某发电厂动力管道振动问题的分析及减振治理
2017-09-27赵卉
赵卉
摘 要:针对某发电厂的低压给水管系的振动进行了检查和测量。振动给机组的安全运行带来了隐患。通过测量和分析,发现其原因为管系约束不够、管系刚度不足产生的受迫振动。通过振动计算分析和测量掌握了主低压给水管系的振动特性,结合管道实际情况制定了以加强管系约束、增大管系刚度的振动治理方案。治理后管道振动显著降低,治理效果明显。
关键词:管系振动;应力分析;固定频率
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.19.157
1 前言
某发电厂5号炉是1986年投运的超高压机组。工作压力:180kg/cm2(17.64MPa),温度240℃。管材为:st45.8钢,主蒸汽管规格为:Ф355.6×36mm。主给水管道的振动在机组运行时十分明显,随工况变化振幅发生变化较大。尤其在个别负荷及其相应的给水流量情况下,振动更加强烈。
在给水流量等因素变化的情况下,低压给水管中流场的变化、波动,会在管线或管径变化处产生流体扰动,这种扰动可激起低压给水管系的振动。在某些特定给水流量等条件下,液体扰动较强烈或与低压给水管的振动耦合较大,从而使低压给水管在某些特定工况下强烈振动。由于流体扰动的复杂性和不稳定性,除压力脉动情况外,其对管道的激励一般有着随机和宽频带的特点,系统刚度越小,一般其响应的振动幅度越大。由于管道上產生的动应力与振动位移幅度直接相关,管道较低频率的振动危害主要表现在管道的振动位移幅度上。
2 管道振动固有特性计算与分析
为了解低压给水管系的振动固有特性,为治理振动提供参考,采用有限元方法对治理前的低压给水管系振动固有特性进行了计算。管系前8阶固有频率见表1。振型计算显示,管道的低阶模态以给水管平面(XZ平面)内和垂直平面的一阶弯曲为主,这与现场观察到的结果一致。
3 振动原因分析及治理
管系振动的最大位置在管道计算部分的中部,测量该点在管道平面内的振动位移。测量结果表明,管道的低频振动以0.4-0.6Hz频率的振动为主,振幅为最大为12-16mm。
管系刚度不足,易产生受迫振动;管道内流速较大,也容易产生激振。因此综合考虑,管系振动的原因为管系刚度不足,在管内流体激扰下产生的共振现象。
根据现场观察、振动固有特性计算分析和振动实际测量结果分析,认为管系的振动以管道平面内的第一阶弯曲振动为主。振动治理的手段应是增大管系的弯曲刚度,限制在管道平面内的位移。
结合实际情况,利用管道附近的立柱,在测量点处加一个固定支座约束。从而加强了管道的刚度,改变了系统的固有频率。
对改造后的管道模型进行模态分析,得到表2所示的前8阶固有频率。
该治理措施在满足改变系统刚度从而改变管系固有频率的目的同时,考虑到了实际操作的简单,没有改变管系设计的管线布局,只是加了一处固定支座,避免了大幅度改动管道布置可能导致其他安全隐患的问题。
机组正常运行后,发现管系有轻微视觉可观察到的微弱振动外,无其它任何异常现象。机组运行几个月后,管系保温亦无受振动松动开裂现象,管系在各工况下,均无可明显观测到的振动现象。管系最大振动位移峰值由治理前的最大12-16mm左右减小到0.2mm以下,治理效果明显。
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