APP下载

氯化氢合成炉改造研究

2017-09-08边伟军张国奇

中国氯碱 2017年8期
关键词:氯化氢纯水氯气

张 波,边伟军,张国奇

(陕西北元化工集团有限公司,陕西 榆林 719319)

氯化氢合成炉改造研究

张 波,边伟军,张国奇

(陕西北元化工集团有限公司,陕西 榆林 719319)

介绍了氯化氢气体石墨合成炉存在的问题并提出了改造措施。

合成炉;蒸汽;纯水;视镜;腐蚀

1 合成炉副产蒸汽的改造

原合成炉副产蒸汽压力最高为0.25 MPa,在陕西北元化工集团有限公司分厂实际生产过程中蒸汽产量大、用量少,不但造成大量蒸汽浪费,而且合成炉蒸汽放空时产生噪音超过85 dB,对一线员工工作环境也产生很大影响。根据合成炉生产厂家提供的设备的参数(见表1),合成炉副产蒸汽最高工作压力为0.40 MPa,可以把合成炉副产蒸汽压力提高至0.36 MPa并至公司中压蒸汽网使用,减少蒸汽的浪费,见图1中点画线部分。

在去蒸汽分配台管线手动阀前增加1条去中压蒸汽网的管线并加手动阀,达到蒸汽回用的目的。同时,原合成炉的安全阀整定压力为0.30 MPa,重新更换整定压力为0.38 MPa的安全阀即可。经过近4个月的运行观察,合成炉各项指标均正常,蒸汽提压后设备未出现异常状况。本次改造费用为5 000元,改造后每年可回收利用蒸汽4万t,节约320万元。

2 合成炉燃烧段冷却介质的改造

合成炉燃烧段在正常工作时火焰温度在800℃左右,其产生的热量被燃烧段中的夹套水带走,而作为冷却介质的夹套水是正常工业用循环水,由于其水质较差,在设备中运行时间过长,会使合成炉石墨块中的换热孔堵塞,并且循环水中的杂物会累积到夹套底部,从而使石墨换热系数变小,石墨块由于温度梯度增加而损坏。通过分析纯水(无离子水)和循环水的指标可以看出,使用纯水能有效降低杂质对合成炉的损害,见表2。

表1 组合式石墨氯化氢合成炉设计参数

图1 蒸汽回收改造工艺

表2 2种水指标对比

利用给合成炉供纯水的纯水罐,安装2台流量为20 m3的离心泵(1开1备),把纯水送至合成炉燃烧段换热后回至纯水罐,燃烧段冷却介质改造前后见图2。

图2 燃烧段冷却介质的改造

为了防止合成炉燃烧段缺水而烧坏石墨块,通过分析对新增的项目制定了以下防范措施。

(1)把2台纯水泵增加互锁功能,同时在2台泵出口增加止回阀,这样一旦一台泵出现故障,另一台立即自动启动对合成炉进行补水。

(2)在燃烧段回水管线上增加远传温度显示,由DCS控制室24 h在线监控,并设置温度正常运行范围及报警。

(3)通过对石墨块制造数据进行分析,把燃烧段回水温度允许值设定为80℃,一旦运行时温度超过80℃,DCS操作人员立即熄炉,以确保合成炉安全运行。

(4)加强DCS人员对电脑显示画面的监控,确保5 min进行1次所有画面巡检。

通过该项目的改造,进一步延长合成炉使用寿命,对燃烧段石墨块清洗由每年1次改为4年1次,有效地延长了合成炉连续运行时间。

3 对合成炉火焰观察孔的改造

氯气和氢气在合成炉内燃烧,其火焰的颜色能直观地判断出氯化氢气体是否过氯、过氢、合成炉灯头情况及内部是否存在漏水情况。由于原料气体氢气、氯气中含有氧、二氧化碳等杂质,在燃烧的过程中产生的氯化钠、三氯化铁等杂质会吸附在火焰观察口视镜的表面,严重影响巡检人员对火焰颜色的判断,原来采用的方法是运行3个月左右就熄炉对视镜进行清理,整个过程工作量不大,但是因为涉及合成炉开停车,就可能造成氯化氢跑冒,导致人员中毒和环境污染事故。通过对周边企业对标学习,决定在合成炉视镜观察口安装1个视镜清洗装置,杜绝因为清洗视镜而带来的上述风险,见图3。

图3 视镜清洗流程

具体过程为,根据火焰观察孔尺寸的大小,利用四氟套管制作1个长为7 cm的短接,并在一面加工出同视镜尺寸大小一致的凹面,另一面为凸面,并拉出水纹线,利用四氟软垫片进行密封,同时在四氟短节截面一段加工出Ø12的内螺纹以便进行阀门的安装,内螺纹底部开Ø4左右的小孔4个至视镜安装方向,以便水能顺利喷洒到视镜上,见图4。随后把整个装置安装至火焰观察口,使用时在阀门上接好水管,打开阀门即可把视镜清洗干净。

通过增加视镜清洗装置,杜绝了因为视镜模糊而停炉进行视镜清洗,避免了发生人员中毒和环境污染事故的发生,延长了合成炉运行时间。

图4 视镜清洗器示意图

4 对进合成炉氢气管线进行材质优化

原设计进合成炉氢气管线为普通碳钢,由于进合成炉的氢气和氯气均含有水分,在合成炉内灯头处燃烧时会产生盐酸,盐酸顺着灯头内壁移动至进合成炉氢气管线中,随着时间的延长,盐酸会对碳钢进行腐蚀穿孔,进而发生氢气泄漏,进炉氯气管线改造示意图见图5。

由于在原料气中氢气和氯气含水不可能完全除去,所以要减少盐酸对氢气管道的腐蚀只能对氢气管道进行改造,对管道进行衬塑。氢气进合成炉温度控制范围为10~20℃,综合考虑符合这种条件且价格比较便宜的内衬材质,选型为聚烯烃(PO)即可。

图5 进炉氢气管线改造示意图

通过上述4方面的改造,能有效地延长氯化氢合成炉的运行时间,达到设备按计划进行检修,杜绝设备、工艺、安全环保隐患的存在,为整个系统稳定提供了有力的保障。

Reformation and research ofhydrogen chloride synthetic furnace

ZHANG Bo,BIAN Wei-jun,ZHANG Guo-qi

(ShaanxiBeiyuan ChemicalGroup Co.,Ltd.ChemicalBranch,Yulin 719319,China)

The existing problems of hydrogen chloride graphite synthetic furnace are introduced,and improvementmeasures are putforward.

synthetic furnace;steam;pure water;mirrors;corrosion

TQ124.4+2

B

1009-1785(2017)08-0025-03

2016-05-31

猜你喜欢

氯化氢纯水氯气
氯碱企业控制氯气微量水分工艺研究
液态氯化氢钢瓶尾气吸收工艺研究
氯化氢工艺控制优化
利用复产氯化氢制取盐酸的简单工艺
氯气的制备实验探究
纯水就好
无污染氯气制备贮存装置
守住纯水
氯水的组成及应用
饮[纯水]好不好