备自投装置时序出错原因分析和防范措施
2017-08-16张兰英
张兰英
(国网福建省电力有限公司福州供电公司,福建 福州 350009)
备自投装置时序出错原因分析和防范措施
张兰英
(国网福建省电力有限公司福州供电公司,福建 福州 350009)
根据某110 kV变电站高、低压侧备自投装置动作时序出错的现象,分析出导致下级备自投装置异常动作的原因是:电源进线故障后,备自投装置整组启动时2套备自投装置对电压短暂恢复的动作过程逻辑存在差异。根据分析结果,提出了对应的排查方法和防范措施,确保了对用户的连续供电。
备自投装置;电压短暂恢复;备自投逻辑;动作时序
0 引言
备自投装置的应用保证了对用户的连续供电,是电网故障后起弥补作用的一种有效设备。随着在地区电网中的应用越来越广泛,几乎所有变电站均配置了齐全的备自投装置,但该设备还存在诸多亟待改进的地方。备自投装置的整组动作是在满足相关启用方式判据的前提下,按照一定的动作过程进行的;但因不同厂家考虑的侧重点不同,在实现备自投动作过程上采取了不同的逻辑,给同一变电站备自投装置之间的相互配合带来了诸多问题。
以下结合某变电站在进线1线路故障跳闸后,2套不同厂家生产的备自投装置动作时序颠倒的案例,分析了备自投装置整组启动时动作时序出错的原因,并排查了本地区变电站内备自投是否存在类似问题,要求生产厂家采取对相关软件进行版本升级等安全防范措施。
1 变电站概况
C变电站为110 kV终端变,其高压侧母线为内桥接线方式,低压侧母线为单母分段接线方式,其一次主接线如图1所示。高、低压侧各配置1套备自投装置,具体为:110 kVⅠ,Ⅱ段母线配置WBT-820A系列微机备自投装置(许继电气股份有限公司生产),无过负荷联切;10 kVⅠ,Ⅱ段母线配置RCS-9651C备自投装置(南瑞继保电气有限公司生产),过负荷联切投入第1轮6条10 kV馈线和第2轮6条10 kV馈线。
图1 C变电站一次主接线
2 运行方式
事故发生前运行方式:110 kV进线1线路带110 kVⅠ段母线、1号主变及10 kVⅠ段母线运行;110 kV进线2线路带110 kVⅡ段母线、2号主变及10 kVⅡ段母线运行;3DL开关及6DL开关热备用,进线1与进线2互为备用。全站负荷约80 MW。110 kV备自投的动作时间整定为2.5 s,10 kV备自投的动作时间整定为3.5 s。
3 事故过程
某日02:30,进线1线路发生B相永久性接地故障,A变电站进线1线路保护PSL621C零序Ⅰ段16 ms动作出口,接地距离Ⅰ段14 ms动作出口,71 ms开关ADL三相跳闸,1 704 ms重合闸动作,重合不成功,1 839 ms后加速永久外性故障跳闸出口,1 898 ms开关ADL三相跳闸。C变电站110 kV备自投(WBT-820A)及10 kV备自投(RCS-9651C)相继动作,具体为:110 kV备自投(WBT-820A)动作,4 443 ms跳开1DL开关,4 546 ms合上3DL开关;10 kV备自投(RCS-9651C)动作,3 942 ms跳开4DL开关,4 048 ms合上6DL开关;同时因过负荷,10 kV备自投第1轮过负荷联切动作,出口联切6条10 kV馈线,负荷损失10 MW。监控后台有A变电站线路保护、C变电站110 kV备自投、10 kV备自投及10 kV备自投联切出口1的动作信号,及相应联切10 kV馈线的跳闸信号。
事故发生后立即通知现场检查,02:50向调度汇报:现场检查一、二次侧均未发现异常。03:00送4DL开关,并对相应10 kV馈线恢复送电,断6DL开关。03:07强送进线1线路不成,A变电站线路保护PSL621C距离手合后加速保护动作永久性故障跳闸ADL开关。
备自投装置的功能就是在预想的运行方式下,在工作电源失电时依照预设逻辑自动投入备用电源,保证负荷不因电力系统故障而失电。为此,按照备自投装置上下级的配合关系,在进线1失电时,110 kV备自投应先于10 kV备自投动作,只有在110 kV备自投拒动的情况下,10 kV备自投才动作。但在本案例中,在进线1失电时,10 kV备自投却抢先110 kV备自投约0.5 s动作,出现了上下级2套备自投装置动作时序颠倒的现象。
4 事故原因分析
经相关分析和试验论证结果得知,导致上下级2套备自投装置动作时序颠倒的原因是在备自投整组启动过程中,当电压短暂恢复时,2套备自投装置的动作过程逻辑存在差异。即上一级110 kV备自投(WBT-820A)在电压短暂恢复时,跳闸延时计数器停止计时并清零,待重新满足启动条件后再从0开始计时;下一级10 kV备自投(RCS-9651C)在电压短暂恢复时,跳闸延时计数器停止计时并不清零,待重新满足启动条件后继续计时。
当进线1线路发生B相接地故障时,A变电站线路保护跳闸。此时C变电站110 kVⅠ段及10 kVⅠ段备自投装置均满足启动条件,其跳闸延时计数器均开始计时。但A变电站线路重合闸动作后,母线电压、电流短时恢复,此时110 kVⅠ段母线及10 kVⅠ段母线线电压大于无压定值,电流大于无流定值,110 kVⅠ段备自投装置(WBT-820A)的跳闸延时计数器停止计时并立即清零,而10 kVⅠ段备自投(RCS-9651C)的跳闸延时计数器停止计时但不清零。当重合闸装置重合于永久故障时,再次切除进线1线路后,110 kVⅠ段备自投装置(WBT-820A)启动重新计时,10 kVⅠ段备自投装置(RCS-9651C)在上次计时的基础上继续计时。由于110 kV备自投装置跳闸时间定值与10 kV备自投装置间仅有1 s的配合时间,在将1.5 s重合闸时间计入后,10 kV备自投装置实际动作时间较110 kV备自投装置提前0.5 s,因此10 kV备自投装置先于110 kV备自投装置动作。
5 事故暴露问题
5.1 定值整定问题
本次事故暴露出继电保护的定值计算存在盲区。计算人员没有深入领会各备自投装置在备自投整组启动过程中,当电压短暂恢复时,各备自投装置的动作过程逻辑存在差异,误认为各备自投装置的动作过程逻辑是完全相同的。在整定备自投定值时,在同一变电站上、下级备自投之间的相互配合上没有加上时间差,导致进线失电时,10 kV备自投装置不必要动作。
5.2 工程投产验收问题
本次事故暴露出工程管理中的投产验收存在问题,在备自投装置进行投产验收过程中,验收人员对备自投装置动作过程逻辑的验收把关不到位。现场验收时,认为开关相应动作,装置与后台均有报文就合格,未发现高、低压侧备自投装置在动作过程逻辑上的差异,导致进线失电时,10 kV备自投装置不必要的动作。
6 防范措施
6.1 调整下级备自投装置定值
组织开展隐患排查,对区域范围内的备自投装置进行全面排查。对于启用方式相同但动作过程逻辑相异、导致上下级备自投时间配合不当的备自投装置,采取合理延长下级备自投动作时间的方式,以确保进线失电时110 kV备自投装置比35 kV/10 kV备自投装置先动作。
6.2 改进备自投装置逻辑
对于今后新建、技改的变电站,在设计审查和备自投装置招投标时,要求备自投装置的动作过程逻辑统一采用如下标准:在备自投装置整组启动过程中,当电压短暂恢复时,跳闸延时计数器停止并清零,待重新满足启动条件后再从0开始计时。对于已经订货但未投产的备自投装置,要求相应厂家修改完善动作过程逻辑,统一采用上述逻辑。
6.3 加强施工全过程管理
要求验收人员严格按照有关规定对备自投装置进行全面验收。在校验备自投装置的工作中,增加模拟工作电源短时失电、电压短暂恢复(不满足启动条件)2个时段的情况及模拟各备自投装置间的整体动作配合试验,以验证各备自投装置的动作过程逻辑与设计标准是否存在差异。
7 结束语
备自投装置之间的相互配合包括启动方式、动作时间、配置、选型、程序逻辑等多方面。在设计、选型、安装和使用备自投装置时,应从相互关联的电网情况、运行方式、操作、试验方法等多方面考虑,而不能将备自投装置孤立起来,避免由于未考虑备自投装置之间的相互配合而导致其不必要动作,以保证对用户的连续供电。
1 孙 涛.线路重合闸引起的不同备自投装置间配合问题的研究[J].科技与创新,2016,4(1):99-100.
国家电网公司2017年迎峰度夏反事故应急演练成功举行
为提高迎峰度夏期间国家电网公司对重大电网事故的应急处置能力,检验公司系统各单位对大面积停电事件的快速响应和应急管理水平,保障电网运行安全和电力可靠供应,7月4日上午,该公司组织开展了2017年迎峰度夏反事故应急演练。这次大规模、综合性实战演练参演单位及厂站超过260家,参演人数达5 000余人。本次演练由公司董事长、党组书记舒印彪担任演练总指挥,公司副总经理、党组成员栾军担任演练执行指挥,国家能源局副局长王晓林、国家发改委经济运行局局长赵辰昕、国资委综合局局长刘建波、国家能源局电力安全监管司司长童光毅观摩并指导演练。
本次演练结合2017年电网运行的重大风险,根据夏季电网运行特点,设置了某密集通道因恶劣天气发生多回交直流线路跳闸,安控拒动导致送端区域电网解列、受端电网发生一般大面积停电事件的严重连锁故障。演练横向加强电网运行、设备抢修、营销服务等专业联动,纵向强化总(分)部、省地公司的处置协同,6个分部、27个省公司均参加本次演练。参演单位和人员准确及时地处理了演练设置的各种故障,达到了预期的演练效果,充分检查了大面积停电应急处置预案的部署和落实情况,检验了国家电网统一指挥、各级运行单位及相关发电企业的协调配合能力,提高了迎峰度夏期间国家电网事故应急处置水平,为迎接夏季大负荷保电做好了充分准备。
(来源:国家电网公司网站 2017-07-05)
2016-11-27;
2017-03-01。
张兰英(1972—),女,工程师,主要从事电网继电保护运行管理工作,email:jbz2001zly@163.com。