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应急推进电机电流偏大问题分析及思考

2017-10-14朱广成韩锡岭

船电技术 2017年5期
关键词:调节器励磁功率

朱广成,韩锡岭



应急推进电机电流偏大问题分析及思考

朱广成,韩锡岭

(92337部队,辽宁大连116023)

本文对某艇应急推进电机试验时电流偏大问题原因进行分析,介绍电机整改方案,给出了整改前后及与首艇试验数据对比分析情况,以及由此问题引发的思考。

潜艇 应急电机 电流 台架试验

0 引言

应急推进装置为某型潜艇动力系统的重要组成部分,用于主推进方式失效时的应急推进,保证潜艇具有低速航行能力,应急电机的运行的稳定性与可靠性显得尤为重要。某型艇在航行试验期间出现应急推进电机电流偏大现象,引发各单位高度重视。

1 试验现象

某型潜艇应急推进电机水上航行试验时,推进电机电流随转速增大持续增长,试验时电流最高达240 A(此电机规定的额定电流为188 A),因电流和转速无法稳定停止试验,数据如表1所示。

2 原因分析

依据应急推进电机工作原理及试验数据,从以下几个方面进行分析。

2.1应急推进系统负载偏重

槽道推进器功率[2]=电机输入功(电机输入电压×电机输入电流×电机效率90%),由该艇试验结果绘制出槽道推进器功率与转速关系曲线,得出槽道推进器总功率比理论值大2 kW。

2.2转速偏高

由于电机额定转速为650 r/min而实际电机出厂转速偏高、负载特性偏硬,使槽道推进器与电机在较高转速点匹配运行,导致电机输出功率较大,电机本身没有转速调节功能,对匹配点电机转速无法控制,导致电机的电流偏大。

2.3电机风机的功率偏小

该型艇首艇风机功率为1.1 kW,而后继艇风机功率为0.37 kW,导致电机在负载较重时温度升高过快,温度升高导致电机转速不断上升,使电机拖带螺旋桨的功率也不断增加,电流也不断加大,恶化了电机与负荷的匹配特性[1]。

2.4系统与设计有待完善

该型潜艇系统采用的是槽道推进器和无调节直流幅压推进电机,当应急推进电机电流偏大时,系统没有电机特性和负载特性偏差的调节手段。

3 整改措施

通过对推进电机电流偏大问题的原因分析,考虑电机在艇上能进行维修的空间,采取了如下改进措施:第一、更换应急推进电机的冷却风机,改善电机的冷却效果,使电机工作时的温度稳定在指标规定值内[3,4]。第二、增加励磁调节器,直流电动机的转速=(-)/,其中、、、、分别为电枢电压,电枢电流,电枢电阻,电势常数和气隙磁通。由于气隙磁通是由励磁电流和磁化曲线决定的。在原电机并励磁绕组回路中串入一个直流电源,增加电机励磁,当励磁电流增加时,气隙磁通相应增加,从而达到降低电机转速,最终达到降低电机电流的目的。

4 对比结论

4.1整改后电机电流与首艇对比情况

整改后,重新进行了验证试验,收集整理了相关数据并进行了分析,整改后本艇电机电流数据与同型首艇电机电流数据,分别见数据表2、表3。

根据整改后试验数据和首艇试验数据绘制电机电流随时间变化,如图1所示(蓝色为本艇整改后电流,紫色为首艇电流)。

由图1可以看出:1、整改后推进电机经过码头和海上试验,电机工作一段时间后,电流稳定在207 A,但每个工作时间段上电流值都高于首艇,且高于电机的额定电流,同时电机的功率也高于额定值,电机的参数与技术规格书比有了变化。2、虽然电机电流能稳定工作在一个固定值,但电机的控制部分与首艇比,多了一套励磁调节器,技术状态有了变化。

图1 整改后与首艇电流对比图

4.2本艇整改前后对比情况

右应急推进电机加装励磁调节器后,依据整改前后的试验数据,绘制了电机转速随时间变化和电流随时间变化图表,见图2、图3(蓝色为原电机的转速和电流,紫色为增加励磁调节器后转速和电流)。

图2转速对比图

图3电流对比图

由图2、3可以看出,增加励磁调节器前,电机的转速和电流随时间变化不断增加且不稳定;增加励磁调节器后,开始阶段电流上升,电机运转一段时间后,电机转速和电流趋于稳定。在码头和海上试验时,电机工作正常,后续对左应急推进电机也增加了励磁调节器,试验情况和右机相同。经试验验证,通过增加励磁调节器改变电机的工作电流是可行的方案,可达到降低电机转速和电流的目的。

5 思考

5.1故障分析要注重关联性,把握故障现象的本质问题

设备的故障现象总是存在一定因果关系,加强对相关联设备的了解,进一步把握故障规律,能够为排解问题提供客观上的数据及状况依据,避免在分析故障时走弯路,提高工作的时效性。

5.2加强建造过程中的质量控制,提高航行试验效能

在装备的施工设计以及船台建造、检验过程中要加强质量控制,查找薄弱环节,尽可能的使故障问题得以暴露、解决,减少航行试验过程中的故障发生频次,缩短试验周期,提高航行试验效能,确保提供给部队的装备顶用、耐用、实用。

5.3开展充分试验

充分试验是检验装备质量的根本途径。要求每台设备在出厂前,应进行充分的台架试验,对各项指标进行检测,要制定切实可行的试验方法与质量验收标准,加强相关试验技术保障手段研究与应用[5],确保设备工作可靠性和稳定性试验标准可信、方法科学、结论准确。

5.4对技术状态变化设备技术闭环

潜艇上的设备在部队使用过程中,会出现一些故障,经维修后对于那些技术参数和原理结构没有改变的设备,应做相应的记载。但对于如此次电机励磁电路的整改,整改后设备的原理和技术参数发生了变化,针对这些改变,技术责任单位应进行可行性论证和特性试验,同时要将改变后的设备技术状况和参数上报相关部门,经批准后重新下发设备技术说明,并将更改后的技术资料备案,技术上闭环。

[1] 谭达明. 内燃机振动控制[M]. 成都:西南交通大学出版社, 1993.

[2] 张世义. 汽车动力传动系统双质量飞轮式扭振减振器特性分析[J]. 现代制造工程, 2007,(9):120-124.

[3] Plint M, Martyr A. Engine testing theory and practice[M]. 2nd Edition. London: Butterworth and Heinemann, 1999.

[4] 陈举华, 秦惠芳, 于浩. 小子样机械系统可靠性分析与预测研究[J]. 农业机械学报, 1999, 30(6): 31-35.

[5] 陈举华. 机械结构模糊优化设计方法[M]. 北京:机械工业出版社, 2001. 162-163.

Research on Overcurrent Occurred in Emergency Propulsion Motor

Zhu Guangcheng, Han Xiling

(No.92337 of PLA, Dalian 116023, Liaoning, China)

TM346

A

1003-4862(2017)05-0063-03

2016-12-15

朱广成(1966-),男,高级工程师。研究方向:舰艇机械与电气。

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