锁钉套开裂原因分析及解决方案
2017-09-27贺慧清陈双远
贺慧清+陈双远
摘 要:锁钉套是螺旋锁基础组件之一,它是以涨铆的形式固定于安装板上的。但成品锁钉套在装配过程中却出现不同程度的开裂。造成锁钉套成品的报废,甚至使成品安装板的质量降低。本文通过对锁钉套加工工艺的分析,找到了锁钉套开裂的成因,并给出了相应的解决方案。
关键词:锁钉套;涨铆;开裂;解决方案
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.19.024
1 锁钉套结构分析及装配过程
1.1 锁钉套结构分析
锁钉套零件图(图1),设计图纸要求零件材料为10#钢棒料。壁厚0.5mm,是典型的薄壁类零件。对于这种零件采用的工艺方法是:用10#钢棒料一次装夹完成锁钉套的车削成型后,进行热处理(去应力退火)、镀涂而成。
1.2 锁钉套装配过程
锁钉套是以涨铆的装配方式固定于安装板上的(图2)。然后再将弹簧、快卸螺钉装配于锁钉套中收口而成。装配完成后的成品螺旋锁(图3)。
1.3 锁钉套装配过程中存在的问题
在对锁钉套的涨铆过程中,批次性出现了锁钉套涨铆部分度开裂的问题(图3),图示涨铆圈上出现了不规则裂纹,致使锁钉套一次性装配合格率只能达到70 %左右。这样,不仅使成品锁钉套报废,而且由于反复拆除开裂的锁钉套,造成安装接孔变形,使成品安装板质量降低。
2 锁钉套开裂问题定位分析
一般情况下,锁钉套在涨铆过程中发生开裂问题主要有两方面的原因:一是涨铆方法的原因;另外就是锁钉套自身的原因,即锁钉套本身硬度过、高过脆,不能满足涨铆要求。通过对操作者涨铆方法的确认,可排除涨铆方法这一因素。因此,初步判断开裂原因在于锁钉套本身。对在线开裂锁钉套的维氏硬度进行了检测。试验在室温20℃下进行,其维氏硬度在HV482~HV499之间。
通过维氏硬度与洛氏硬度对比,发现开裂锁钉套的洛氏硬度均在HRC47.7~HRC49.1之间。开裂的锁钉套硬度远远高于10#钢的硬度。一般情况下,零件硬度达到HRC40以上时,强度和耐磨性增强的同时,零件本身變脆,塑性和延展性显著下降。
3 原因分析
3.1 查找原因
下面从锁钉套的材料和加工过程两方面,查找锁钉套变脆,塑性下降,造成涨铆开裂的原因。
(1)材料方面:10#钢为优质炭素结构钢,屈服点和抗拉强度比值较低,塑性和韧性较高,排除设计选材的问题。
(2)加工过程:锁钉套加工的工艺方法,主要经过三个步骤,车削成型—去应力退火—表面处理(酸洗后镀锌氧化发黑Fe/EP·Zn15)而成。车削成型,仅有内应力的产生和重新分布。可通过去应力退火消除和平衡。一般不会影响零件的性能。对车削成型和去应力退火工序后的锁钉套的维氏硬度进行检测,试验仍在室温20℃下进行,其维氏硬度均在HV182~HV185之间。
同时,随机抽取10件锁钉套中进行试铆,结果显示:10件试铆的锁钉套面没有开裂现象。
结论:表面处理工序是造成锁钉套变硬变脆,塑性和延展性显著下降的主要原因。
3.2 原因分析
在电镀过程,由于镀液中水分子的离解,总会或多或少地存在一定数量的氢离子,即零件在电镀过程中,阴极在析出金属(主反应)的同时,也伴有氢气的析出(副反应)。析出的氢会渗入镀层,甚至渗入基体金属内。氢在金属内部使金属晶格扭曲,产生很大的应力,致使零件变硬变脆,塑性和延展性显著下降。氢脆现象主要发生在碳钢和低合金钢中。在碳钢和低合金钢的电镀过程中,析氢、渗氢是不可避免的。氢脆现象最显著的特点,就是表现为应力作用下的延迟断裂现象。它是电镀过程中最严重的质量隐患之一。
因此,经过表面处理,即酸洗后镀锌氧化发黑(Fe/EP·Zn15)后的锁钉套变硬变脆,塑性和延展性显著下降,主要是氢脆现象所致。
4 解决措施
4.1 减少酸洗过程中的渗氢数量
锁钉套的表面处理包括酸洗和镀锌两个工步,在酸洗和镀锌过程中锁钉套都是浸在相应的溶液中发生反应,不可避免地有氢渗入锁钉套的基材内部和镀层中。在镀锌前酸洗是为了消除锁钉套去应力退火时表面产生的氧化皮。优化酸洗溶液的配比,控制锁钉套在溶液中的浸泡时间。最终确认的酸液工艺规范:硫酸浓度20%左右,盐酸浓度48%左右,时间控制在10分钟以内。可确保锁钉套表面氧化皮清除干净。同时在酸洗液中添加一定数量的若丁等缓蚀剂,以减少氢的渗透。
4.2 镀后去氢处理
一般认为,钢件镀锌较其它镀层,氢更易渗入基材内部和镀层中并残留下来。可见,采用10#钢加工的锁钉套镀锌后的氢脆现象,通过去氢处理可有效消除。
新的国际标准规定镀锌去氢“最好在镀后1h内,但不迟于3h,进行去氢处理”。去氢处理常在烘箱内进行。温度控制的高低应根椐基体材料而定。通过试验,确定锁钉套在镀锌完成后1h内进行去氢处理。去氢处理的温度为200±10℃,保温时间2.5h。
5 效果确认
按上述工艺方法确定的去氢处理,对完成镀锌处理的100件锁钉套进行去氢处理。去氢处理后随即抽查了10件进行涨铆,结果显示锁钉套无一开裂。我们随机抽样测试了锁钉套的维氏硬度,试验继续在室温20℃下进行,其维氏硬度均在HV181~HV183之间。可以看出锁钉套维氏硬度基本上恢复到车削后去应力后的维氏硬度。去氢措施取得了非常好的效果。
6 结束语
通过本次锁钉套开裂原因分析,使我们充分认识到钢件镀锌过程的氢化现象对零件性能的影响,对钢件镀锌后进行去氢处理的必要性有了深刻的认识。从根本上解决了锁钉套涨铆装时的开裂问题。endprint