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烧结烟气同时脱硫脱硝技术研究

2017-09-22凌绍华景长勇

绿色科技 2017年16期
关键词:脱硝脱硫试验

凌绍华++景长勇

摘要:進行了臭氧氧化法同时脱硫脱硝技术在某公司烧结机的试验研究,结果表明:烧结烟气采用臭氧氧化法同时脱硫脱硝技术,脱硫效率达到91.50%,脱硝效率达到55.40%,处理后SO2浓度为83 mg/m3、NOx浓度为139 mg/m3,满足《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》(GB 28662—2012)要求。

关键词:臭氧氧化法;脱硫;脱硝;烧结烟气;试验

中图分类号:X324

文献标识码:A文章编号:16749944(2017)16001102

1引言

随着《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》(GB 28662—2012)的颁布实施,现有钢铁烧结企业自2015年1月1日起烧结烟气中的NOX浓度须小于300 mg/m3[1]。烧结工业作为钢铁工业的主要污染物排放源,面临严峻的脱硝形势。河北某钢铁企业采用臭氧氧化法同时同硫脱硝实验装置对烧结烟气进行同时脱硫脱硝处理,烟气经处理后达到环保标准要求,系统运行稳定、可靠。

2主要设计参数

该公司现有1台170 m2烧结机,烧结机运行参数如表1所示。

本次试验所用的烧结烟气从烧结机抽风机后的烟道中取出,臭氧氧化法同时同硫脱硝实验装置设计指标如表2所示。

3臭氧氧化法同时同硫脱硝实验装置

3.1工艺原理

臭氧氧化法同时同硫脱硝技术是先用臭氧将NO氧化为NO2后,再将NO2与SO2一起被吸收剂吸收,实现同时脱硫脱硝的目标[2]。本次实验采用Ca(OH)2为吸收剂,在实验装置内发生的化学反应式为

反应分氧化和吸收两个阶段,其中反应(1)为臭氧氧化的主反应,反应(2)、(3)是臭氧氧化副反应。

3.2工艺流程

臭氧氧化法同时同硫脱硝实验装置主要由石灰浆液制备系统、吸收塔系统、烟气系统、臭氧氧化系统、石膏脱水及贮存系统、氧化空气系统及控制系统组成。工艺流程如图1所示。

烧结烟气通过增压风机升压、烟气冷却系统降温后,在烟道中加入臭氧将NO氧化为NO2。烟气进入吸收塔与吸收浆液逆向接触,烟气中的SO2、NO2被吸收后,由除雾器除去烟气中的水滴后排放。石灰浆液经循环泵输送至吸收段,吸收烟气中的SO2、NO2,反应产物在吸收塔底部被鼓入的空气氧化成硫酸钙、硝酸钙溶液。硫酸钙、硝酸钙浆液由结晶区排出,经排出泵送至脱水系统,经水力旋流、脱水机进行固液分离,形成石膏及硝酸钙固体。

4实验装置运行效果

在该实验装置运行期间,对实验装置进出口烟气中的SO2浓度和NOX浓度进行监测,监测结果如表3所示。

从表3可知,烧结烟气经臭氧氧化法同时同硫脱硝实验装置处理后中,各项指标优于设计要求,处理后SO2、NOx浓度满足《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》(GB 28662—2012)要求。

5 经济及环境效益分析

根据实验装置运行情况,对该公司170 m2烧结机的全烟气量同时脱硫脱硝处理进行效益测算及分析。

5.1经济效益分析

运行费用主要是吸收剂材料与动力消耗。各种费用的运行成本见表4。

如表4所示,该生产线脱硫脱硝系统总运行成本为1005万元/年(该生产线每年以330 d生产日计算)。

5.2环境效益分析

该生产线臭氧氧化法同时同硫脱硝工程投入运行后,脱硫效率可超过91%,脱硝效率可超过55%,每年可减少SO2排放量约4980 t、NOX排放量约950 t,可有效改善钢铁烧结企业所在地的大气环境,环境效益及社会效益显著。

6结论

采用臭氧氧化法同时同硫脱硝实验装置对烧结烟气进行真实烟气条件下的实验测试,结果表明:烧结烟气经实验装置处理后,烟气中的SO2浓度为83 mg/m3、NOx浓度为139 mg/m3,脱硫效率达到91.50%、脱硝效率达到55.40%,满足《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》(GB 28662—2012)要求。

参考文献:

[1]

国家环境保护部. 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准:GB 28662—2012[S].北京: 中国环境科学出版社,2012.

[2]陈进生.火电厂烟气脱硝技术[M].北京:中国电力出版社,2008:17~19.

[3]Wang Z H, Zhou J H,Fan J R,et al.Direct nu-merical simulation of ozone injection technology for NOx control in flue gas[J].Energy and Fuels,2006,20(6):2432~2438.

[4]王智化,周俊虎,温正城,等.利用臭氧同时脱硫脱硝过程中NO的氧化机理研究[J].浙江大学学报(工学版),2007,41(5):765~769.

[5]Liu Chiung Fang,Shi Shin Min,Yang Jung Hsin.Re-activities of NaOH Enhancediron blast furnace slag/hy-drated lime sorbents toward SO2 at low temperatures:Effects of the presence of CO2,O2,and NOx[J].Ind Eng Chem Res, 2009,49(2) :515~519.

Study on Simultaneous Desulfurization and Denitrification Technology for Sintering Flue Gas

Ling Shaohua,Jing Changyong

(Department of Environment Engineering, Heibei University of Environmental Engineering, Qinhuangdao,HeBei 066102, China)

Abstract: This paper introduced the experimental of the simultaneous desulfurization and denitrification technology of ozone oxidation onto sintering machine flue gas of a company.The results showed that the sintering flue gas is treated by the simultaneous desulfurization and denitrification technology of ozone oxidation.The concentration of SO2 after-treatment is 83mg/m3; the concentration of NOx after-treatment is 139mg/m3; the desulfurization efficiency is 91.50%; the denitrification efficiency is 55.40%, which meets the requirements of “Standard for Emission of Steel Sintering and Pellet Industrial Air Pollutants” (GB 28662-2012).

Key words: ozone oxidation;desulfurization;denitrification;sintering flue gas;experimentendprint

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