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低透气煤层掏煤卸压强化抽采技术应用

2017-09-12汪金业

淮南职业技术学院学报 2017年4期
关键词:煤量透气性煤岩

汪金业

(淮南矿业集团, 安徽淮南232001)

低透气煤层掏煤卸压强化抽采技术应用

汪金业

(淮南矿业集团, 安徽淮南232001)

基于丁集矿11-2煤层松软、透气性差等煤岩体结构特征,借鉴保护层开采卸压煤层瓦斯治理(抽采)在淮南矿区成功应用经验,在无合适保护层开采条件下,通过掏取抽采钻孔煤岩段煤体进行卸压,现场应用及效果考察显示,取得预期效果。

低透气性; 掏煤卸压; 增透; 效果考察

1 引言

丁集矿掩护1222(1)运顺掘进的底板抽采巷布置在11-2煤层底板、法距25~30 m砂质泥岩中,内错1222(1)运顺30 m(平距)。巷道设计长度约3 000 m,断面设计3.3 m(高)×4.6 m(宽),每30~40m设计一个钻场,每个钻场设计3~5组,每组设计10个钻孔,如图1所示。

图1 钻孔施工布置图

对先期施工的底板巷钻孔抽采效果检测时,发现抽采浓度低、流量小、衰减快,纯抽采量小于设计的单元百孔0.5 m3/min,不能有效解决煤巷掘进瓦斯隐患,必须进行必要的强化抽采措施。

2 方案设计

2.1 11-2煤层

11-2煤层厚2.5 m,为突出危险煤层,松软、透气性差,实测瓦斯压力1.1 MPa,瓦斯含量5.65 m3/t。

2.2 强化措施

通过增加抽采钻孔(场)达到强化抽采效果,较大幅度增加施工成本,压缩施工空间,拉长工序衔接时长,可行性差。基于11-2煤体结构,结合保护层开采瓦斯治理成功经验,以及各类增透措施强化抽采技术研究与实际应用,确定选取机械掏煤与水力射流掏煤措施进行卸压增透[1-4]。

2.3 参数

为有效增加煤层透气性,要求钻孔控制范围内煤体有3 ‰变形空间[5-7],根据钻孔布置密度及钻遇煤岩段长,要求钻孔在煤岩段孔径不小于300 mm,既平均单孔每米出煤量不小于85 Kg。

3 现场实施

3.1 掏煤钻孔设计

钻孔布置按原设计执行,如图1所示。孔径,岩心段113 mm;煤心段大于300 mm。

3.2 掏煤施工工艺

3.2.1 施工设备及器具

钻机。低转速、大转矩ZDY-3200S型煤矿用全液压坑道钻机;钻杆。Φ73 mm肋骨钻杆;钻进钻头。施工时使用Φ113 mm复合片钻头,如图2a所示;掏穴钻头。掏穴钻头胎体规格(直径×长度)。Φ98 mm×366 mm,单翼,翼片张开直径Φ300 mm,如图2b所示。

图2a Φ113 mm水力掏穴钻头图

图2b Φ300 mm机械掏穴钻头图

3.2.2 机械掏煤施工工艺

采用Φ113mm钻头开孔钻进,施工到设计孔深,用压力水冲尽孔内煤岩粉后起钻,收集并计算煤粉量;采用Φ300 mm掏穴钻头掏煤,当孔内无明显返渣、钻孔见岩时,掏煤结束。收集并计算煤粉量。

3.2.3 水力射流掏煤施工工艺

机械掏穴结束后,继续带水冲孔3~5 min,密切察看孔口煤岩粉排出情况;直到孔口无明显返煤渣时,起钻更换水力射流掏煤钻头,如图2b所示;下至煤层段,泵压控制在3~5 MPa,前后拉动钻具,对煤层段进行2~3次循环冲刷,直到孔口无明显返煤渣时,停止冲孔,然后再起出钻具;起钻完毕,收集煤粉并计量。

4 效果考察

4.1 出煤量

1222(1)运顺底抽巷,考察阶段(巷道段长1 200 m)共施工扩孔卸压钻孔1 551个,累计掏煤段长7 115 m,总出煤量783 t,平均每孔出煤量约为500 kg。

统计显示,Φ113 mm钻头煤层段钻进,产生的煤屑质量为13.03 kg/m;Φ300 mm钻头掏穴后产生煤屑质量为78.80 kg/m;水力射流掏煤后产生的煤屑质量为108.69 kg/m。其中,Φ300 mm钻头掏煤产生的煤屑量略小于理论计算量,可能因为翼展不充分或未全掏煤段展开;水力射流掏煤后,煤岩段相当产生一孔径为326 mm的钻孔。掏煤后形成的空间约593 m3,占预抽条带(图1阴影部分)空间5 ‰,达到设计目的。

1222(1)运顺底部分掏煤情况情况见表1。单位掏煤量均方差20.2 kg/m,单位掏煤量变异系数15.9 %,掏煤后形成的空间分布比较均匀,利于预抽条带煤层整体变形卸压。

表1 1222(1)运顺底抽巷部分钻孔掏穴情况表

4.2 抽采量

1222(1)运顺底抽巷采取增透措施前百孔抽采量为1.01 m3/min,采取增透措施后百孔抽采量为2.03 m3/min,抽采量提高了1.02 m3/min,效率增加1倍。如图3所示,1222(1)运顺底抽巷2单元为采取掏煤卸压增透措施前施工的钻孔,1222(1)运顺底抽巷9单元为采取增透措施后施工的钻孔。

图3 1222(1)运顺顺底抽巷2单元 和9单元抽采量对比(时间:d)

4.3 效果检验

经检验实测[8],瓦斯压力由1.1 MPa降至0.3~0.4MPa,瓦斯含量由5.65 m3/t降至3.29~3.73 m3/t,预抽率34 %~42 %,满足掘进要求。

5 结语

前期施工的掩护丁集矿1222(1)运顺掘进的抽采钻孔抽采效果未达到安全掘进要求;根据11-2煤层松软、透气性差等特征,在保持原钻孔布置方式基础上设计一套掏煤卸压强化抽采措施;现场实施强化措施后,通过考察钻孔“出煤量” “抽采量”及措施效果检验,均达到设计效果;在无合适保护层开采条件下,掏煤卸压强化抽采技术适于淮南矿区松软、透气性差煤层瓦斯治理,已在全矿区推广应用。

[1] 辛新平.煤层井下水力增透理论及应用研究[D].焦作:河南理工大学,2014.

[2] 袁亮.卸压开采抽采瓦斯理论及煤与瓦斯共采技术体系[J].煤炭学报,2009(1):1-8.

[3] 袁亮,薛俊华,张农,等.煤层气抽采和煤与瓦斯共采关键技术现状与展望[J].煤炭科学技术,2013(9):6-11,17.

[4] 李普.穿层钻孔预抽煤层瓦斯水力增透关键技术研究[J].煤矿开采,2013(2):88-90.

[5] 国家安全生产监督管理总局,国家煤矿安全监察局.防治煤与瓦斯突出规定[M].北京:煤炭工业出版社,2009.

[6] 袁亮.低透气煤层群首采关键层卸压开采采空区侧瓦斯分布特征与抽采技术[J].煤炭学报,2008(12):1362-1367.

[7] 杜泽生,罗海珠,孙波.下保护层采空区内研究被保护煤层变形规律 [J].煤矿安全,2011(8):23-25.

[8] 王坤.丁集煤矿1222(1)采煤工作面区域预抽达标评判报告[R].淮南:丁集煤矿,2016.

2017-03-09

汪金业(1966-),男,安徽六安人,工程师,从事煤矿通风安全工作,电话:13635541116。

TD712

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1671-4733(2017)04-0001-02

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