极薄花纹板的试制
2017-09-10陈国涛
陈国涛
摘 要:介绍了1780热连轧生产线1.5mm规格花纹板的研发情况。通过开发花纹辊标定程序和卷取机卷径计算输入模式程序、设备精度维护、优化负荷分配、优化卷取参数、提高卷形质量等方法,成功轧制1.5mm花纹板,并已批量生产,为我厂带来了可观的经济效益。
关键词:花纹板;负荷分配;豆高
1 轧前准备
1.1 程序的开发
1.1.1 增加精轧F7机架花纹板标定模式
由于精轧更换工作辊之后需要对辊缝进行标定,而正常标定程序设定的压力较大,容易造成花纹辊裂纹、崩边等问题,因此特开发了一套适合花纹辊标定的程序(Diamond Plate Mode),当更换完花纹辊之后,点击“Diamond Plate Mode”进行标定。既保证了辊缝清零,又避免了花纹辊裂纹、崩边等问题。
1.1.2 增加卷取机卷径计算输入模式
由于花纹板较普通平板多出豆高部分高度,造成系统按普通平板厚度计算出的跟踪、卷径错误,导致卷形不良、带钢尾部冲击设备等问题的出现。为了解决花纹板轧制时出现的卷曲问题,特在卷取机HMI操作画面中添加豆高输入对话框,根据计算及实测修正豆高输入值,保证良好的卷形。
1.2 设备精度维护
1.2.1 水系统
薄规格带钢的温度下降很快,为保证FT7的命中以及轧制的稳定性,必须确保机架间不能有水泄露到带钢表面上。安排减薄辊役之前,要将损坏的刮水板及时更换,漏水的管道及时处理。
1.2.2 轧机间隙
轧制稳定性与轧机间隙有很大关系,而目前国内很多轧线对轧机的控制以半年为周期,通过更换轧机滑板来实现。我公司1780生产线在以半年为更换周期的基础上,建立了轧机稳定性评价方法,对稳定性不达标的机架及时进行轧机窗口测量,对窗口间隙超标的机架更换滑板、調整间隙,轧机稳定性得到了逐渐提高。
1.3 加热制度
①为降低变形抗力,在轧制花纹板时应提高轧制温度,花纹板生产前一小时加热炉提温。
②要求设定RT5温度在1100±20℃,但实际出炉温度在1120℃左右。
③冷料在炉时间不少于120min,炉压微正压8Pa;头尾温差、上下表面温差不大于30℃。
1.4 辊役安排
按照烫辊材—过渡材—主轧材顺序安排辊役,为保证板形,主轧材(1.5mm)一般控制在不超过300T。
2 工艺参数
2.1 工艺参数制定依据
①为保证稳定穿带,提高FT7命中率,要求终轧温度不宜太高。
②由于花纹板表面容易积水,影响卷曲温度的测量及表面检查仪的检测,因此层冷选用前部集中冷却模式冷却。
③层冷水容易引起1.5mm带钢头部翘头,带钢头部给定5m不冷却。
④降低工作辊冷却水量,减少带钢热量损失,保证印花机架有较高轧制温度,提高豆高高度,减少轧辊剥落与掉肉。
2.2 轧制工艺参数
①机架间冷却水全部关闭;机架间除磷水全部关闭。
②调整负荷分配,保证印花机架F7压下率在16%以上。
③卷取机夹送辊辊缝按照成品厚度手动给定(按公式计算:基板厚度(mm)+豆高(mm)+常数),侧导板压力设定为正常值的90%,夹送辊压力设定为正常值的95%,张力设定为正常值的95%。
④除磷泵正常投用;除磷压力≧18MPa。
⑤层冷水采用前段集中冷却,头部5m不冷却。
2.3 负荷分配
3 外观尺寸检验结果
3.1 带钢尺寸实测结果
从测量结果可以看出,带钢的厚度公差完全符合标准的要求,实测豆高也完全符合花纹板豆高不小于基板厚度的0.2倍的标准要求。
3.2 不平度检测
现场开平检测,平整开卷15卷中12卷浪形正常,占总卷数的80%;头尾不同程度的超标浪形3卷,占总卷数的20%。浪形超标的3卷须平整矫直。
3.3 表面质量
经表面检查仪逐卷检查和进线开卷观察带钢表面,表面质量良好,可以达到标准规定的较高精度的表面质量。
4 结论
通过对花纹板生产技术要点的分析研究,解决了花纹板极限薄规格的生产工艺、程序开发、生产工艺优化、卷形优化等关键问题,现场轧制稳定,从几次试轧生产的结果来看,我厂所研制生产的花纹板各项技术指标均符合标准的要求,为公司创造了可观的经济效益。