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芦沟煤矿矸石运输系统改造革新

2017-09-13谢保国

山东工业技术 2017年17期
关键词:运输系统煤矿

谢保国

摘 要:煤矿采用立井开拓,井田东西两翼下山开采,矿井的轨道运输系统复杂,二水平开拓工程出矸量大,轨道运输环节多,占用的设备人员多,斜巷提升运输存在一定的安全隐患。矸石运输系统改造是将原来的轨道-绞车-矿车运输,改造成皮带运输,即与原煤运输共用皮带运输系统,减少了矸石运输环节,从根本上消除了原轨道运输矸石系统中绞车提升带来的隐患,提升了矿井的安全管理水平。

关键词:煤矿;运输系统;改造革新

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.17.065

芦沟煤矿建矿以来,矸石山一直采用卸矸架排矸。由于翻矸笼多次坠落、上平台主提矸绞车地基变形,随着矸石山高度的不断增长,排矸难度也相继增大,危及排矸系统的安全运行。近几年来,我矿在集团公司领导下顺利完成生产目标,并达到一个新的高度,致使每天的排矸量也相应增加(每天约700车),现有的矸石运输能力已不能满足生产需要,导致矸石山排矸系统不畅、成本增加、制约生产、同时工作人员需人工履山,工作量大,且安全威胁也大,存在安全隐患。为了彻底突破排矸系统瓶颈,保证煤矿安全生产、高产高效。对矸石山运输系统的改造势在必行,意义重大。

鉴于上述原因,我矿领导及有关工作人员通过对原有设备使用情况分析、研究、总结经验教训,经过反复设计、论证,同时结合我矿现有设备、设施的使用情况,对矸石山运输系统制定了改造方案,采用高位翻车机、带式输送机将矸石直接输排至矸石山,彻底消除生产中的不安全隐患,确保矸石山运输系统安全顺利的进行。

1 原矸石山运输系统情况

1.1 运输流程

原矸石山运输系统排矸使用提升绞车将矸石提升至翻矸笼,采用1吨矿车进行矸石运输。首先煤楼筛选系统装矸副井提升系统提矸,然后电机车牵引运输,之后矸石山顶平台JDP-1.6绞车提升,最后矸石山顶平台前卸式翻矸架翻矸。

1.2 人员配置(每班)

原翻矸系统中矸石山底挂钩工、信号工3人,矸石山平台8人,共计11人。

1.3 运输能力

原矸石山提升选用为JTP-1.6绞车,该绞车提升能力3车/次,提升循环时间1次/6分钟。提升能力为10×6×3=180(车)。由于产量提升原因,现每班平均出矸量为250车,最高达到300车。出矸石量已超过矸石山的设计提升能力,矸石山提升能力已不能满足实际生产需要。

2 改造设计方案

2.1 设备选型安装

新架设一座皮带走廊,内敷设一部1部DSG100/630/75型胶带运输机。采用QJR-315型软启动器。皮带走廊前为矸石山。皮带机头处安装了1台FY1/6型高位翻车机,在工业广场敷设一条长100m的拉运矸石轨道,并与原地面轨道相连接,增大了工业广场内车场规模,便与地面车辆调度。高位翻车机处安装了一台JD-11.4型调度绞车,用于地面车辆调度及拉运矸石车的需要。

2.2 运输系统

皮带选型安装后皮带长度为120m,机身安装于高架半封闭走廊上,承接高位式翻车机卸载的矸石,机尾在原矸石电厂院内空地,以走廊支柱为支撑,离地面高度约为20米,倾角10°。煤楼系统筛选下的矸石经溜矸筒上矿车,经高位翻车机翻至皮带输送机上再经皮带卸至电厂院内空地。

3 改造后效果

3.1 翻矸能力增加2倍(由180车提高至360车)

根据JD-1.6绞车的运输能力和每班的工作时间,每班设计提升能力为180车,现每班平均出矸为250车/班,不能满足现有的生产需要,胶带运输机运输能力400吨/小时,能够满足现实际的生产需要。副井提升矸石每班40--80车左右,煤楼系统筛选矸石平均每班160--180车/班,累计一班出矸量250车左右,高位式翻车机设计能力2车/分钟,加上休止时间,实际系统工作能力1车/分钟,每班工作6小时,每班翻矸能力为360车,能满足生产需要。

3.2 经济效益

(1)节电。由于新设备投入使用,每月节电约19916度,折算电费约15525元。

老运输系统采用1台JD-11.4绞车(11.4kW)和一台JD-25绞车(25kW),一台JTP-1.6×1.2绞车(132 kW),11.4+25+132=168.2(kW)。

新系统采用高位式翻矸机(30kW)、一台JD-11.4绞车(11.4kW)和胶带运输机1部(75kW),30+11.4+75=116.4(kW)(168.2×18×0.7-116.4×18×0.7=652.68kWh)。

(2)节工资。矸石运输系统改造革新后,每月人員配置减少约274工时,月节约工资约为27450元。

原翻矸系统人员配备为:碴山底挂钩工、信号工3人,碴山平台8人。3+8=11(人):新运输系统高位式翻车机1人,皮带司机1人,绞车司机1人,拆、挂钩2人,清挖工1人,皮带信号工2人,1+1+1+2+1+2=8人,每班减少出勤人员3人。每天减少出勤人数9人。

4 结论

矸石山运输系统改造后,性能得到了进一步优化,减少人员配置和设备使用,减小了劳动强度与设备的维护量,同时消除了职工在矸石山桥上行走和斜坡轨道运输存在的安全隐患,也对工业广场内建筑进行一次优化建设,改掉了脏、乱、差的现象。

在煤矿生产中,积极推广新技术、新工艺、新设备,及时淘汰落后的技术设备,皮带机采用软启动器启动,减小了大电流对设备的冲击,有效地保护了设备。采用高位翻车机,系统操作简单安全、可靠、工效高。此次运输系统改造,提高了生产效率,节约了大量的费用,减轻了工人维护劳动强度和工作量。随着矸石山运输系统改造投入使用,所带来的经济效益有目共睹。

5 结束语

在目前煤矿生产、经营因难的形势下,节支降耗、提升装备水平和生产效率是企业所要面对的主要问题。跃进煤矿通过较少的投入,对矸石山运输系统进行改造,运矸系统效率,增大了运输能力,减少了人员投入,符合“机械化换人、自动化减人”的要求,为矿井的可持续发展奠定了基础。

参考文献:

[1]张峰蕾 .矸石山排矸设备技术改造 [J].时代报告,2014(06).

[2]煤矿生产能力核定标准[Z].国家安全监管总局,2014(06):19-21.endprint

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