APP下载

叶片通过频率振动的分析及治理

2017-07-31郑永强

湖北电力 2017年3期
关键词:脉动开度叶轮

郑永强

(贵州粤黔电力有限责任公司,贵州 六盘水 553505)

叶片通过频率振动的分析及治理

郑永强

(贵州粤黔电力有限责任公司,贵州 六盘水 553505)

针对泵或风机在运行中屡屡出现的叶片通过频率振动,指出了流体的压力脉动是其激振源,而加剧叶片通过频率振动故障的主要原因是:叶片通过频率共振,进出口管线设计不合理,叶片未在设计工况下运行以及安装偏差或运行磨损等。最后给出了相应的工程实例,可为类似振动故障的处理提供参考。

泵;风机;叶片通过频率;振动

0 引言

叶片通过频率振动是流体机械的流道内产生压力脉动所诱发的高频振动,其频率是整圈叶片数与转速频率的乘积,即每根叶片通过流道突变或不连续处就产生一次压力脉动,如果流道有多个突变或不连续处,则可能产生叶片通过频率的多倍频振动[1]。

针对叶片通过频率的振动问题,大量研究集中在利用CFD等商业软件,对流体机械腔内的流场进行数值模拟计算,得出压力脉动的普遍规律,据此提出流道改进、叶片形状或安装角度调整等措施,来降低叶片通过频率的振动幅值[2-7]。这些研究虽然有力地推动了流体机械的优化设计,但推广到现场叶片通过频率的振动故障处理,还存在工期长、代价高、风险大等问题。

1 叶片通过频率振动的机理分析

叶片通过频率的振动故障主要出现在泵或风机上,但更常见于泵类,这主要是由于传送介质的差别,风机传送的介质为气体,属于可压缩流体,因此作用在结构上的压力脉动相对较小,不易激发叶片通过频率振动。

现场出现叶片通过频率的振动故障,无外乎两方面原因:一是动刚度不足,即设备或与其相连管道的动刚度不足,在压力脉动作用下,出现振动放大效应,甚至共振,表现为叶片通过频率振动十分剧烈,这在现场是最为常见的;二是运行环境恶化,使得流体压力脉动的幅度增大,激发了较大的叶片通过频率振动。现场由于运行坏境恶化,引发叶片通过频率振动的常见故障包括:

(1)由于流体机械与其进出管线形成一个封闭的流动空间,如果管线设计不合理,导致流体在管线中的压力或速度产生突变,就可能激发叶片通过频率的振动。

(2)叶片未在设计工况下运行。由于叶轮、导叶等过流部件均是基于最优工况而进行设计的,即在最优工况下,流体离开叶轮时的切向速度分量较小,激发的压力脉动也较小;当设备运行偏离最优工况时,叶轮出口的流速分布就含有一定的切向速度分量,这些切向速度分量可能会产生旋涡或脱流现象,而设备在该状况下运行就会产生较大的压力脉动,并可能诱发叶片通过频率的振动。

(3)设备安装偏差或运行磨损将可能导致流道内的压力脉动剧烈,引发了叶片通过频率振动。

2 案例1——结构共振所诱发的叶片通过频率振动

某600 MW机组配备了A、B、C三台给水泵,轴系布置及相关参数详见图1。现场对三台主给水泵新机调试中的振动进行了分别测试,发现振动存在一定的共性问题,具体如下:(1)主给水泵轴系振动问题主要表现在前置泵上,其最大振动频率达到12 mm/s左右,已超过制造厂给出的限值(7.6 mm/s);(2)除了基频(1X、25Hz)振动外,前置泵振动的主要频率成分为5倍频(5X、125 Hz)振动、10倍频(10X、250 Hz)振动、以及15倍频(15X、375 Hz)振动等(图2)。

图1 主给水泵轴系示意图Fig.1 Schematic diagram of the main feed water pump shaft system

图2 前置泵振动频谱图Fig.2 Pre pump vibration spectrum

考虑到前置泵转子有5根叶片,分析该泵发生了叶片通过频率的振动故障。为进一步确定激振源,决定对前置泵的结构固有频率进行测试,具体如下:(1)现场采用锤击试验,对前置泵静止状态的结构固有频率进行了测试,结果表明存在一个120 Hz左右的结构固有频率(图3中绿色曲线);(2)同时,为了解前置泵在运转状态下的结构固有频率,特对该泵惰走过程中的10倍频振动成分(2倍叶片通过频率)的BODE图进行了测试,结果表明前置泵存在一个124 Hz左右的结构固有频率(图3中黑色曲线)。

因此,该前置泵振动故障的原因是其叶片通过频率与泵体固有频率相近,引发了结构共振或近似共振。为此,现场对前置泵前、后轴承分别进行了加支撑处理(图1),一方面使泵体固有频率提高至129 Hz左右;另一方面也有效降低了激振响应的灵敏度(图3中红色曲线),最终把前置泵的振动降至了合格水平。

图3 频响函数及BODE曲线Fig.3 The frequency response function and BODE curve

3 案例2——偏离最优工况所诱发的叶片通过频率振动

某电动消防泵为卧式离心泵,额定转速为2 965 r/min,转子叶轮有4根叶片,轴系结构及测点布置如图4所示。该泵振动特征如下:(1)当电机空转时,振动良好(表1序号1),带泵运行后,在额定流量下水泵的最大振动超过8 mm/s(表1序号2),超过了现行国标(GB/T 6075.3-2011)规定的泵振动值不应超过4.5 mm/s,电机振动值不应超过2.8 mm/s。(2)振动频率为叶片通过频率(4X)及其倍频(8X)。(3)现场采取一系列振动治理措施,比如:研磨设备底脚,增大接触面;对基础框架进行灌浆处理;对泵体进行解体检查、重新调整叶轮口环与密封间隙;对水泵转子进行高速动平衡等,但振动仍然超标。

图4 消防泵轴系结构及测点布置图Fig.4 The fire pump shaft structure and measuring points layout

经咨询制造厂家(美国Peerless Pump Company),该泵是按照《固定消防泵安装标准》(NFPA20)进行设计选型的,其最优工况并不是额定工况(100%流量),而应在150%流量以上。为此,现场测试了150%和180%流量下的振动数据(表1序号3~4),结果表明叶片通过频率大幅下降。

表1 不同工况下消防泵振动数据Tab.1 The vibration of fire pump in different condition

4 案例3——运行磨损所诱发的叶片通过频率振动

某亚临界600 MW机组锅炉的双级、动叶可调轴流式一次风机在运行中出现了振动爬升,由3 mm/s左右爬升至10 mm/s以上,严重影响了风机的安全运行。该风机工作转速为1 490 r/min,轴系如图5所示。

图5 一次风机轴系结构布置图Fig.5 The primary air fan shaft structure

现场对一次风机进行了详细的振动测试,结果如下:(1)由于风机的支撑轴承包裹在风道内,为测试轴承座振动,先关闭了动叶片的开度,并揭开风机的上盖运行,结果表明3、4号轴承座振动基本稳定在3.5 mm/s左右。(2)安装风机上盖后带负荷运行,把振动传感器临时固定在风机外壳体中分面上,测量风机外壳体的振动。当风机升速至额定转速时,风机振动约为4.0 mm/s左右,然后逐渐增大动叶的开度,风机振动也随之迅速爬升。当动叶开度超过60%时,振动已在7.0~14.0 mm/s的范围内大幅波动(图6),且主要表现为叶片通过频率振动(546 Hz左右,22倍频)。(3)风机振动的波动具有周期性,大约15 min左右完成一次波动;另外,与一级叶轮相比,风机的二级叶轮处的振动更为剧烈,且叶片通过频率更为明显,比如:在动叶开度60%工况下,现场测得二级叶轮处壳体中分面的振动速度达到13.20 mm/s左右,其中叶片通过频率振动(22X)就达到9.88 mm/s。

图6 在60%动叶开度工况下,风机壳体中分面的振动趋势图Fig.6 The primary air fan vibration trend in adjustable vane opening 60%

考虑到振动与动叶开度关联明显,分析该风机激振源在流场上,而振动速度是在长期运行中逐渐爬升起来的,这就可以排除风道流阻的设计问题。因此决定对风机进行解体检查,结果发现:在液压执行机构中,一、二级执行机构的铜衬套磨损严重,与中心轴之间的间隙变大超标,造成一、二级叶片的开度不一致而引起风机振动异常。随后对相关部件进行更换、处理,风机振动速度降至2.6 mm/s左右,从而消除了该振动故障。

5 结语

叶片通过频率是泵或风机由于流体的压力脉动,产生的常见振动频率成分之一。诱发剧烈的叶片通过频率振动的常见原因有叶片通过频率共振、管路或风道设计不合理、叶片未在设计工况下运行、安装偏差或运行磨损等。现场可采用结构调频处理、运行方式优化、检修安装调整等措施,来消除该振动故障。

(References)

[1] 张学延.汽轮发电机组振动诊断[M].北京:中国电力出版社,2008.ZHANG Xueyan.Vibration diagnosis of steam turbine generator set[M].Beijing:China Electric Power Press,2008.

[2] Barrio R,Blanco E,Parrondo J,et al.The effect of impeller cutback on the fluid-dynamic pulsations and load at the blade-passing frequency in a centrifugal pump[J].ASME Journal of Fluids Engineering,2008,130(11):102-112.

[3] 何国安,张卫军,孙贵秋,等.传递函数在锅炉给水泵结构共振故障处理中的应用[J].中国电力,2010(1):46-50.HE Guoan,ZHANG Weijun,SUN Guiqiu,et al.Transfer functions application on processing structure resonance faults in boiler feed water pump[J].Electric Power,2010(1):46-50.

[4] 谈明高,王勇,刘厚林,等.叶片数对离心泵内流诱导振动噪声的影响[J].排灌机械工程学报,2012,30(2):131-135.TAN Minggao,WANG Yong,LIU Houlin,et al.Effect of number of blades on flow induced vibration and noise of centrifugal pumps[J].Journal of Drainage and Irrigation Machinery Engineering,2012,30(2):131-135.

[5] 杨敏,闵思明,王福军,等.双蜗壳泵压力脉动特性及叶轮径向力数值模拟[J].农业机械学报,2009,40(11):83-88.YANG Min,MIN Siming,WANG Fujun,et al.Numerical simulation of pressure fluctuation and radial force in a double volute pump[J].Transactions of the Chinese Society forAgriculturalMachinery,2009,40(11):83-88.

[6] YUAN Shouqi,NI Yongyan,PAN Zhongyong,et al.Unsteady turbulent simulation and pressure fluctuation analysis for centrifugal pumps[J].Chinese Journal of Mechanical Engineering,2009,22(1):64-69.

[7] 张朴,李应红,王卓健,等.轴流压气机近失速状态叶片通过频率特性研究[J].推进技术,2005,26(3):229-233.ZHANG Pu,LI Yinghong,WANG Zhuojian,et al.Investigation on the characteristics of blade passing frequency ofaxialflow compressoratnear stall conditions[J].Journal of Propulsion Technology,2005,26(3):229-233.

Analysis and Disposal with the Blade Passing Frequency Vibration

ZHENG Yongqiang
(Guizhou Yueqian Electric Power Co.,Ltd,Liupanshui Guizhou 553505,China)

According to the blade passing frequency vibration of pump or fan,it is pointed out that the pressure pulsation of fluid is the source of vibration.The main reasons for the increase of blade vibration failure are blade passing frequency resonance,unreasonable design of the import and export pipeline design,non efficient running condition of the blade,and installation deviation or wear in operation.Finally,the actual engineering cases are given to provide reference for dealing with similar vibration faults.

pump;fan;blade passing frequency;vibration

TK268.1

B

1006-3986(2017)03-0035-04

10.19308/j.hep.2017.03.008

2017-02-05

郑永强(1974),男,贵州遵义人,技师。

猜你喜欢

脉动开度叶轮
RBI在超期服役脉动真空灭菌器定检中的应用
DPM方法用于泥泵叶轮的耐磨选型
1.4317 QT2钢在高能泵叶轮上的应用
掘进机用截止阀开度对管路流动性能的影响
增大某车型车门开度的设计方法
重型F级燃气轮机IGV开度对压气机效率的影响
毛儿盖水电站调速系统小网及孤网模式试验研究
应用石膏型快速精密铸造技术制造叶轮
基于CFD/CSD耦合的叶轮机叶片失速颤振计算
有限水域水中爆炸气泡脉动的数值模拟