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盾构始发段深基坑的新型换撑施工

2017-09-11王玉良何伟

魅力中国 2017年34期
关键词:脚手架深基坑

王玉良++何伟

摘要:深基坑的换撑施工历来都是基坑工程的关键工序,但传统的换撑法对工期消耗很大,这对工期要求紧的工程来说,有待进一步研究新型、快速的换撑方法。本文结合北京地铁15号线一期工程02标段的基坑工程,提出了用600×600×600扣件式脚手架来替换Φ609×14钢管撑的一种新型、快速的换撑方法。该方法有效的降低了工期,并经过现场的监控量测证明该方法是安全、可行的。

关键词:深基坑;换撑;脚手架

1 工程概况

深基坑的换撑施工历来都是基坑工程中的关键工序,其好坏将直接影响到整个工程的安全、工期等[1]。作为盾构始发段的深基坑有其特殊性,再加之该工程工期紧的特点,此基坑的换撑施工显得尤为特殊,其并不是简单的将钢管支撑从原围护桩上移动到做好的衬砌结构上,而是用扣件式脚手架来替换钢管支撑,以此来达到降低工期的要求。这样的做法在基坑的换撑施工中并不常见,所以有必要对其进行实时监控,以保证该工法的安全性,也为以后类似工程提供借鉴。

1.1 项目简介

该工程所在区间是北京地铁15号线一期工程02标段:望京站~来广营东路站区间。区间采用盾构法施工,在来广营东路站南端单独设置盾构始发段。盾构始发段长41.6m,分为盾构始发井及始发段明挖区间。盾构井段基坑宽度为25.3m,基坑深18.436m;始发段明挖区间基坑宽度为20.7m,基坑深16.666m。

1.2 工程地质条件

按地层沉积年代、成因类型,本工程范围内的土层划分为人工堆积层(Qml)、第四纪全新世冲洪积层(Q4lal+pl)、第四纪晚更新世冲洪积层(Q3al+pl)三大层。按地层岩性及物理力学性质,基坑所处地层分为9层,由上而下分布如表1所示[5]。

该工程范围内地下水类型分别为上层滞水、潜水,地下水一般对混凝土无腐蚀性,局部对钢结构具有弱腐蚀性。

1.3 基坑支护

该基坑采用钻孔灌注桩加坑内支撑的支护形式。钻孔灌注桩直径800mm,间距1200mm.其主筋保护层70mm,采用C25混凝土,HPB235、HRB335级钢筋。坑内设3道支撑,采用Φ609×14钢管撑。维护桩与结构间留100mm,包括网喷层、桩体变形、防水做法等。整个支护体系的平面布置图以及横断面图如图1、图2所示。

2 难点分析

原设计的换撑方案是待基底结构做好后,在边墙处架立模板至第三道支撑处,进行模筑边墙结构,待结构达到设计强度的70%后,在结构上设置替换的钢管支撑,随后将第三道支撑拆除。替换撑的相对位置如图3所示。这种做法是常规的、安全、有效的做法,但对工期影响较大。

鉴于该工程工期紧的特点,而原设计的换撑方案将要消耗大量时间,故决定取消或修改换撑工序。但由于以往没有类似的工程经验可以借鉴,所以其安全性有待进一步的论证。因此,在保证该工程安全的前提下,考虑能否取消或修改换撑工序以降低工期,成为该工程的主要难点。

3 解决方案

按照规范规定的极限平衡法来计算取消换撑的施工工序肯定是“不行的”。这是因为极限平衡法是简单的考虑二维情况下的结构平衡状态,去掉一道支撑,而且是反力最大的支撑,将会对结构的平衡状态造成很大的影响,因此会造成结构变形过大以至破坏[2]。但该方法没有考虑基坑围护结构三维空间上的相互影响,尤其是该基坑作为盾构始发段的特殊性,其支撑是斜撑,并且其为围护结构角落处的支撑,围护结构在该角落处,其刚度将会显著提高。因此,“取消换撑是不行的”是武断、保守的说法。但本工程项目部并没有类似的施工经验可以借鉴,也就不能轻率的将换撑工序取消。。为此,首先对取消换撑的方法进行了三维数值模拟,计算采用FLAC 3D软件,计算模型如图4所示。

计算结果主要从上面两道撑的轴力变化来分析,分析结果见图5所示。

从图中可见,拆撑前后两层撑的轴力变化不大,第一层撑的轴力维持在500kN左右,第二层撑的轴力维持在3000kN左右。但由于数值模拟没能完全模拟现场的每一步工序,所以其结果在随工序的变化上显示的不太明显,加之软件受地层参数,以及围护结构、支撑的参数影响很大,而这些参数的精确测定又为世界性的难题,故该计算结果仅能作为参考。

鉴于以上模拟结果,据此,项目部又组织有关专家对该修改方案进行了论证。

论证的结果采用折中的解决方案:修改换撑工序。采用满堂红钢管支撑体系代替Φ609×14钢管撑,见图4.支撑体系应适当加强,将钢管间距由900×900×900换为600×600×600,适当加密剪力撑和其他构造措施。当结构混凝土强度达到设计强度的70%后拆除第三道Φ609鋼管撑。拆除内支撑时由短支撑向长支撑方向分步拆除并加强监测,切实做到信息化施工。

4 现场监测结果

为保证换撑方案的安全实施,切实做到信息化施工,以监测资料及时反馈修正施工方案[4],在基坑的围护桩上设置了3个测斜管,布置图如图5所示。

3个测斜管的测量结果见图6,从图中可见换撑后各测点都有微小的位移变化,但变化范围不大,都在规范要求的范围内,且没有出现突变的情况。这表明该方案是安全、可行的。

5 结论

该工程作为一种特殊的换撑施工工程,从问题的提出,经方案论证,直至最后的方案实施以及监测结果的分析,可得到如下一些结论,供以后类似工程借鉴:

1.在基坑的换撑施工中,采用满堂红钢管支撑体系代替Φ609×14钢管撑是成功的;

2.采用满堂红钢管支撑体系来进行换撑施工,可显著降低施工工期;

3.对基坑工程来说,降低工期,相当于降低了基坑的暴露时间,所以该种做法会提高整个基坑工程的安全性[3]。

参考文献:

[1]钟振沂,张漫涛. 东方国际科技大厦深基坑的换撑施工[J]. 建筑施工,1997,19(2)

[2]张海生. 车站明挖深基坑拆撑后围护结构稳定性分析[J]. 山西建筑,2007,33(13)

[3]侯朝霞,朱森林. 基坑常见事故分析与处理措施[J]. 山西建筑,2009,35(4)

[4]杨鹏. 浅谈深基坑在开挖过程中支护工程常见问题及监测预报[J]. 河南建材,2009,(1)

[5]郭海燕,李胜林,张云. 深基坑开挖与支护的有限元模拟[J]. 中国海洋大学学报,2009,39(1)endprint

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