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气化炉烘炉升温中反火因素分析及处理

2017-09-04张记福

山东化工 2017年8期
关键词:大化合成氨气化炉

张记福

(大连大化集团合成氨厂 ,辽宁 大连 116000)

气化炉烘炉升温中反火因素分析及处理

张记福

(大连大化集团合成氨厂 ,辽宁 大连 116000)

针对气化炉烘炉升温时反火因素进行了详细的分析,并提出了相应的解决办法及预防措施。

烘炉升温; 反火; 抽负; 处理

大连大化集团合成氨厂采用GE水煤浆气化工艺,从2009年9月开车至今,已将近8个年头。遇到了很多问题,也解决了很多出现的问题。本文针对气化炉烘炉时反火的问题进行分析,并总结经验,以便同行们参阅,少走弯路。

气化炉烘炉升温反火危害很大,而且发生概率很大。气化炉反火轻则烧坏仪表线路,烧坏设备,重者烧伤人员,甚至导致死亡,并带来恐慌情绪等不良影响,因此,应及时的发现和处理,最好的情况就是避免气化炉反火。怎么发现反火很好解决,在升温烧嘴旁装一摄像头,将其信号拉至总控实时监控既能解决。下面就如何避免气化炉反火及反火后如何处理进行叙述和总结。

1 气化炉烘炉流程

气化炉烘炉流程见图1。

图1 气化炉烘炉流程

在抽负状态下,预热水加给激冷环循环降温,整个系统气只有从升温烧嘴处进系统,气流经炉膛、激冷室下降管、激冷室、工艺气管线、由抽负排出,其他都是密闭状态。气化炉炉膛在负压作用下,空气和可燃气在升温烧嘴处混合,火焰向下为气化炉烘炉和升温。

2 化炉反火的因素

经过归纳总结发现气化炉反火的因素有三个:

(1)抽负停;

(2)激冷室液位高,液位高于下降管下边缘;

(3)洗涤塔内存水,带压。水在压力推动下,反串至工艺气管,堵塞抽负而导致反火。

对于气化炉烘炉反火,通用的处理方式为切断可燃气,熄火停止烘炉。防止明火烧坏设备,避免事故的进一步扩大。而对于炉内高温气流逆流而上的影响就相对有限了。下面针对每个反火因素进行分析,及针对事故原因进行处理。

3 处理措施

3.1 抽负停

抽负停止,可燃物和空气组成的气流在炉内正压、高温及相对低的密度下会逆流而上,从升温烧嘴炉口喷出。我们总控操作员在摄像头画面发现此种问题应立即停火,检查抽负蒸汽压力和抽负线路。检查蒸汽压力是否降低,检查抽负蒸汽调节阀是否关闭及抽负线路手阀是否误关闭。

3.2 激冷室液位高,液位高于下降管下边缘

此种问题从激冷室液位上面能看出来,激冷室液位显示会突然升高而导致抽负流路堵塞,炉膛为正压而反火。总控遇到此种情况也是立即停火,再查激冷室液位高的原因。激冷室液位高的原因无外乎激冷室进水多于排水。检查预热水是不是过大,是不是有其他地方的水进入激冷室;检查排水管线是不是通畅,检查两道锁渣阀有没有关闭。

3.3 洗涤塔内存水,带压

水在压力推动下,反串至工艺气管,堵塞抽负而导致反火气化炉一般都有备炉,备炉升温是这钟工况反火最常见的方式,而且危险性很大。气化炉处于备车状态,系统的高压水难免会漏进洗涤塔,洗涤塔液位就会逐渐升高。洗涤塔既然能漏进去水,那从变换向塔内也能漏气就不以为怪了。变换的可燃气漏进洗涤塔,会顶着塔内的存水反倒流至工艺气管,进而堵塞抽负流路影响抽负而反火。这种情况从洗塔液位可以看出,洗涤塔液位倒流时,洗涤塔液位趋势呈下降状态。发现此种情况总控首先停火,然后打开放空至火炬手阀,给洗涤塔泄压。至火炬放空阀一般都保持关闭状态,在关闭放空阀状态下,打开激冷水泵入口导淋同样能解决激冷水倒流问题。

针对气化炉烘炉升温反火问题,无外乎此三种原因,发现了反火,首先停火,然后按此三种原因逐个排查及处理,气化炉烘炉升温反火问题就能迎刃而解。

(本文文献格式:张记福.气化炉烘炉升温中反火因素分析及处理[J].山东化工,2017,46(08):123,125.)

2017-03-03

张记福(1979—),河南周口人,工程师,现任大连大化集团有限责任公司合成氨厂生产科副科长。

TQ545

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1008-021X(2017)08-0123-01

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