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宽厚板3500双边剪滚珠丝杠技术改造

2017-09-10田成

环球市场 2017年6期
关键词:钢珠滚珠故障率

田成

摘要:对济钢中厚板厂精整车间3500双边剪横移结构的优缺点及在线运行情况进行了全面分析,通过对双边剪的故障分析,对双边剪横移的核心部件-滚珠丝杠副进行了技术性改造,极大降低了故障率和维护难度,为生产的保质保量的顺利进行奠定了坚实的基础。

关健词:双边剪;滚珠丝杠副;技术改造

1 前言

双边剪以其剪切质量好、剪切效率高等优点成为了济钢宽厚板厂精整车间3500生产线上不可代替的重要设备,但因其设备成本高,结构复杂、维护要求高等缺点,降低故障率和维修难度已成为保证设备稳定性和精确性的重中之重。

滚珠丝杠副作为双边剪横移机构,其运动精度、运行寿命和维修频率对双边剪的正常运行至关重要。自双边剪投用以来,横移机构故障较高,且维修难度较大,横移机构稳定运行时间最长6个月,不仅影响了生产,而且增加了设备运行维护成本。

2 改造前存在主要问题及原因分析

2.1问题分析

3500雙边剪滚珠丝杠副采用南京工艺装备有限公司CMFZL16024TR-3.5型,通过对滚珠丝杠的运行状态进行观察检测发现,滚珠丝杠在日常运行过程中,流出的润滑脂中有大量的铁屑粉末,在滚珠丝杠运行半年以后,滚珠轨道有掉沿、啃边现象。而且在更换下来的丝母中发现钢珠磨损严重,直径磨损在0.6-0.8毫米,且有很多挤碎的钢珠(见图1)。该滚珠丝杠副的在使用6月后损坏。据此判断,滚珠丝杠副结构使用寿命较短且存在缺陷,承载能力严重不足。

2.2 現滚丝杠副强度及寿命校核

双边剪是平板剪切生产线的滚切剪设备,左右两边各有一根丝杠副,一个电机,两个输出轴,相当于双驱使用,要求导程一致性误差<0.5mm;双边剪移动侧设备总重168吨,机架底部镶有塑料滑板,轨座为铸钢结构,考虑同步轴摩擦力、移动溜槽摩擦力及道轨润滑的影响,取机架与轨座的摩擦系数为0.15;24小时工作制,间隔5min/次运动一个行程1000mm;CMFZL16024TR-3.5型滚珠丝杠设计轴向载荷135KN,额定动载荷380 KN。则:

机架移动的摩擦阻力C摩=168×0.15×10=252KN;

滚珠丝杠的疲劳寿命以总转数表示,计算公式分别为:

济钢为24小时工作制,间隔5min/次运动一个行程1000mm,因此一天走11232r,即该滚珠丝杠理论额定寿命为1150天,理论使用寿命为176天。济钢原滚珠丝杠的使用周期一般在6个月左右。由此可见该滚珠丝杠型号不适用于该双边剪。

3 结构优化改造实施的技术方案

鉴于滚珠丝杠的使用情况和寿命校核结果,我们提出了滚珠丝杠的改型方案,将滚珠丝杠改为JFZD16025R-8(钢球18.256,8圈),加大了钢球直径和循环圈数,滚珠丝杠设计轴向载荷提高到300KN,额定动载荷提高到696 KN,则根据寿命计算公式得出该滚珠丝杠理论寿命为3年。

4 改造后运行情况

自2015年5月更换新的滚珠丝杠以来,双边剪横移机构运行稳定,运动精度小于0.5毫米,钢珠受力均匀,钢珠轨道完好。宽度定尺精度比以前有明显提高,解决了双边剪横移机构故障率高影响生产的问题。

5 结语

通过本次技术改造,双边剪运行稳定,设备故障率明显降低,已满足正常使用要求。双边剪的正常使用,大大提高了3500产线精整工序的设备保障能力,减轻了精整工序的工人劳动强度,提高了钢板剪切质量,有效降低了生产成本。

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