191.endprint