综采工作面调斜开采技术研究
2017-08-17张恒
张恒
摘要:为了最大限度地回收煤炭资源,工作面需进行大幅度调斜。介绍了某矿综采工作面在开采中,在工作面斜长增加过程中采取相关技术措施,提高了煤炭采出率,为不规则工作面调斜开采提供了经验。
关键词:综采;工作面;调斜
引言
在煤矿生产过程中, 由于受地质条件的限制, 为多回收煤炭, 提高资源回收率,很多回采工作面的上下巷存在着不等长的问题,因此,在回采过程中经常需要调刀。
一、调斜设计
1.1实中心调斜
在综采工作面调斜方法中,主要有实中心调斜和虚中心调斜2种。其中,实中心调斜工艺相对比较简单,对设备损坏小,但由于旋转端至调斜中心的移架步距逐步减小,顶板反复支撑次数逐渐增加,调斜中心处顶板控制困难;虚中心调斜将选择中心设置在工作面范围之外,旋转过程中采面两端均有一定推进,可在一定程度上缓解顶板和煤壁难以维护的困难,但工程控制难度较大。根据工作面的实际情况,该面调斜的角度为15°,调斜范围和长度较小,顶板维护问题不突出,确定采用以输送机头为中心的实中心长短刀交替调斜方式。
每循环的割煤刀数n=(L-d1-d2-2g)/W+f。其中,L为调斜前工作面斜长,172.5m;W为输送机合理弯曲长度,取15m;d1、d2分别为输送机机头、机尾(包括过渡槽)长度,取6m;g为采煤机机身长度,取10m;f为每循环割通刀数,一般在1~3,取1。将数据代入公式,计算得n=10.4≈10。即每个循环机尾进10刀,割1个长刀(通排),9个短刀,长短刀交替进行。
1.2调斜工艺
(1)机头推进至距离运输巷终采线10m位置(收尾上绳位置)后,不再推机头,机尾以长短刀交替的方式进行调斜。将机尾推至距回风巷终采线10m位置(收尾上绳位置)后,工作面设备整体调平、顺直,而后平推10m收尾并上网上绳。考虑输送机最小弯曲段长15m,则按照18m控制短刀错茬。①采煤机从机尾进刀,下行割长刀至机头,割透机头后返空刀上行清浮煤至机尾。②采煤机从机尾进刀,下行割短刀至机头12#架位置,空刀上行清浮煤至机尾,12#架至机尾正常推溜拉架,12#架以下推溜顺直输送机和煤墙,支架推拉杆不必推满行程。③采煤机从机尾进刀,下行割短刀至距机头24#架位置,空刀上行清浮煤至机尾,24#架至机尾正常推溜拉架,24#架以下推溜顺直输送机和煤墙,支架推拉杆不必推满行程。④重复以上步骤②、③,保证割2个短刀之间错茬为18m(12台支架),采煤机割至接茬位置时,支架推拉杆可适当保留行程,顺缓刮板机弯曲段,避免损坏设备。工作面只允许在接茬处存在一道弯。⑤短刀按照18m(12台支架)进行递减,直至机尾只剩下采煤机机身长度,则完成了一次长短刀循环,每个循环共计需推进机尾10个截深。⑥每个循环割完后,将全部支架和输送机进行调正,使其垂直煤墙,而后进入下一个循环。每个循环第1排均割通排,输送机头处不推溜,适当调整顺直输送机即可。⑦每个循环调整过机头段输送机后,必须恢复输送机头的压戗柱。⑧调斜期间坚持自下而上顺序推溜,自下而上顺序拉架,拉支架时,应先将相邻上架侧护板打开,再拉架。若顶板破碎不易维护,可拉超前架维护顶板。
(2)调斜过程中,工作面斜长被延长。机尾及时延接液压支架以保证顶板支护。增加输送机中部槽,以保证煤机能割透煤墙。对接使用的中部槽由回风巷轨道运输至刮板输送机尾。
(3)调斜过程中,为有效控制设备下滑,使用单体支柱戗柱输送机头。机头1#支架下帮与运输巷下帮之间填充煤袋,避免机头1#支架下滑、倒架。
二、机尾对接中部槽走向步距设计
工作面平均倾角为12°。故设计方案中以工作面平均倾角12°为前提。
①对接4节中部槽对应回风巷位置为1、2、3、4点。②夜班,回风巷累计进尺364.8m,运输巷累计进尺365.2m,非常接近。当班收班时实测机尾距收尾起始线48.3m。③根据机尾距中线距离的变化,推测5月21日中班收班时工作面与两巷基本垂直。5月21日中班,当班机尾进尺2.4m。④由图2可知,当工作面与两巷垂直时,机尾仍需推进45.89m。校正5月21日夜班机尾机头累计进尺不相等,相差0.4m,校正工作面与两巷不垂直。当两巷累计进尺相同时,机尾仍需推进48.69m,与测量机尾距收尾起始线距离误差为0.39m。
按设计,原计划把4节中部槽一次装车入井,并存放在对应的位置,以减少运输量,但因现场条件的限制,在实际调斜过程中每次只运输1节中部槽到待對接位置。
三、调斜效果及改进
(1)回风巷累计进尺401.3m,在增加第1节槽子的基础上回风巷累计进尺11.3m,以此计算,机尾回风巷推进11.3m,工作面变为175.84m,至28日夜班工作面变化1.84m。工作面与两巷垂直时机尾出煤墙0.6m,增加第1节中部槽前机尾进煤墙0.9m,故理论上第1节中部槽对接后机尾依然出煤墙0.6m。所以至28日夜班,机尾应进煤墙1.24m。
(2)调斜结束后,机头距终采线10m没有变化,机尾距终采线11.9m,未达到收尾位置,相差1.9m。主要原因是在调斜过程中,每次进刀后液压支架推拉油缸没有推满行程,累计错差变大。在今后调斜过程中,要加强对现场的工程控制,加密现场数据的校对频率,根据错差及时调整调斜过程中支架及输送机的状态,以避免错差的累加。此次调斜机尾对接支架3台,对接中部槽3节,在设计的对接第4节中部槽的位置机尾已具备再对接1台支架和1节中部槽的条件,因工作面接下来进行收尾回撤工作,需在上端头扩刷绞车硐室,故最后1台支架和中部槽没有对接。上端头采取架棚支护,机尾煤墙采煤机不能割透段采取人工扩刷清货至输送机。
(3)在实际调斜过程中,机头处1#液压支架没有下滑,但因支架工没有完全按照要求调整支架,且茬与茬之间没有协调好,导致液压支架的宽度均未保持在1.5m,支架对接位置未能与输送机中部槽对接位置同步。在今后的调斜过程中,要严格控制液压支架的调整,确保液压支架的宽度为1.5m。
四、结束语
(1)调斜过程中,使用长短刀交替的方式,根据工作面长度和设备参数选择循环刀数是合理的。
(2) 根据工作面情况进行方案的选择和设计计算,提前把待对接的支架和输送机中部槽准备在预对接的位置,可以减少对接所需的时间和运输工作量,对实际调斜对接工作具有指导意义。
参考文献:
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