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瓦斯事故在施工过程中演变进度研究及防治对策

2017-09-03李朝兴

中国矿山工程 2017年4期
关键词:防突石门采区

李朝兴

(冷水江市安全生产监督管理局,湖南 冷水江 417500)

瓦斯事故在施工过程中演变进度研究及防治对策

李朝兴

(冷水江市安全生产监督管理局,湖南 冷水江 417500)

为了更加科学地进行石门揭煤瓦斯灾害防治,对土朱煤矿-220m中间石门瓦斯突出引起爆炸事故进行分析,得出-220m中间石门事故演变过程。研究表明,对土朱煤矿辖区内6、7煤层的赋存情况、特点、突出危险性应重新制定切合实际的专项防突措施。

瓦斯事故; 施工过程; 对策

1 矿山概况

土朱煤矿位于冷水江市岩口镇境内,始建于1966年,核定生产能力27万t/a。土朱煤矿开采石炭系下统测水组煤系,共含煤7层。属煤与瓦斯突出矿井,5、6、7煤为突出煤层。6煤曾因构造变化引起煤层局部增厚,在一水平揭煤时发生过2次煤与瓦斯突出。煤尘无爆炸危险性,煤层不易自燃。土朱煤矿采用平硐—暗斜井开采。矿井划分-50、-250m两个水平开采,14、21采区为生产采区,详见表1。

2 事故地点施工计划及进度

21采区-220m中石门设计为底板穿层巷道,从-220m区段车场自底板往顶板方向掘进,掘进断面为半圆拱形,高2.6m、宽2.6m,采用锚网喷支护,至事故发生前共掘进49.3m。2014年1月22日,-220m中石门掘进至36.5m时停掘,在拱基线以上布置3个深45m的长探孔,均见煤。1月27日地测部门确定前方为6煤层,煤厚0.16m至 0.22m,工作面至6煤层法线距离2.0m。2月14日掘进4.5m进行短探,在拱基线以上布置3个深5m的短探孔,探孔煤厚最大0.43m,采用风钻配普通钢钎打孔取样,预测无突出危险性,煤层变厚后停掘。3月15日揭开6煤层,工作面瓦斯浓度达5%。3月17日早班放出班炮后,垱头右上角发现有煤包,施工进度见表2。

表1 土朱煤矿生产数据

表2 施工进度表

3 瓦斯爆炸区域基本情况

21采区行人上山为21采区进风、行人服务,坡度21°,斜长560m,半圆拱形,高2.6m、宽2.6m,采用锚网喷支护。上山安装了一台有MA标志的RJY30- 24/360型架空人车运送人员。爆源点附近没有电器设备、没有伤亡人员滞留、电缆没有明显电流短路火花灼焦痕迹,管路没有明显碰撞痕迹。16时25分,职工跑到-50m人车信号室,打电话向调度室报告发生了煤与瓦斯突出。16时27分,突然听到巨响,冲击波将工人推倒在地,行人上山内发生了瓦斯爆炸。

4 引起爆炸事故原因

矿井6煤为突出煤层,21采区-220m中石门因断层构造引起煤层局部变厚,突出危险性加大。揭煤前没有探明6煤层构造变化和煤层赋存情况,没有采取防突措施消除煤层突出危险性,放炮诱导煤与瓦斯突出。工作面进风侧没有设置防突反向风门,突出后瓦斯逆流至行人上山并稀释达到爆炸浓度。撤退人员慌忙从架空乘人装置吊椅上跳下时,导致装置脱离托辊运行,吊椅与地面台阶碰撞摩擦产生火花,引起瓦斯爆炸。

5 事故形成演变过程分析

一是-220m中石门揭6煤前,没有编制揭煤专项防突设计,没有明确揭煤和过煤门期间爆破作业方式和停电、撤人、警戒范围;长探孔和短探孔均设计布置在巷道拱基线以上,巷道中下部无钻孔控制,形成钻探盲区。二是事故工作面突出危险性预测预报取样方法错误。-220m中石门2次采用钻屑指标法进行突出危险性预测,没有按规定采用煤电钻或岩石电钻配麻花钻杆打孔取样,而是违规选用风钻配普通钢钎打孔取样。三是发现异常未及时采取有效措施处理。揭煤和过煤门期间已出现断层构造和煤厚变化,没有及时补探。3月17日早班放炮后,工作面瓦斯浓度达5%,仍没有引起重视。事故当班工作面中部煤线两侧4个辅助炮眼在深0.8m处见煤,在煤厚变化的情况下,没有进一步查明煤层赋存、地质构造和瓦斯情况,继续装药、联线和放炮。放炮后未确定情况前,矿井和21采区人员组织进出班,21 采区行人上山架空乘人装置也正在运行。21采区-220m回风通道贯通后,-220m中石门揭煤前,未按要求及时调整通风系统,没有在-220m车场设置防突反向风门和调节风流设施。

6 结论及建议

通过本次事故,要重新深化对不可采突出煤层的突出危险性认识,土朱煤矿要根据辖区内6、7煤层的赋存情况、特点,认真进行研究,有针对性地重新制定切合实际的专项防突措施,规定钻探、揭煤、预测和检验、抽放等方面的具体要求和施工工艺。有突出危险的采掘工作面必须保证独立可靠的通风系统,并在进风侧按要求装设防突反向风门;巷道贯通后或风流方向改变时,应制定通风系统调整方案,按要求及时调整好通风设施,通风系统未调整好,通风设施未配套完善,严禁采掘作业。

Evolutionary process study and countermeasures of gas accident during construction

In order to control the gas disaster in coal uncovering, the explosion accident causing by gas burst in -220m middle cross-cut of Tuzhu Coal Mine was analyzed, and the accident evolutionary process was understood. The study shows that it is necessary to re-lay down the practical outburst prevention measures according to the occurrence, characteristics and gas outburst situation of 6 and 7 coal seams in Tuzhu Coal Mine.

gas accident; construction process; countermeasure

TD713.4

B

2016-- 12-- 02

李朝兴(1981-),男,湖南冷水江人,采矿工程师,从事瓦斯防治研究与监管工作。

1672-- 609X(2017)04-- 0041-- 02

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